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摘要
钢铁企业在钢铁冶炼和废水处理过程中产生大量的含油污泥,它们主要来自旋流沉
淀池、平流沉淀池、化学除油器、高速过滤器反洗等。含油污泥成分复杂,固液比相对
稳定,无外力干预情况下,沉降十分困难,污泥处理难度很大。这些污泥中含有多种化
学物质,具有高毒性,并散发恶臭,若直接外排,会对自然环境造成重大污染,同时也
造成大量有用资源的浪费。因此,寻求解决含油污泥污染的有效途径,提高含油污泥的
综合利用率,变废为宝,化害为利,无疑成为开拓我国钢铁行业新局面的重要途径和实
现可持续发展战略的必由之路。
针对钢铁企业所产生的含油污泥难于处理的现状,本文以安阳钢铁集团公司炼钢轧
钢厂污水处理系统产生的含油污泥为研究对象,在查阅大量国内外资料的基础上,结合
含油污泥的特点,开展了调质.机械脱水.溶剂萃取法组合处理含油污泥的技术研究。
通过含油污泥调质实验,探索出一种复合调质药剂,以这种复合调质药剂为基础,
采用单因素方法考察实验温度、pH值、搅拌时间对含油污泥调质效果的影响;通过含
油污泥萃取实验,筛选出最佳萃取药剂,并探索出萃取药剂的最佳投加量,比较两种不
同含水率含油污泥的萃取效果,验证萃取实验的研究结果。
调质.机械脱水法处理含油污泥适宜的实验条件为:复合调质药剂为PR-A,此药剂
由三氯化铁、阳离子型聚丙烯酰胺(CPAM)和生石灰复合而成,实验温度为70~80℃,
适宜的操作条件下,可使含油污泥的平均含水率由98.3%下降到71.5%,体积减少为原
含油污泥的1/17,大大降低了含油污泥的体积。
以调质抽滤后的含油污泥为基础,采用溶剂萃取法处理含油污泥,实验表明,在萃
取剂选择原则的前提下,其最佳萃取药剂为120#溶剂油,当萃取剂投加量与含油污泥量
的比值为40:l(萃取剂/含油污泥(V/G))时萃取效果最好。萃取干化后的残渣热值
为6925kJ/kg,处理效果比较好,萃取出的油可以用于油回炼或作为燃料使用。
实验结果表明,调质.机械脱水.溶剂萃取组合处理含油污泥的技术路线是可行的,
在实现含油污泥减量化的同时,也实现了含油污泥的资源化利用。
关键词:含油污泥,减量化,资源化,调质.机械脱水法,溶剂萃取法
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