青工油水井分析实用手册.ppt

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青工油水井分析实用手册

某抽油机井,在投产初期生产正常,但生产一段时间后,生产数据开始出现较大的变化。油井套压上升,抽油机的上行电流上升,下行电流下降;在核实产液量时产液量出现明显的下降。试诊断抽油机故障并处理? 1、诊断过程 (1)对该井进行憋压,检查泵、管的漏失情况。从憋压数据看,油压上升比较快,达到憋压要求,说明抽油泵的排液效率比较好,泵工作正常。停机10min压力不降,说明管柱没有漏失。 (2)抽油机的上行电流上升,说明在上行程时阻力增大,井下载荷增大;而下行电流下降,说明在下行程时下载荷也增大。 (3)该井套压上升,说明油井供液能力正常;油压上升,说明对井下回压加大使井下载荷增大;产液量下降,说明油流阻力增大使泵的排液效率下降。 案例一 2、诊断结果 井口出油管线堵塞,油流阻力增大使抽油机上行电流上升,下午电流下降。根据对该井流程进行检查,确认井口出油管线在地下弯管处有堵塞物堵塞了管道,使管径缩小,影响了油井出油。 3、原因分析 地面出渍管线堵塞相当于在出渍管线上安培了油嘴,限制了流量,液体流动阻力增大。由于液体在出渍管线受阻,流速降低,井口油压会上升,产液量下降。当抽渍机上午程时要克服增大的液体流动阻力,载荷增加,电流上升;当下行程时增加的井口油压增大了对井底的回压,井下载荷增加,电流下降。泵效下降使油井的沉没度上升,套压随之上升。 结蜡、结垢都会堵塞地面出渍管线,使抽油机的上行电流上升、油压上升、套压上升、产液量下降。由于结蜡或结垢都是逐渐形成的,因此抽油井的生产数据也是逐渐变化的。 4、处理措施 (1)如果是杂物堵塞,应分段检查,及时清除。 (2)对于地面管线结蜡,应采用热水冲洗进行解堵。 (3)对于地面管线结垢,应进行酸洗或更换管线。 某计量间汇管11口抽油井,有一次在对某高产井量油时发现产液量突然下降,而其他井的产液量变化不大。高产井出现产液量突然下降后,连续三天进行数据核实,证实在量油数据上没有问题。在核实该井资料的同时,对其他油井的产液量也进行了核实,产液量与原来基本一样,没有多大变化。试诊断抽油机井并处理 1、诊断过程 (1)检查该井井口流程,确认井口流程正确;核实井口油压、套压,上下行电流等数据,发现没有变化,均正常。 (2)对该井进行示功图测试,把所测得的示功图与上次测得的正常示功图进行比较,图形形状基本一样,抽油机载荷没有多大变化。 (3)对该井进行憋泵,检查泵、管的漏失情况。从憋泵情况看,憋泵时油压上升比较快,达到憋压要求;停机5min油压稍有下降。通过憋泵,说明泵、管没有漏失情况。 案例二 (4)检查计量设备,并在量油进对分离器量油玻璃管进行冲洗时发现下流管出液很少,说明分离器底部或下流管有问题。 2、诊断结果 分离器底部或下流管堵塞造成该井产液量突然下降。 3、原因分析 当分离器底部或量油玻璃管下流管有堵塞物,进到量油玻璃管里的液体受到阻碍,液柱上升速度减缓,量油时间延长,使油井的产液量下降。产液量越高、量油时间越短的井,影响就越大,下降幅度也越大。而产液量低的井因量油时间长,影响就小。该计量间汇液的11口抽油井,在量油过程中,由于分离器底部或量油玻璃管下流管有堵塞物,只有高产液的井表现为产液量下降,而其他较低产液时的井表现为 产液量稳定或稍降。由于是计量设备的问题,只是在生产断气上造成油井产液量下降,而油井的实际产液量没有下降,生产正常。 4、处理措施 (1)定期对量油分离器进行冲砂,防止杂质和脏物堆积在底部,堵塞流道。 (2)经常性地冲洗量油玻璃管,检查上、下流管是否畅通。 抽油机井作业完井开井后出油不正常或不出油的故障与处理 1、故障的原因 (1)井筒内有脏物,泵吸入口堵塞。 (2)作业压井措施不当,油层污染或堵塞。 (3)抽油杆断脱。 (4)油井卡封、改层后,新生产层位供液能力不足。 (5)柱塞未下入泵筒。 (6)固定阀或潡动阀严重漏失。 (7)油管漏失。 案例三 2、处理故障的方法 发现问题后,应先测示功图及动液面,根据示功图及动液面资料,判断原因,针对问题采取措施 。 (1)憋泵、碰泵,用水泥车洗井。 (2)提出油层解堵作业设计,如洗井、酸化等。 (3)采取对扣,如果无效,则需要重新作业。 (4)提出改造油层措施,合层或换层生产。 (5)将柱塞下入泵筒,调整好防冲距。 (6)油管漏失严重时需要重新作业,上紧油管或更换油管。 某电动潜油泵井,在对半年的生产数据对比中发现,该井产液量逐渐下降,电动潜油泵的排液效率变差,油压下降,套压和动液面上升,回压下降,电动潜油泵的电流值变化不大。试诊断电动潜油泵泵况并处理。 1、诊断过程 (1)根据生产数据,该井油压下降,说明电动潜油泵的举升能力下降,即泵的扬程下降。 (2)该井套压和动液面上升,说明油层的供液能力没有变化,即油层能量充足。 (3)该井回压下降,说明井

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