煤气事故案例学习材料九月摘要.ppt

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前事不忘 后事之师 一起事故所带来的后果,不仅取决于事故的本身,更取决于人们对事故的态度。智者,能从事故中吸取许多有益的教训,并能落实到改写未来的行动中;而愚者,则事过境迁,交了“学费”,却没有学到知识,致使同类事故一再重演,事故损失不断扩大。 在学习事故案例时,一定要做到严肃认真,不能将事故当成故事听,一定要入心、入脑,温故知新、刻骨铭心。全体员工珍爱生命、严格遵守操作规程;各级人员将安全措施落实到位,为了远离伤害,请让我们共同行动 ——遵章守规 珍爱生命 从我做起 绪 论 ● 近几年来,冶金煤气事故死亡据国家安全总局网站的事故公布,2002年至2008年,工业企业煤气事故35起,这不包括城市煤气,居民生活用气,以及烧煤、烘烤,取暖引发的事故。其中冶金企业煤气事故24起,占总数的68.6%,死亡113人,占总数的74.4%,平均每起事故死亡4.7人, ●违章作业是造成煤气中毒事故的顽凶。据统计,我国工厂煤气中毒事故,百分之五十以上是因违章造成。同时,也有作业环境、设备、管理等方面因素,通过下表分析,杜绝违章作业,是降低煤气中毒事故的重要措施之一。 二、事故要点: 1)运行中的1#转炉煤气回收系统与在建的2#转炉煤气回收系统共用一个煤气柜; 2)与在建的2#转炉连通的的水封逆止阀、三通阀、电动蝶阀、电动插板阀(眼镜阀)仍处于安装调试状态; 3)1月3日上午,1#转炉停产,为使2#转炉煤气回收系统与现系统实现工程连通,约10时30分,三叶公司在将3#风机和2#风机煤气入柜总管间的盲板起隔断作用的盲板切割出约500mmx500mm的方孔时,发生2人中毒死亡事故,施工人员随即停工。 4)事故现场处置后,当班维修工封焊3#风机入柜煤气管道上的人孔,(未对盲板上切开的方孔进行焊补); 5) 当班风机房操作工给3#风机管道U型水封进行注水,见溢流口流出水后,关闭上水阀门; 6)1月3日13时左右1#转炉重新开炉生产; 1月4日上午,2#转炉同时进行砌炉作业。 7)1月4日约1 0时50分,应炉内砌砖人员要求,到炉外提升机小平台来取炉砖尺寸人员突然晕倒,小平台上一起工作的2名人员去拉但未拉动,并感到头晕,同时意识到可能是煤气中毒,马上呼救。 三、事故原因分析 1)在2#转炉回收系统不具备使用条件的情况下,割除煤气管道中的盲板,煤气柜内(事故时1#转炉未回收)煤气通过盲板上新切割500mmx500mm的方孔击穿U型水封,经仍处于安装调试状态的水封逆止阀、三通阀、电动蝶阀、电动插板阀充满2#转炉(正在砌炉作业)煤气回收管道,约10时50分,煤气从3#风机入口人孔、2#转炉一文溢流水封和斜烟道口等多个部位逸出; 2)U型水封排水阀门封闭不严,水封失效,导致此次事故的发生(从1月3日13时注水完毕至1月4日1 0时20分左右,经过约2 1小时的持续漏水,U型水封内水位下降,水位差小于27.5cm(煤气柜柜内压力为2.75 KPa),失去阻断煤气的作用) 3)U型水封未按图纸施工,未装补水管道,存在事故隐患; 二、事故要点: 1、事故发生前4个班的作业日志表明,炉顶温度波动较大(最高610℃,最低109℃),炉顶压力维持在54—68Kpa之间。24日零点班该炉曾多次发生滑尺(轻微崩料),至事故发生时,炉内发生严重崩料,带有冰雪的料柱与炉缸高温燃气团产生较强的化学反应,气流反冲,沿下降管进入除尘器内,造成除尘器内瞬时超压; 2、正常情况下,炉顶的压力是0.6公斤左右,事故当时是1.2公斤,放散系统好的话,这个压力可以从炉顶放散阀泄掉。 3、事故后分析,没有能进行正常的事故放散,原因在于炉顶放散配重要超过正常情况的2%,没有动作。煤气到了重力除尘器,重力除尘器放散上的盘形阀配重比正常多加了73.5公斤超设计40%,也没有动作。导致重力除尘上 泄爆板破裂,大量煤气溢出(煤气浓度45%--60%); 4、除尘器位于高炉炉前平台北侧,时季风北向,大量煤气漂移至高炉作业区域,作业区没有安装监测报警系统,导致高炉平台作业人员煤气中毒。没有采取有效的救援措施,当班的其他作业人员贸然进入此区域施救,造成事故扩大。 5、重力除尘器比出铁场垂直高度9米多,水平距离也只有9米多,从水平到垂直,这个高度是很不够的。煤气就扩散到出铁场,出铁场正好出铁,烟雾、水汽掩盖了飘过来的煤气,工人没有觉察,导致中毒。 重力除尘器上不应该有防爆阀,规程里也没有要求。只要求重力除尘器顶部有放散,高炉顶部有放散。放散阀打开的操作,以及压力的控制,都要由中央控制室来反应,所以

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