井喷案例-1详解.ppt

塔中823井井喷事故 3、应急抢险经过 12月26日中午,抢险小组携带H2S监测仪和正压式呼吸器进入井场,勘查现场情况。经检测,井场内距井口10m左右的范围内H2S浓度不超标(人员从顺风口进入现场,检测仪器未显示出含H2S)。同时,塔中823井方圆20km以外的作业区场所,由专人负责监控现场H2S浓度。根据勘查结果,制定了两套压井作业方案,并报请中国石油天然气股份有限公司审批。 首先,进行清障作业,清除井口采油树,推副井场,准备4台2000型压裂车组,储备200m3水、400m3密度为1.30g/cm3的钻井液,从油管头四通两侧接压井管线并试压合格。于12月30日进行反循环压井施工作业,共泵入密度为1.15g/cm3的污水110m3,压稳后抢装旋塞。然后,正反挤密度为1.30g/cm3的钻井液173m3,事故解除。 塔中823井井喷事故 4、事故原因分析 通过对事故调查,综合分析后认为,本次事故在地质和工程方面存在一定的意外因素。 (1)地质原因。该井地层属于敏感性储层,经酸压后沟通了缝洞发育的储层及喷、漏同层,造成压井液密度窗口极其狭窄,井不易压稳。 (2)工程原因。按照目前国内的试油工艺和装备,将测试井口转换成起下钻井口时,需要卸下采油树,换成防喷器组,因此,井口有一段时间处于无控状态,这是目前试油工艺存在的一个固有缺陷。 塔中823井

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