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大高炉运行技术进步回顾 1、概述 2、大型化带来的变化: 参数工艺窗口的变化及认识转变 3、创新与进步 1、概述。 2009年5月12日梅钢4#高炉(3200m3)投产,2012年6月2日梅钢5#高炉(4070m3)投产,梅钢大高炉生产运行至今已有四年多时间,其间先后遇到诸多难题并逐一解决。 4#高炉炉前装备的认识及改进,5#高炉炉前装备的选型及优化(09年完成); 原料及仓位的管理、分级入炉的取消(09年完成); 炉前技术管理、铁口的运行,出渣及出铁系数管理提高(09-10年完成); 高炉快速复风的技术(10年完成); 围绕风口小套破损较多和吹管烧穿,风口及吹管的改进(10-11年完成); 工艺参数及上下部制度认识提高:顺行、高产、低耗、提升煤比等(09-13年研究并部分完成); 2、大型化带来的变化:参数工艺窗口的变化及认识转变 Tf值管理的正反面经验教训 ,湿份的使用。 2010年4月之前对加湿鼓风认识不足,沿用小高炉操作经验。高炉失常后的恢复不重视Tf值管理,4#炉4月炉况失常损失较大。2010年5月以后,对加湿鼓风技术认识有根本转变,将Tf值参数管理固化在规程中;并在日常操作及长期计划休风中均严格执行,高炉恢复进程加快,高炉顺行状况较好。 负荷与风量协调 2010年以前,沿用小高炉操作经验,在炉况失常初期,风量严重萎缩也不退负荷,炉况长期僵持,高炉风量长期加不全,对动能、气流分布带来严重影响。2010年以后,重新认识大高炉的“以风为纲”理念和制定具体对策,根据不同炉况,形成全焦冶炼、单系列喷煤等多台阶的操作对策,确保高炉全风状态下运行,为稳定炉况提供保障。 高炉快速复风的技术 原方法: 休风料采用退焦炭负荷+集中加空焦方式;休风前强调铁水化学热,休风前二炉铁[Si]≮0.8%;休风过程强调铁口喷溅,休风过程缓慢;采用单铁口休风,导致休风易灌渣;复风采用堵部分风口,加风过程强调料尺走势,加风过程缓慢。 合适煤气利用率的摸索定位 梅钢大高炉运行特点是煤气利用率高,但其相应的操作参数表现为:高风压、高压差、高K值,运行风量波动大。经过长期实践讨论,目前认识是:并非煤气利用率越高越好,高炉煤气作为二次能源可以再利用,高炉操作把煤气利用率控制在合适范围,重在稳定,波动范围窄。稳定煤气利用率需要对合适两道气流的摸索,初期虽采取保中心放边沿措施,但在放不出边缘就停止放边缘,实际是认识和方法问题。 料面形状的控制 初期避免中心加焦的“平台+漏斗+焦包”结构,主要采取一味追求“平台+漏斗”结构,虽可达到稳定高产、低耗目标,但煤比低,难提高。 ①定风量/定风压技术的采用 “5#高炉定风量定风压操作”项目,在我公司首次实现高炉定风量定风压操作,该项目于2012年三季度完成投用后,在热风炉每小时换炉时,实现自动补偿风量600m3约5分钟至待送风的热风炉中,仅此一项为高炉增加产量约70t/d,全年增产25000吨。实现高炉定风量定风压操作后,由于在补风的同时,稳定了供风压力,高炉风压平稳,为高炉稳定操作提供便利。目前正在国产风机上实施“4#高炉定风量定风压操作”项目。 ②热风炉自均压技术的开发与运用 在5#炉实现高炉定风量定风压操作的同时,为了解决汽机补风过大带来汽机不稳定的问题,在汽机补风之前先由送风转燃烧的热风炉先向待送风热风炉充风,这一技术的实现不仅有效的稳定汽机补风,其节能意义更为重大,它每次有效的回收1200℃热风约3000m3。回收风量2628万m3/年,折合年效益164万元,回收热能折合煤气消耗1760万m3/年,年效益约230万元,两项共产生年效益394万元。 ③料面形状的精确测量与分析 传统的测量方法。 休风后传统的料面测量基本上有三种:在炉顶人孔处通过目测,估算料面的形状;通过照相机对料面进行拍照,确定料面的形状与漏斗深度;向料面抛进测量杆,通过测量杆上的刻度测量料面形状;三种测量方法由于存在视觉偏差和测量杆偏差,料面平台宽度估算上常存在约500mm的误差。 创新的精确测量方法。 利用高炉每次炉顶点火定修时机,在炉顶人孔处,通过以下装置对料面径向不同位置进行激光扫描,通过测量人孔至料面各点距离以及对应测量角度,对料面不同点的测量距离及角度进行计算与转换,得到不同位置的坐标,以人孔为基准精准画出料面的形状,方法科学、安全、便捷,测量数据精确度可达到1mm。可以精确测量料面平台宽度及漏斗深度,为高炉上部布料档位调整提供了精确的数据依据。 煤气利用率排名第6,优于平均值2.1 生铁〔Si〕含量排名第3,优于平均值0.05 梅钢大高炉于国内大高炉对比分析 生铁〔S〕含量排名第
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