螺丝钉(中文)课件.ppt

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小组开会讨论,即要降低劳动强度又要保证品质,所以我们要添加专用设备。 本田工厂的技术人员不仅指导天津工厂的新品研制和开发,还带来了日本工厂的一些先进设备的图片。 这是我们部门压后平叉衬套的液压设备, 要制作一个类似的设备,设计费用约1.5万,总投资约3.5万。 通过上述现状把握,小组初步拟定以下三种方案:1、引进日本设备;2、国内购买设备;3、自主设计、改进;通过分析我们选定了方案三。 这是小组人员的一个设计思路:将下档和方向柱放在工作台面上,打开开关,工作台面向内推进,通过气缸向下压紧下档,气缸抬起,打开开关,工作台面退出,完成了一个工作循环。 小组再次开会,进行职责分工,并要求组员各负其责。 根据设计思路小组制定工作计划,并提出了完成的时间节点! 两位设计人员自行设计图纸,并在图纸上标明了此料的材质及安装时的技术要求。 1、公司设备动力室负责购买所需设工件;2、小组成员边设计边将一些简易的气动开关自行安装。 这是按照设计思路制作的设备,将下档和方向柱放在工作台面上,踩进,工作台面向内推进,通过气缸向下压紧下档,气缸抬起,踩出,工作台面退出,完成了一个工作循环。 此工装做好后保证了品质,但此工位工作并不饱满,是不是能要将前减震两腿一起在设备上安装完成。 这就是我们的改进思路。 生产线岗位1的工作内容:1、安装方向柱下档;2、安装两个电池盒夹母;3、贴电池盒贴花。 生产线岗位2的工作内容:1、将前减震螺钉紧固;2、检测螺钉力矩; 3、力矩合格后做标记;4、将组合体放在吊装线上。 由于前减震的两个腿是平放到胎具上,再用螺钉紧固在方向柱上,虽然胎具有定位,但是人工操作难免出现误差,造成前减震长短腿。 方向柱是倒置放在工作台上的,下方没有保护装置,因此方向柱的螺纹容易出现划扣现象。 如果在设备上安装前减震的两腿,这个地方应该有一个保护装置,若员工误操作设备,会造成前减震腿的碰伤。 小组人员通过对现状的分析,分别制定了对策,并由专人负责担当。 做两个尼龙柱,作为前减震腿的高矮定位,可根据车型的不同,更换不同的尼龙柱。 制作一个尼龙套,与此工件连接,然后将固定在工作台面下方,从而对方向柱的螺纹起到了很好的保护作用! 安装一个接触性气动保险开关,员工误踩开关,工作台面向内移动,当接触开关时,开关就会使设备停止工作,从而起到了保护作用。 员工经过一周的培训,完全能够熟练操作设备,由于此工位将前减震的两腿一起安装到位,因此生产线上将缩减一个工位,力矩移到生产线进行检测。 员工不仅能够适应生产线节拍的需求,在降低劳动强度的同时还保证了品质。 哇!工服干净了,现场也整齐了。 经过一周的质量跟踪,未发现不良品的再现,我们的目标实现了。 作为重点工装,我们定期对设备进行点检及保养,保存在设备管理台账中。作业标准悬挂在设备上方。 我们进行小组总结,品质提升了,现场整齐了,成本也降低了!由于减掉一个岗位,因此年节省开支2.58万! 我们的无形成果也是显著的,小组成员对QC手法的运用,电脑的操作水平,以及对问题的分析、解决能力都有所提高。 我们将降低工废费用作为下期的课题。 螺丝钉小组发布完毕,谢谢大家! 现状分析一 由于前减震的两个腿是平放到胎具上,再用螺钉连接在方向柱上,虽然有定位,但是人工操作难免出现误差造成前减震长短腿。 现状分析二 方向柱是倒置放在工作台面上,台面下方没有对方向柱螺纹的保护装置! 方向柱螺纹容易出现划扣的现象,即影响品质又易造成了工废! 现状分析三 此处应有一个保护装置,不仅可以避免前减震腿的磕碰伤,而且还对员工起到了保护作用! 安 全 员 制定对策 小组通过对现状的分析,分别制定了对策,并由专人负责担当。 对策一 制作前减震两腿的定位装置 柴建华 时间:5天 对策二 设计制作保证品质的工装 付雅松 时间:10天 对策三 制作安全防护装置 刁丽君 时间:10天 对策实施一 根据车型的不同,更换不同的尼龙柱。(实际为白色) 做两个尼龙柱,作为前减震腿的高矮定位。 对策实施二 将尼龙套 固定在下方 组合后 固定在 工作台 面下方 此组合不仅起到固定方向柱 的作用,下方连接的尼龙套还对 方向柱上的螺纹起到很好的保护 作用! 对策实施三 安装一个接触性气动保险开关,当员工误踩开关,工作台面向内移动,当减震腿接触开关时设备就会停止工作,从而起到了保护作用。 接触性气动保险开关 效果确认一 员工经过一周的培训完全能够熟练操作设备,由于此工位将前减震的两腿一起安装到位,因此生产线上将缩减一个工位!(力矩移到生产线检测) 效果确认二 图表制作:孙文勇 员工不仅能够适应生产线节拍的需求,在降低劳动强度的同时还保证了品质! 效果确认三 现场

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