节能原理 改造前,由于裂解炉管单位热强度过高及局部过热,裂解炉运行周期及热效率达不到设计标准,运行周期小于20天,裂解性能差,由于运行周期短还导致烧焦周转困难,并且增加了裂解炉总的烧焦能耗。 节能原理 改造后裂解炉管受热均匀,炉管表面初期温度970℃,比改造前降低了60℃,炉管表面末期温度1100℃,比改造前降低25℃,燃料气用量减少0.2t/h,3台裂解炉的运行周期都有不同程度的延长。由于运行周期延长。需要烧焦的次数降低,降低了裂解炉总的烧焦能耗。 节能效果 项目改造了三台裂解炉分别为:2#,3#,7#。 2#改造、后年烧焦能耗分别为2558.83吨标准煤、1273.86吨标准煤,节约标煤1284.98吨; 3#改造、后年烧焦能耗分别为3022.33吨标准煤、1464.59吨标准煤,节约标煤1557.74吨; 7#改造前、后年烧焦能耗分别为2351.37吨标准煤、873.67吨标准煤,节约标煤1477.70吨; 本项目总的节能量为:4320.42吨标煤。 技术指标 项目预计投资额388.5万元,预计节能量为1839.69 吨标准煤。 项目实际投资额 209.79万元,实际节能量为4320.42 吨标准煤。 乙烯装置增加盘油撤热系统的优化改造 项目基本情况: 本项目通过改造乙烯装置急冷油塔内件,将原有填料改为波纹塔盘并增加盘
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