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2010车钻车间QC成果
自制特大型工装
一、QC小组的基本概况:
实体保持器厂钻工QC小组成立于2010年1月,注册编号为LYC-QCKT121003,由刘东方、林海、王维忠、张中强、关光辉、王联合等六人组成。
QC小组成员及职责表
职务 姓名 性别 年龄 文化程度 技术级别 小组职责 组长 王维忠 男 46 高中 高级工 机械设计与试用 组员 刘东方 难 25 本科 助力工程师 工装设计与安装 张中强 男 39 高中 高级工 机械设计 关光辉 男 23 高中 高级工 工装加工试用 林海 男 36 本科 工程师 机械设计 王联合 男 42 高中 高级工 工装加工 二、课题实施计划。
课 题 实 施 阶 段 计 划 预计完成时间 P:选择课题、确定目标、现状调查、找出主因、制定措施 2010-2 D:实施措施 2010-3 C:效果检查 2010-4 A:制定巩固措施、遗留问题、总结成果材料 2010.6
三、课题选定
钻孔工序加工保持器关键工序,工装夹具直接影响产品加工质量。每个型号的产品都有相对应的工装和其配套,新产品一般都需要加工配套工装。我厂为特大厂加工的保持器大部分都是新型号,产品加工时需要大量夹具。外购工装加工周期长,费用高,而且不能及时满足生产更重要的是延长交货期,直接影响我厂声誉。自制特大型工装缩短特大型工装采购周期,降低生产成本。
四、现状调查
实体保持器厂主要生产铜保持架,加工程序为:熔炼 浇注 精车 钻孔 去毛刺 清洗 成品,钻孔在其中起到关键性的作用,外购工装加工周期长,费用高,而且不能及时满足生产。自制特大型工装缩短特大型工装采购周期,降低生产成本,更重要的是及时满足用户需求。
长期以来,我 厂使用工装都是通过计划采购而来,一般订货周期在30天以上,有些时候还会更长些,遇到一些紧急需要产品,严重影响钻工工序产品提交,就会影响到我厂产品交货期,更严重的会影响LYC公司交货期。而且采购工装材料都是45钢,在使用过程容易造成刀具损坏,影响整个产品加工效率。
五、确定目标
1、设定目标:
根据对现状的调查分析,产品结构的分析,我们将本次的目标设为:
2、设定目标的依据
六、原因分析:
小组成员针对机床的不退刀转位情况现状,运用头脑风暴法进行分析,对造成故障的原因进行反复研究,整理。
产品加工周期较短
加工复杂
采购比较单一 材料全部是钢件
工模具订单加工周期长
只能公司内部订货
从上面的因果图分析中,我们可以清楚的看到各种有可能影响的因素。
七、确定主要原因:
1、从头脑风暴图中含有各种有可能影响钻孔工装订货周期长的因素,针对这些因素,我们QC小组分为三组,对问题逐一分析,确定主要因素。
2、确定主要因素:
通过三组人员对各自的内容进行调查,分析,研究,最后三组人员共同确认后,找出其主要和次要原因。
八、制定对策
确立主要因素和次要因素之后,我们QC小组支针对分析出的原因,明确责任,解决问题。
序号 原因 目标 措施 负责人 完成时间 1 只能公司内部订货、工模具订单加工周期长 缩短加工周期,自制工装 对工装加工工艺研究 刘东方
王维忠
张忠强 2010.4 2 原材料的采购 确保工装质量 合理利用材料 王维忠 2010.4 3 产品订单周期短 按时提交产品 合理安排生产 林海 2010.4
讨论:全体组员 汇总制表:刘东方
九、实施措施
1、针对只能公司内部采购、工模具订单加工较长。
我们对现有工装结构进行分析,对于为何一些工装结构并不复杂,加工周期反而较长,铁制工装重量较重,不利于操作工工装。小组成员积极讨论,想根据我厂特点,能够进行热加工浇铸毛坯。小组成员达成共识,利用我厂特点进行自制工装,有化铜车间根据产品型号浇铸不同尺寸段毛坯,小组成员进行组织加工
2、原材料的采购。
采购45钢进行加工工装,材料供应不能及时满足生产需求,而且价格较高。根据我厂生产特点能够进行浇铸毛坯,特大型工装采用加工压铸铝合金保持器剩余废铝屑浇铸毛坯,这样能够降低成本,提高原材料利用率。
3、产品订单加工周期较短。
根据每月产品订单,对于没有工装的新产品提起组织加工工装,这样就避免了因为缺少工装而耽误生产。
以上三条,经全体组员讨论后确定,进行加工自制工装进行试用。
十、效果检查:
1、经过一个月的努力,我们对自
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