望选厂水系统优化改造.docVIP

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望选厂水系统优化改造

望选厂洗水系统优化、改造 一、概述 望峰岗选煤厂洗水主要分为循环用水和净化用水,循环用通过用两段(35m和45m两台)浓缩机浓缩实现,其用途由图一可以看出。净化用水为三段浓缩及清水泵房补给,水质较好,较稳定,主要为二次浮选及泵类冷却用水,整个洗水系统实现一级闭路循环。但近些年随着生产能力逐年攀升,原煤来源区域多源化,入洗原煤煤质得不到有效保障,尤其是在配洗潘集地区原煤时,原煤末煤含量高,矸石泥化现场严重。一次浮选稀释用水和香蕉筛筛面脱介用水水量不足,存在挣水现象,当月入洗原煤产量大于30万吨时,循环水量不足的矛盾将尤为突出,容易造成整个洗水系统紊乱。严重影响了末精煤产率,进而制约了整个生产能力的提升,同时造成介质、电耗、药剂等生产成本增加。为充分提升生产能力,实现经济效益最大化,望峰岗选煤厂对整个洗水系统进行了梳理,通过改造逐步消除了制约因数,取得较好的效果。 二、改造前情况 1、607#、608#循环水泵累计供水能力约1800m3/h,供水能力不足。 由图一可以看出607#、608#供水去向主要供一次浮选、主厂房筛面喷水、合介桶补水、磨介补水、602#三次净化补水、以及药剂添加稀释用水等,由于用水点较多,其中一次浮选稀释水约650 m3/h,主厂房脱介筛用水约1050m3/h,主厂房合介桶补水约100 m3/h, 602#浓缩机补水约400 m3/h,系统循环水量约需要2200m3/h,系统循环水缺口400 m3/h,这样以来,一次浮选稀释用水、602#三次净化补水和主厂房香蕉筛筛面脱介用水,存在争水现象,形成了因循环水量 图一 不足水系统紊乱的困境,具体表现在: ① 主厂房香蕉筛筛面脱介用水不足时,系统脱介效果差制约整个主洗系统处理能力的提升。据统计在平均煤质条件下,吨煤处理能力约650t/h,受跑介因素影响很难进一步提升; ② 一次浮选稀释用水不足时,一次浮选入浮浓度过高,初选效果差,存在跑煤现象; ③ 602#三次净化补水不足时,二次浮选入浮浓度过高,精煤扑收能力下降,精煤损失多; 望选厂生产受制于循环水量不足,系统稳定性差,制约了生产能力的发挥和进一步提升。 2、417#A\417#B泵担负着主厂房所有水泵的盘根和机封供水任务,417#A\417#B泵通过618#泵转供澄清水,容易造成料清水池打空417#A\417#B上量不正常,造成水泵烧盘根和机封现象。 3、由图一可以看出,煤泥水沉淀用的各类药剂添加稀释用水可以由646#泵补给清水或607#、608#泵补给循环水。在646无法补水时,聚丙、明矾等药剂稀释水使用循环水,水质变差,影响药剂使用效果,容易造成药耗增加。同时,由于原607#、608#循环水供给管理紧贴墙敷设,出水闸门在更换维修时空间狭小,非常不安全。 三、改造方案 1、如图二所示,改造原606#底流泵(型号:100ZJ-I-A42,流量:200m3/h,扬程:42m;更换为,型号:250ZJA-I-A73,扬程:46m 流量:960m3/h)。循环水池分流部分循环水到603浓缩机,做为606泵入料水源,将606#更换为607#、608#同型号的渣浆泵,并重新敷设一路出料管和原607#、608#供一次浮选的管路碰头,并安装两只切换闸门,即可以实现606与607、608分开供水,又可实现606、 图二 607、608共同供水。同时在606#出料管上拨头,敷设602#补水管,将原607#、608#泵对602#三次净化浓缩机补给改为由606#补给。这样就实现了606#泵专为一次浮选供水和602#三次净化浓缩机补水。 2、对各类水泵冷却供水泵进行改造。 由图二可以看出,在满足生产的前提下为实现节能,降低设备故障点,可以将原417#A\417#B泵废弃,在不增加功率的情况下,通过将适当提高618#水泵的扬程,直接供给各类水泵冷却用水。 3、对煤泥水药剂添加水源进行改造。 由图二可以看出将原来由607#、608#循环水供药剂稀释用水改为由634#供给。方法为将原634#合适位置剥头重新敷设一路管道供给药剂添加桶。在646无法补水时,聚丙、明矾等药剂稀释水使用澄清水。 四、使用效果 1、通过改造606渣浆泵,生产系统循环水供给量将由原来额定1800m3/h,提高到2700 m3/h,完全弥补了原系统循环水缺口,彻底解决了水系统紊乱的困局,整个洗水系统更加优化、高效。一、二次浮选补水充足,精煤回收充分,经统计,一次浮选入料浓度可降低约10g?L-1——15g?L-1浮选机入料浓度更趋于合理,仅此每年将提高浮选精煤产量约0.5万吨;主厂房脱介筛筛面喷水压力也由原来0.15MPa提高到0.25MPa ,脱介效果取得很大提升,通过下表可以看出,改造后相比2011年吨煤介耗降低约0.69kg ,相比2012年降低约0.17

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