山东省电视电话会议资料.pptVIP

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* 事故通报 间接原因:一是违章指挥,冒险作业。二甲戊乐灵车间主任姬某某违章指挥,在明知蒸馏多次的废水非常危险情况下,仍安排工人进行冒险作业。 事故通报 二是擅自变更生产工艺,工艺操作规程不完善。该企业在生产过程变更工艺,擅自改变废水回收二氯乙烷溶剂的工艺流程,由原先的水洗变更为水洗后再用粗脱釜脱溶回收。该工艺流程没有进行设计变更、没有组织相关技术人员对粗脱釜脱溶回收溶剂进行安全风险分析,且没有制定相关工艺操作规程和安全操作规程。 事故通报 三是企业没有真正掌握蒸馏工艺危险性与技术要求,部分工艺指标控制不科学,未制定蒸馏残液排放的安全操作规程。对于临时利用粗脱釜回收二氯乙烷中的过程,没有制定专门的操作规程。 事故通报 四是安全设施不健全。发生爆炸的蒸馏过程属于蒸馏工艺,该企业未按照省局[2011]140号文件要求设置温度与液位报警,没有按照蒸馏工艺相关规定安装自控联锁装置。四是企业主体责任落实不到位。企业在员工培训教育和企业隐患排查治理方面流于形式,有关工艺变更更后没有对操作员工进行全面的技术培训,仅仅凭车间管理人员口头安排进行操作。企业员工业务技能与素质不高,企业培训及隐患排查治理工作不深入、不扎实。经调查,虽然该工艺产品国内有多家企业生产,不属于新产品,但该企业没有同类生产装置。 事故通报 13、山东高密同利化工有限公司合成橡胶车间“10.6”爆燃事故 2014年10月6日晚10:40许,山东高密同利化工有限公司合成橡胶车间发生爆燃事故,事故未造成人员伤亡。 事故通报 山东高密同利化工有限公司现有木糖车间和合成橡胶两套装置,生产销售木糖、木糖醇、木糖母液、合成橡胶(羧基丁腈橡胶乳液)。事故发生于合成橡胶车间,合成橡胶车间共有7个聚合釜,发生事故时只有一个聚合釜(6#)在运行,当班工人3人。 事故通报 10月6日14时,6#聚合釜开始加料升温,但温度升到正常的32℃后,迟迟不见聚合引起的升温现象。根据技术转让人韩晓峰(事发后逃逸,现已被公安机关控制)指令继续升温至40.8℃时开始有反应迹象,操作工随即打开循环水系统,至42.8℃时全开循环水和冷冻水系统,仍无法抑制温度继续升高,操作工开始配制中止剂,同时启动空压机为储气罐补压。 事故通报 晚9:40许,温度已升至47℃,聚合釜压力达到0.65MPa(正常是0.25-0.4MPa)。此时,由于压缩空气储气罐的升压速度远低于聚合釜压力的上升速度,已无法利用现有的氮压和空压加入中止剂,操作工只能启用空置的4#釜、7#釜和8#釜,通过DN65管线(原丁二烯回收管线)卸压,但仍无法恢复正常。当班人员立即请示企业负责人,在现场压力达到1.3MPa时,关闭了进料阀门后全部撤离。 事故通报 晚10:40许,反应釜与脱盐水联通根部阀填料盖密封失效,丙烯腈和丁二烯喷射式泄漏产生静电打火,引发火灾。由于该装置大部分法兰的密封垫是采用聚四氟乙烯垫,燃烧后随即熔化导致密封失效,大量物料从各处阀门喷射泄漏,导致整个车间发生爆燃,造成车间顶部部分钢梁坍塌、钢架损坏,周边约300米范围内建筑物门窗玻璃不同程度受损。 事故通报 事故发生的直接原因是:技术转让人韩晓峰在聚合釜内温度达到工艺温度控制指标(32℃),物料没有发生聚合反应的情况下,违章指挥继续进行升温操作,导致聚合釜内压力持续升高,超出了聚合釜内压力控制指标(0.25-0.4Mpa)。聚合釜与脱盐水管线联通的根部阀填料盖,在高压下(1.3Mpa)密封失效,导致物料(主要是丙烯腈和丁二烯)喷射式泄漏,产生静电导致火灾。该装置大部分法兰的密封垫采用聚四氟乙烯垫,燃烧后随即熔化导致密封失效,大量物料从各处阀门喷射泄漏,导致整个车间发生爆燃。 事故通报 间接原因是:6#聚合釜安全阀下部的闸阀一直处于关闭状态,无法起到卸压作用;DCS自动控制措施不到位, 6#聚合釜的远传温度计长期失灵,不能为现场仪表起到互为校对作用,且没有设置压力远传报警连锁;该装置的A2类和B类管道采用PL法兰,商品级螺栓,未按规定采用WN(SO)法兰,35CrMo(或其他专用级)全螺纹双头螺柱; 事故通报 该项目工艺技术不是成熟的工业化生产技术,是石油大学开发的中试技术;初步设计单位、施工单位不具备设计、安装该装置的专业设计资质;企业对该装置的风险辨识不全面、不彻底,操作规程不完善,未制订专项应急预案;生产要素变更管理不到位,未制订变更管理制度,严格申请、审批、实施和验收等变更管理程序,落实变更前、变更过程和变更后的各项安全措施。 事故暴露出的问题 综合分析以上事故发生的原因,主要是违法建设和非法生产、操作规程不完善、“三违”行为严重,生产要素变更管理和风险管理不严格、不落实,违规进行设备

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