P-1805立式高速泵培训课件摘要.pptVIP

  • 28
  • 0
  • 约6.06千字
  • 约 45页
  • 2016-04-23 发布于湖北
  • 举报
故障现象:修复后的高速泵,油压过高(1.7Mp) 处理过程:解体增速箱,检查油路系统。 在中间箱体的径向轴承座孔处,新镶的套的油孔过小,且没有对住轴承上的环形槽,此处形成了憋压,阻塞油的顺畅流动!上部止推盘损坏、径向轴承裂开。手工磨削扩孔!更换损坏件,问题解决 回顾:油压不在正常范围内,不论高或低均是有问题的表现。 思考:树立一种理念:新东西(备件等)并不一定是好的!必须以实际现象、结果为判断的依据。 局部放大 新镶的座套油孔太小且错位 故障现象:油压较低1.2Kg 处理过程:1、解体增速箱,检查内部油路的各个连接点和O形圈密封处。 2、仔细测量并更换新的滑动轴承(左图中的1与2处),确保轴承装入时是轻轻敲打进去的,以保证此间隙不会大量漏油,解体检查辅油泵,测量轴向及径向间隙,更换新辅油泵等,以上措施采取后,仅能使此泵在工作时的油压在1.6与2.0之间运行。 3、在随后的一次检修中,在主油泵压缩弹簧后(图中3处)加入了一个2mm的垫片,以弥补此泵在处理箱体密封面后车削去掉的轴向长度,使弹簧的压缩量恢复或加强,使主油泵的轴向密封得到加强!工作时的油压恢复到大于2kg 1 2 3 部位 维护及检修内容 密封系统 是否泄漏 密封水的流量及压力是否满足要求 齿轮箱 振动是否正常 齿轮箱温度是否正常,油冷器是否畅通 油封是否泄漏,齿轮箱内油位是否正常,油品质是否正常, 齿轮箱油压是否符合要求

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档