设备维护管理摘要.ppt

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* 从漏油故事看WHY-WHY分析 漏油故事6:换上一个O型密封圈,再换上一个活塞杆。 * 从漏油故事看WHY-WHY分析 漏油故事7:一个月之后,汽缸又开始漏油。 * 从漏油故事看WHY-WHY分析 漏油故事8:聪明的操作者奇怪为什麽活塞杆又损坏,认真观察发现是工件或异物掉在活塞杆上。 * 从漏油故事看WHY-WHY分析 漏油故事9:换上一个O型密封圈,再换上一个活塞杆,加上一个盖子。 * 从漏油故事看WHY-WHY分析 漏油故事10:愉快的结尾。长时间工作,汽缸再无漏油,从根本解决问题。 * 现场信息的采集和诊断分析 假设检验方法 阶段A:问题A 假设1,2,… 验证1,2… 结论A; 阶段B:问题B 假设1,2,… 验证1,2… 结论B; 阶段C:问题C 假设1,2,… 验证1,2… 结论C; 最终结论 总结故障原因,提出处理意见 * 现场信息的采集和诊断分析 实例:注塑机小泵单独工作压力可达10Mpa,而大、小泵同时工作系统压力仅有5Mpa,机器无法正常工作。大小泵输出的油路是连通的,小泵正常,说明问题出在大泵上,从大泵逐步分析如下: 阶段A: 问题A:哪个因素引起大泵压力不高? 假设 验证 溢流阀损坏 经检查,溢流阀无异常 大泵本身损坏 经检查,大泵无异常 换向阀5A问题 封住溢流阀排除5A影响,对溢流阀 调压,压力可达10Mpa,假设成立 结论A:换向阀5A问题引起大泵压力不高。 * 现场信息的采集和诊断分析 阶段B: 问题B:换向阀5A有什么问题? 假设 验证 密封圈失效 经检查,密封圈无异常 电磁铁D1损坏 用内六角扳手将阀芯推到底,压力 使阀芯不到位 仍上不去,假设不成立 电磁阀内部磨损严 阀芯与阀孔间隙过大,假设成立 重,间隙大,封不 住油 结论B:换向阀配合表面间隙过大,换向后不能封住先导 油,使溢流阀不能正常调压。 * 现场信息的采集和诊断分析 阶段C: 问题C:为什么换向阀5A磨损严重? 假设 验证 使用太久 在每一循环中,换向阀5A动作3次,5B动 作1次,故5A损坏,5B正常,假设成立 液压油不 用32号机械油,长期不换,有水分,污染 合要求 严重,假设成立 结论C:换向阀换向次数过多,液压油污染严重,引起 配合表面磨损严重。 处理措施: 1 重新配换向阀5A配合表面,使之达到公差范围; 2 换油并清洗油箱。 * 现场信息的采集和诊断分析 故障树分析 (顶事件) 设备故障 或 部件故障1 部件故障2 (中间事件) 与 与 元件1 失效 元件2 失效 元件3 失效 元件4 失效 (底事件) * 现场信息的采集和诊断分析 手提砂轮机结构 砂轮 导线 电源 电机 保险丝 开关 * 现场信息的采集和诊断分析 手提砂轮故障树 电动机过热 或 电动机电流过大 保险丝不断 与 电源电压 过高 电动机 内部短路 负荷过大 工作时间 过长 电动机 润滑不良 散热差 电路电流太大 保险丝 容量过大 或 * FMEA——失效模式及影响分析 划分功能模块 系统 1 11 113 112 111 零件 13 12 部件 2 3 子系统 * FMEA——失效模式及影响分析 调查找出各功能模块的失效模式和影响 分析失效原因 进行危害性分析(分四级) 失效 等级 危 害 程 度 1 系统功能丧失,损失重大,可能导致伤亡 2 系统功能丧失,损失较大,没有导致伤亡 3 系统功能下降,损失较小,对人无伤害

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