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2009年度设备健康分析(水工)
设备点检分析(点检、水工,运行)
系统名称 状况分析 运行分析 结论 #1机组 1.保护励磁:2.监控自动:3.一次:4.机械: #2机组 1.保护励磁:2.监控自动:3.一次:4.机械: #3机组 1.保护励磁:2.监控自动:3.一次:4.机械: #4机组 1.保护励磁:2.监控自动:3.一次:4.机械: #5机组 1.保护励磁:2.监控自动:3.一次:4.机械: #6机组 1.保护励磁:2.监控自动:3.一次:4.机械: 主变 220kV开关及线路 10kV系统 400V系统 直流系统 消防系统 柴油发电机 照明系统 排水系统 通风系统 空调系统 高、低压气系统 公用LCU、RTU装置及电能计量装置 计算机监控与网络 通信系统 工业电视 消防水技术供水 起重设备 电梯 泄洪闸 1月 1、#4泄洪闸左侧油缸高压球阀管接头渗油。
原因分析:密封圈破损
处理情况:拆解更换新的密封圈后恢复正常 泄洪闸设备运行正常,加强设备巡视检查,做好设备防寒防冻措施。 系统各设备状况总体良好 2月 1、泄洪闸集控室#2UPS电源不能投入工作
原因分析:保险烧坏,内部主板故障。
处理情况:更换新的保险后仍不能正常工作,集控室用电设备临时取用220V照明电源
2、#3、#8泄洪闸现地光纤收发器工作指示灯不亮
原因分析:泄洪闸集控室网络交换机通讯接口故障
处理情况:更换了一台新的交换机后所有通讯恢复正常工作 3月 1、#4泄洪闸闭门操作时,发出停门令后闸门继续下滑。
现象:1)自动操作方式下停门后,闸门比目标开度下滑130mm;2)手动操作方式下停门后,门体一直下滑,必须停电机后闸门才停止动作。
原因分析:油缸缸旁阀块内的液控单向阀内部弹簧弹力不够,无法正常复位。
处理情况:将#4泄洪闸两侧油缸的液控单向阀进行了更换及清洗(因暂无备品,与#5泄洪闸进行了对换),装复后经调试闸门停门时动作正常。
2、#2泄洪闸右侧开度仪二次仪表无显示
原因分析:仪表内部故障
处理情况:更换新的仪表后恢复正常
3、#2泄洪闸控制柜上触摸屏、仪表均无显示
原因分析:开关电源无输出电压
处理情况:更换新的开关电源后各设备工作正常
4、#2泄洪闸触摸屏上左侧油压无显示
原因分析:模入模块损坏
处理情况:更换新的模块后左侧工作油压显示正常 4月 1、#7泄洪闸电磁阀阀块块漏油。
原因分析:密封圈破损
处理情况:拆解更换新的密封圈后恢复正常
2、#2左侧、#9右侧泄洪闸压力变送器油管压嘴漏油
原因分析:油管制作工艺差,接头处没压好
处理情况:更换新的油管后不再漏油
3、#2、#7泄洪闸左侧压力变送器表计阀渗油
原因分析:阀门质量问题
处理情况:更换了新的阀门,恢复正常 5月 1、#5泄洪闸机房阀块底部单向阀接口漏油
原因分析:密封损坏
处理情况:已将泄洪闸机房阀块单向阀漏油处进行密封更换处理,经调试检查无渗漏。(更换了1个ф33组合垫,1个ф35*3.1的O型密封圈。)
2、#2泄洪闸右侧油管接口处漏油、底水封漏水
原因分析:右侧油管接口处漏油紧固松动;#2弧门底水封检查发现底封紧固螺栓已松动、底坎左右两侧各有三个钢筋头,使底坎上两侧有明显的压痕;弧门底部坡口角度过小,使弧门底部直接压到底坎上,使水封压不到位导致漏水。
处理情况:1)已对#2弧门右侧油管漏点进行了紧固处理,已无渗漏现象;2)已对底水封紧固螺栓进行了紧固,弧门底水封完好无损坏;3)已对钢筋头进行了打磨处理;4)已对弧门底部进行了打磨,打磨的量约4毫米,打磨部分已刷防锈漆;5)已对底水封中间部位进行了加垫。 6月 1、#6泄洪闸底水封漏水
原因分析:6月7日经检查发现闸门底部橡胶止水封中间部位老化、变形比较严重,闸门全关时,门体底部坡口金属部分有多个点直接与底坎预埋的止水钢板接触,导致底水封长期受压变形,压缩量变小。
处理情况:1)对弧门底部倒角面的凸出部分进行了打磨处理,打磨量约为4mm,打磨部分已进行防锈处理;2)已将漏水处底水封压板螺栓松开,将底水封向下调整约5mm,并将拆下的螺栓全部更换为不锈钢螺栓(共换掉22个Ф16*90螺栓、8个Ф16*60螺栓);3)经充水后弧门底部漏水量明显减小。 7月 1、#2泄洪闸启门速度异常
原因分析:①支铰轴套与轴销局部抱死,产生摩擦,增加启门阻力;②润滑油使用时间过长产生硬化,不能起到润滑作用;③油压表计有可能存在测量误差;④天气炎热,气温较高,热胀冷缩对支铰也存在一定的影响。⑤在闸门启至较大开度(9000m
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