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河北唐山20140307事故专家组报告2014年4月.doc
唐山开滦(集团)化工有限公司
“3·7”重大爆炸事故专家组报告
“3·7”重大爆炸事故调查专家组
二〇一四年三月十五日P1.
1.事故单位概况
唐山开滦(集团)化工有限公司, 原名开滦矿务局602厂,始建于1958年,1960年2月正式投产,2005年1月31日经河北省国资委批准,改制为多元投资主体的有限责任公司。
该公司现有三条民爆器材生产线,即:一条膨化硝铵炸药生产线、一条乳化炸药生产线、一条工业电雷管生产线。电雷管生产线已于2013年11月停产。各品种许可生产能力为:膨化硝铵炸药7000t/a、乳化炸药10000t/a、电雷管2000万发/a。
P2.
2.事故经过
乳化炸药制造工房于2014年月日Φ120×8kg,生产至11:25分发生爆炸。
3.人员伤亡、建筑物和设备破坏情况
3.1 人员伤亡情况
公安部门经DNA比对确认爆炸事故造成13人死亡。
事故当时现场作业人员分布情况(具体见图1“事故时人员分布图”):
P3
图1 事故时人员分布图
P4
4建筑物破坏情况
乳化炸药制造工房爆炸后破坏情况
大爆坑
爆痕
P5
图2 爆坑、爆痕位置示意图
P6
5设备破坏情况
事故现场,水油相制备罐(有配好的溶液)、乳化器、冷却机均基本保持完好并保持原来位置;敏化机被推到东侧隔墙边并侧翻,该设备内有停产时存留的乳化炸药约80kg。
水油相制备罐
乳化器、冷却机
P7
爆炸药量估算
通过当班控制系统流量历史趋势图的记录显示:
1)第一次乳化机开机生产约9分钟,累计基质量552kg。
2)第二次乳化机开机生产约50分钟,累计基质量3314kg。
两次累计基质量3866kg,加上1%的珍珠岩和化学发泡剂,另外加上当班处理回收的炸药约72kg,生产线总产量为3977kg。事故前已入库125袋,375卷,累计3000kg。事故前工房存药量为977kg。
P8
6事故的生产线基本情况
胶状乳化炸药年生产能力10000吨,2013年1月,公司的民用爆炸物品生产系统、储运设施及安全管理通过了煤炭科学研究总院的安全现状评价。2013年5月公司取得了工信部生产许可和安全生产许可。
该生产线制药工序采用石家庄成功机电有限公司的技术及设备,装药工序的大直径装药机采用石家庄晓进包装机械公司的设备。
该生产线由乳化炸药制造工房和中转库组成。乳化炸药制造工房是由制药、装药和包装工序联建而成。2013年7月31日晓进装药机安装了温度和转矩传感器,但没有与控制室连接;且安装验收和日常运行都没有检测验证记录。
事故发生前,上述8个摄像机记录的图像较清晰,但视频监视系统监视范围有盲区,没有覆盖生产线每个作业岗位。
P9
6.爆炸原点确认
1)监视录像的分析,确定爆炸原点是一号晓进装药机。
经过反复对生产线视频录像查看,当班装药间有2台晓进大直径装药机在工作,还有皮带输送机以及包装工位在作业。经对相关人员询问,对录像中每个人员、每个动作进行核实,在爆炸前20分钟,二号装药机已停机(药斗内有较多存药),仅有一号装药机在运行。皮带输送机和人工包装均没有对炸药产生直接作用,故初步判断一号晓进装药机为爆炸原点。
2)从设备碎片分析
从事故现场调查看,2台晓进装药机的碎片主要分布在装药机的周围,且比较集中在装药机的西南和南面方向。
故验证一号晓进装药机为爆炸原点。
P10
3)1号机转子有烧灼的痕迹
在事故现场装药机附近找到了一块叶片泵转子的碎块(大小约40×30×50mm),该碎块局部有明显的磨痕和烧灼痕迹(呈发蓝色),见下图。
根据形状对比,故判断现场找到的转子碎块为一号装药机叶片泵转子的碎块。又根据该碎块的烧灼痕迹判断该点应为起爆点。
故判定一号晓进装药机为爆炸原点。
7.爆炸原因确认
1)可排除的起爆因素:可排除人为破坏引起爆炸;可排除雷电引起爆炸;可排除静电引起爆炸;可排除设备自身过热引起爆炸;可排除乳化炸药自燃自爆的因素; 可排除现场乳化炸药组分异常引起爆炸;可排除火灾引起爆炸;
2)从晓进装药机结构分析
1)装药机叶片泵配合间隙小。
2)装药机叶片泵存在死角。
3)装药机叶片泵容错能力比较低。
3)从装药机爆炸碎块分析
一号装药机叶片泵转子碎块有明显、较深的磨痕和高温灼烧的痕迹。
发生强力摩擦的主要原因可能是:
1)物料的状态:含有析晶硝铵的乳化炸药(如返工的不合格乳化炸药)、没有完全膨化好的珍珠岩颗粒以及混有其他硬质杂质等。
2)转子端面严重磨损。
4) 爆炸原因
根据以上分析,专家组认为本次爆炸事故的直接原因为:
1)装药机转子与转子下端面和泵底上端面的物料摩擦产生的热积累,导致物料中的析晶含油硝铵发生热分解,最终导致爆炸。
2)不排除外来硬质异物(含未膨化的珍珠岩、回收不合格乳化炸药里的破乳析晶含油硝铵等)混入的情况下,增加了装药机转子
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