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蒸汽过热器失效分析 一、过热器管束泄漏原因分析 二、针对分析结果的应对措施 过热器管束泄露原因分析 一 蒸汽过热器6年使用情况 1、 装置2007年12月原始开工,2010年发现过热器壳体内部蛇形管束泄露蒸汽,检修时采用堵管方法解决。 2、2011年又出现蛇形管束泄露,检修更换新蒸汽过热器管束。 3、2012年再次出现蛇形管束泄露,8月份检修时更换部分蛇形管束。 过热器管束泄露原因分析 4、2012年11月蛇形管束再次泄漏蒸汽,外甩蒸汽至今。 自原始开工至今蒸汽过热器共发生蛇形管泄漏蒸汽4次,蒸汽过热器运行周期最短 一次是2个月,最长一次是3年,(管束早已泄漏,未发现)其余两次运行周期不到一年。 过热器管束泄露原因分析 过热器管束泄露原因分析 过热器管束泄露原因分析 过热器管束泄露原因分析 过热器管束泄露原因分析 二 造成蒸汽过热器泄露的主要原因 1、高温硫腐蚀 烟气中含有大量SO2,温度在240℃以上对管束造成腐蚀,340--460℃腐蚀最强烈。 2 、烟气超温 对管束的 损伤 超温会加快管束的蠕变速度,降低管束的持久强度,甚至发生爆管。 过热器管束泄露原因分析 二 造成蒸汽过热器泄露的主要原因 3、管束内蒸汽量少或管束“干烧” 特别是 08、09年由于上游装置酸气量小,造成硫磺装置超低负荷运转,余热锅炉所产蒸汽量少,使得蒸汽过热器管束分配蒸汽不均匀(偏流),有时甚至出现“干烧”现象。 过热器管束泄露原因分析 三 结合生产实际,判断管束泄漏原因 1、 2012年8月以前,吸收部分未开工,制硫尾气携带大量硫化物进入尾气炉焚烧,使得尾气炉排放烟气中含有大量(n万PPM)SO2,形成高温硫腐蚀,这是造成管束泄漏的主要原因。另管束内蒸汽分配不均匀(偏流)也是造成泄漏的原因之一。 过热器管束泄露原因分析 三 结合生产实际,判断管束泄漏原因 2、2012年10月制硫开工,吸收部分同时开工,因加氢反应器入口温度要控制280--300°,这需要尾气炉炉温700°左右,配风量1700--2000㎡/h,以此来提高尾气加热器的温度,但同时蒸汽过热器已超温,过热器入口为温度640°左右,过热器蒸汽出口温度400°+,此时烟气中SO2含量降到几百PPM,可见超温是引起这次泄漏的原因。 针对分析结果的应对措施 综上所述,可判断出造成过热器泄漏的原因是高温硫腐蚀、超温对管束的损伤及管束内蒸汽分配不匀(偏流)三种情况。首先确定生产期间高温硫腐蚀是不可避免的,现阶段我装置吸收部分已开工,烟气中硫含量已降至最低,只要控制SO2排大气量就行。现主要针对超温和管束内蒸汽分配不均(偏流)两种情况做出应对措施。 针对分析结果的应对措施 针对管束超温的方案 1、加氢反应器更换新型催化剂; 现反应器使用钴鉬浸渍的氢氧化铝催化剂,属常规催化剂,要求反应器入口温度280--330°,如更换使用低温加氢催化剂,反应器入口温度可降低到200--220°,温降达到70°,这样尾气炉炉温控制500--600°就可满足反应器工艺要求,同时蒸汽过热器入口温度也能符合指标控制。 针对分析结果的应对措施 针对管束超温的方案 2、 管束更换为更耐高温、耐腐蚀的合金加热管 现管束材质是1cr5mo的耐热合金钢,耐高温氢、硫化氢腐蚀,管壁温度600°。 针对分析结果的应对措施 针对管束超温的方案 3、蒸汽过热器加跨线,将高温烟气部分分流。 针对分析结果的应对措施 针对管束内蒸汽分配不均(偏流)方案 蒸汽过热器蒸汽入口管线加一减温器,注入除氧水。通过调节除氧水的注入量来控制过热蒸汽出口的温度不超指标(≯350°),从而保证饱和蒸汽在管束内满管流动。 针对分析结果的应对措施 总结 1、方案之更换催化剂;有利于生产及操作,但低温催化剂价格比较昂贵,且现用催化剂还未到使用年限。 2、方案之更换管束材质;是切实可行的方案之一,但因材质升级,蒸汽过热器管束价格要大幅提高。 3、方案之过热器加装跨线;需用DN500管线8米,DN500弯头两个,高温蝶阀一个,管内衬耐火层。 针对分析结果的应对措施
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