2011年合理化建议征求表.docVIP

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2011年合理化建议征求表

中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司工会委员会 员工合理化建议征求稿 公司全体员工: 2011年市场形势极其严峻,公司领导班子在集团公司的坚强领导下,紧紧依靠广大员工,以科学发展为主题,以加快转变经营发展方式为主线,坚持科学发展、理性经营、精心操作、实现最佳效益的企业经营理念,取得了一定的经营业绩;为响应集团公司“二次创业”伟大工程的号召,抓住机遇、采取有效对策,扭转当前市场严峻局面,力争完成全年经营任务,公司工会现面向全体干部员工征求企业发展合理化建议活动。 建议共分四大类:企业管理、技术质量、生产经营、后勤保障;望全体员工本着对企业高度负责的责任感,发扬主人翁精神,群策群力,充分发挥自己的聪明才智,为企业的持续发展、献计献策,多提合理化建议,为企业排忧解难与企业风雨同舟、共度难关。 对有价值的合理化建议,公司将给予一定奖励。 单 位 自卸车厢厂 姓 名 钟飞 建 议 内 容 自卸车厢厂生产经营优化方案 应公司要求自卸车厢厂单班产能要达到25台,车厢厂自卸车通过集思广益提出以下思路和方案: 第一步:测量数据前准备工作; 1、以消除浪费为重点,以5S管理为手段,全面规范现场管理。 ?2、5S管理的现场实施,潜移默化地影响着员工的行为,参与意识空前高涨,自主性明显增强,为下一步精益化生产的深入实施奠定了很好的基础 3、推行精益化生产,现场管理是基础。2011年度,自卸车间在现场环境治理方面做了大量的工作,为全面推行精益化生奠定基础。 4、推行标准化作业,将5S现场治理进行到底。 5、推行定置管理,看板管理; 第二步:测量实际数据并进行分析,找出问题; 见附件一; 根据附件一可以看出以下问题: 一、线上作业时间分别为:146分、194.2分、172.4分,不平衡; 二、平衡率分别为:71.24%、70.61%、76.96%,各车型的平衡率都效低 三、各车型在各平台的作业时间都不一样,但是人员配置都不变,这种不合理现象; 第三步:提出优化方案; 车厢厂优化报告 三种产品,降副梁效率最高,卧缸其次,降三梁效率最低; 各种产品优化方法: 降副梁: 1.1粘横梁工位,将所有平面焊进行焊接,减轻旋转焊的工作量; 1.2粘边支衬工位将所有边支衬上平面横焊缝焊接好,减少左右焊的工作量; 1.3中间焊位置增加一人; 1.4在配送和工艺能够保证的前提下降副梁底板应该可控在18分钟-20分钟。 2、卧缸: 2.1粘横梁工位将举升座分解出来由后序工位(焊加强三角)焊接好,再与纵梁粘焊,可减少6分钟,再将所有横梁上平面焊接好,减轻旋转焊的工作量; 2.2将粘底板处的前后边框改由粘边支衬工位进行粘接,边支衬上平面焊好后下转; 2.3中间焊位置增加一人; 2.4在配送和工艺能够保证的前提下降副梁底板应该可控在18分钟-20分钟。 3、降三梁: 3.1粘横梁工位,将所有平面焊进行焊接,减轻旋转焊的工作量; 3.2粘边支衬工位将所有边支衬上平面横焊缝焊接好,减少左右焊的工作量; 3.3中间焊位置增加一人; 3.4在配送和工艺能够保证的前提下降副梁底板应该可控在18分钟-20分钟。 4、三种结构的共同性和异性: 4.1三种结构都是在粘横梁的位置时间较短,旋转焊处用时较多,其次在粘边支衬处时间短,右边焊时间较长,做工艺调整即可。中间焊由于焊接工作量较大,故需增加一人; 4.2割纵梁处工作量较大,校正底板处时间较短,在底板校正好后,应该帮忙摆放纵梁或者割纵梁成轻割纵梁的工作量,控制在单台20分钟内; 4.3焊加强三角处由于产品结构不一样,横梁与边支衬的根数不一样,导致三角数量不等,所用时间也不一样,此工位各有三人,根据产品的结构来决定第三个人是焊接还是打磨,如果是降三梁或者降副梁此人应该协助焊接后再去打磨,依此类推。 第四步:实施 实施结果见附件二; 根据附件二:可以发现,车厢厂在精益生产前平衡率为73%左右,产能为17.45台-23.41台,精益生产后在不增加人员设备的情况下平衡率为90%左右,产能为25.40台-25.95台。 根据公司下一步目标,平衡率要达到95%,产能提升到30台. 五、几点体会: ? ?精益生产在公司推广近一年,通过实施精益化生产,使公司管理基本摆脱了落后的帽子;指标控制由粗放型过度到了精确型;原来现场环境脏、乱、差,现在已经越来越优美、明亮。通过身边的变化对比,使我深刻地体会到: ? ?1、推行精益化生产,是消除现场隐患,规范人的行为,消除习惯性违章的最有效手段。 ? ?2、班组建设是推行精益化生产、实现全心全意依靠职工办企业的理想平台。 ? ?3、持续改进、不断创新,是精益化生产的灵魂,是企业发展的不竭动力。 自卸车厢厂

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