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2010年皮带机故障和原因分析.docx

云化 公司2010年皮带机故障及原因分析序号故障和缺陷数量(横线上填写)原因1皮带撕裂 3 条, 64米、粘接效果差,粘胶刷太厚;4、皮带老化严重,接头起层;5、输送物料中的尖锐杂物,如锡铁、。皮带扣子磨损或腐蚀后挂住托辊架或滚筒,造成皮带撕裂。造粒塔掉肥块,砸裂。托辊破。夹石在卡料板上卡死,带撕坏。毛石大块堵死轮角划伤。;皮带跑偏,与皮带机架子或护皮架子摩擦撕裂。、皮带护板脱焊、清扫器脱落、滚筒脱落卡在运输带里面,造成皮带撕裂。2皮带烧坏 0 条, 0 米 电石温度过高,物料燃烧,温度高。2、灭火设施不科学。3皮带拉断 1 条(次)铲车进煤时铲斗翻越挡板直接将煤倒在皮带上,皮带负荷重造成皮带扣钉扣针处拉断。1、皮带质量差;2、粘接质量差(主要是粘接剂刷得太厚); 3、皮带老化严重,接头起层。皮带扣断裂。皮带磨损减薄;领用错误,将耐磨损的输矿皮带领用到输送硫磺,造成皮带上面出现腐蚀裂纹,导致皮带断裂。垂直拉紧装置卡死,导致皮带拉断.、皮带被压死和打滑且主滚筒未停磨断。2、皮带过紧。3、长期磨损变薄,皮带老化4皮带刮伤(出现毛边、缺口、大小坑) 3 条(次)1、接料板安装缺陷,造成物料卡在皮带与接料板之间造成2、维护不当,长托辊长期不转动,滚筒盐结块太多磨擦使皮带中部磨损造成;3、输送物料中的杂质;4、跑偏发现不及时,调节不及时,皮带机架变型。皮带拉偏,未及时调整或停机处理造成皮带刮伤。滚筒石膏结垢或滚筒结疤严重,开车时不能清理,造成皮带磨损。、皮带被物料刮伤。3、刮板刮伤皮带。5电机烧 2 台电机过负荷烧电机。1、电机轴承坏;电机缺相烧坏,电机进灰。匝间短路烧坏。引起电机失油。6电滚筒烧 2 台滚筒内轴承坏后卡死烧电机。电滚筒漏油造成缺油、负荷大.料大压死烧坏。辊筒缺相烧坏。辊筒振动大烧坏。经常遇水烧坏。电动滚筒端盖螺栓松动造成卡死。减速机齿疲劳。7减速机坏 2 台皮带负荷重,选型过小,高速轴、中间轴轴承易损坏. 1、摆线针减速机轴承坏;2、灰尘进入轴承;3、维护保养不到位润滑不好;4、超负荷运行。由于减速机漏油,导致油位底,轴承磨损。8漏料难处理的 4 条通道设计低矮,狭窄,皮带架一面紧靠墙壁。粉碎机高速旋转产生风力将粉煤卷起,从密封皮处喷出。料颗粒从皮带扣间漏出来;皮带是带压辊的爬坡皮带,爬坡角度约14度,漏煤点在压辊处;底下有积水,存在设计上的错误皮带分料器太多。2、皮带上升角度太大。9跑偏难调的 0 条无离心机拉稀造成皮带粘盐,滚筒积盐,皮带跑偏漏料。安装粘接时没有对齐。机架变形。机架变形,皮带容易跑偏磨损. 皮带架不是在同一直线上1、上、下段的调心托架太少。2、机架不正。3、挡轮少。2、电滚筒与回转滚筒不平行。10卫生难搞 4 条通道设计低矮,安装皮带后通道更显狭窄。2、皮带位置太低不好操作;3、除尘效果差现场灰尘较大。1#皮带坑内设计地方小且深,卫生难搞。粉碎机出料皮带机,喷煤多,工作量大;基坑积水严重,矿浆淤积卫生量大;离里面的高度都小于40CM,空间过小,打扫难度大;漏料难搞未及时换护皮。11巡检及检修困难 4 条通道设计低矮,安装皮带后通道更显狭窄;粉尘严重,特别是热天气温高,检修位置空间太小,滚筒吊装不方便。皮带坑内设计地方小,检修空间小。12密封不好灰大 0 条13落差大摔破 0 条14其它故障 2 次皮带张紧力未调整好、紧力过大拉断滚筒轴。分料托盘磨破挂坏皮带机扣子;粘接口老化断裂;滚筒轴承坏;腰鼓滚筒磨破等。磷石膏皮带因含酸性、高温,周期性短,一般半年更换一次,皮带磨损减薄;磷铵:运行周期到,计划检修时更换机是由于滚筒的选型错误,负荷较重的皮带,导向滚筒选型为B8032的,现已改为B8050的;4条是由于滚筒体磨破,导致滚筒失效。1、溜槽地板太薄,未用锰板2、出料斗与皮带的连接不好,未接住料3、物料未落到皮带中间。4、皮带护罩把皮带压的太紧,太低,螺栓或铁磨皮带。改进措施和建议1设计和安装1、沤化库下11#12#13#14#漏料难处理、检修和正常维护都很难难搞,根据生产情况无法进行改造,只能维持现状; 2、21#皮带减速机设计安装过小,大修时更换大型号的。6台煤棒机同时分料,又用的是下压式分料板,皮带负荷重,磨损大,一条皮带只能正常运行三个月就需更换,目前无好的经验和方法。 3、现沤化库下13#14#皮带,沤化库前9#皮带还是电滚筒传动,因棒机上料需求,启动非常频繁,滚筒安装又悬置在其他皮带上,滚筒出问题时很难更换,计划逐步改装成减速机传动。1、建议电机、减速机采用弹性柱销方式。2、湿盐皮带等腐蚀严重的环境建议支撑改

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