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合成氨废水进出水水质指标.doc
合成氨废水进出水水质指标
项 目 排放 化学需氧量(CODCr) mg/L <60 mg/L 生化需氧量(BOD5) mg/L <20 mg/L 氨氮(NH3-N) mg/L <8 mg/L 氰化物 1.0-3.0 mg/L <0.2 mg/L SS 150-300 mg/L <20mg/L 挥发酚 1.3 mg/L <0.1 mg/L 硫化物 2-4 mg/L <0.5 mg/L 石油类 mg/L <3 mg/L 粪大肠菌群数 10000(个/L) mg/L <200 mg/L 总氮(TN) 400 mg/L <20 mg/L pH 6.0-9.0 6.0-9.0 总磷 2 mg/L <1 mg/L 拟采用的工艺流程如下:
氨氮从200mg/L降到8mg/L,本身难度很大,另外TN从400降到20则难上加难,尤其是在COD不足的情况下,从数据表可以看出,氨氮浓度占了TN浓度的一半,也就是说这些氨氮如果全部通过硝化反硝化去除,则还剩余200mg/L的TN,这部分氮应该以有机氮的形式存在,如果这部分有机氮全部氨化,则实际进水氨氮浓度为400mg/L,如何让这部分有机氮氨化,可以在调节池之后,两级AO之前加一个厌氧池,主要的作用就是让有机氮氨化,停留时间不用太长,4-6h即可,保证进入后面两级AO系统的TN以氨氮形式存在(我们也碰到过类似的案例,通过一级厌氧以后,有机氮基本全部转化为氨氮),这样TN的去除才有可能。从工艺流程可以看到,TN的去除靠A1和A2池,氨氮的去除靠O1和O2池,在A1池和A2池投加外碳源,以提高反硝化效率这点考虑是很必要的,否则TN是不可能被高效去除的。我不太清楚两个A池和两个O池是否都有填料,仅从流程图上看,我认为是活性污泥法,两个A池建议使用组合填料,另外O2池也建议使用填料,这样,辐流沉淀池的容积可以大幅减少,在O1池和A2池之间加一个沉淀池,沉淀池上清液自流到第二级AO系统,泥回流到O2池以保证O1池污泥浓度,至于用什么性质的填料可以灵活选择,另外建议O2池也加一个回流到A2池,这样能去除O2池出水中部分NOx-,否则在A2池投加碳源只能使O1池出水的NOx-反硝化,其实,第O2池出水也有部分的NOx-,回流到A2池使其反硝化,达到进一步去除TN的目的。
综上,有如下几点建议:
1.????? 在调节池之后增加一个厌氧池,4-6h停留时间即可,添加填料,这样就省掉了后续的沉淀池;
2.????? A1和A2池可以考虑用组合填料,O2池也用组合填料,因为进入O2池的废水COD比较低,如果可生物降解的物质较少,活性污泥运行受到影响,接触氧化工艺相对活性污泥来说,影响要小一些,如果O2采用活性污泥法,则在O2池后面还需增设沉淀池;
3.????? 在O1和O2池考虑碱液的投加,因为在这两个池中期望发生硝化反应,硝化反应消耗碱度,尽管反硝化能产生碱度,但是总体来说,还是不够的,因此,在这两个池要加碱;
4.????? 增加O2池到A2池的回流,一方面A2池可以对O1池出水的NOx-进行反硝化,另一方面,增加回流后可以反硝化部分O2池出水的NOx-;
5.????? 碳源的投加量要优化,根据总的进水水质数据来看,如果要达到TN的全部去除,理论上还差1000mg/L的COD,如果是投加葡萄糖,则每吨水要投加的葡萄糖质量为1kg,具体的投加量要通过实验确定,同样,碱液的投加也需通过实验确定;
6.????? 关于氯化物的去除,工艺流程上写的很模糊,看不出具体采用什么工艺,这里不做评价;
7.????? 根据数据表来看,P的量比较少,在调试期间还需补加少量P
8.????? 这些指标中,最难达标的指标就是TN,去除TN硝化是关键,因为投加外碳源后,反硝化比较容易实现,因此建议适当的延长O1和O2池的HRT,设计的HRT是多少,不得而知,这个可以再议。
9.????? 在运行过程中两级好氧池的DO不要太高,2-3mg/L即可,如果过高,会影响反硝化的效果;
工艺属于Bardenpho工艺,本身没有问题,只是在设计上需要考虑周全。
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