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无氟化渣剂试验总结报告
试 验 报 告
记录编号:BBAABB010/01-020-01A
试验地点 第二炼钢厂转炉作业区 试验时间 2012.5.15日至2012.5.17 厂家名称 物资名称 转炉无氟复合化渣剂 炼钢厂:
120t转炉作业区2012年5月15日至2012年5月17日在3号转炉试验了由 厂家提供的转炉无氟复合化渣剂,一共10t,试验总共进行了51炉,现将试验结果总结如下:
一.转炉无氟复合化渣剂试验方案:
1.转炉冶炼过程中根据需要加入化渣剂100-180kg; 2.转炉工序每冶炼2-3炉安排取一次转炉终点渣样送化验室进行化验;
3.炼钢工负责做好记录,配合现场专业工程师负责对转炉化渣情况进行评价分析,观察冶炼终点残锰变化、终点渣样变化,并与未使用该化渣剂的炉次加以对比分析,得出转炉无氟复合化渣剂的试验结论。
二.转炉无氟复合化渣剂理化指标:
成份%
MnO%
FeO%
CaO%
S%
H2O%
粒度mm
标准值
≥12
≥8
3-10
≤0.5
≤4
5-30>90%
三.试验数据:本次实验数据见表1。
1.对本次实验的51炉钢冶炼过程化渣情况进行分析,结合关键岗位操作人员对该化渣剂的评价表明,化渣剂加入量小于200kg时过程化渣效果不明显,与不使用该化渣剂的炉次相比,终渣流动性没有明显变化,当加入量大于200kg时,吹炼过程化渣效果比不加入该化渣剂时要好,但是该化渣剂在炉内发挥化渣作用之前反应时间较长,不能起到及时化渣的作用,加入时机不好把握。
2.与未使用该化渣剂的炉次加以对比,对终点渣样(MnO)和(CaF2)含量进行分析,结果如下表2所示:
使用无氟复合化渣剂
未使用无氟复合化渣剂
MnO%
CaF2%
MnO%
CaF2%
最大值
3.89
1.12
3.67
1.04
最小值
2.15
0.36
1.93
0.12
平均值
2.58
0.72
2.61
0.52
由表2可以看出使用该无氟复合化渣剂时,转炉终点渣样(MnO)和(CaF2)含量变化不显著。
3.取终点碳含量相近、出钢温度偏差±20时,分析使用该化渣剂对终点残锰的影响,数据入表3所示。
终点【C%】
使用无氟复合化渣剂
未使用无氟复合化渣剂
终点温度℃
终点【Mn%】
终点【Mn%】
0.05
0.089
0.063
1640-1660
0.06
0.087
0.076
1650-1670
0.07
0.098
0.081
1640-1660
0.08
0.085
0.077
1630-1650
0.09
0.113
0.098
1660-1680
0.10
0.114
0.086
1640-1660
0.11
0.105
0.089
1630-1650
0.12
0.125
0.103
1660-1680
0.14
0.13
0.104
1660-1680
从以上数据可以看出,虽然在终点碳含量相近、出钢温度偏差±20时,使用该复合化渣剂与未使用复合化渣剂的炉次终点残锰相差很大,但毕竟试验炉数少,数据说服力不够,有待进一步实验确认。
四结论:转炉作业区针对调渣剂在低碳钢冶炼中统计的数据得出以下结论:
1.本次实验表明,该化渣剂加入量大于200kg时,对吹炼过程化渣具有一定的效果,单不能起到及时化渣的作用,加入时机不好把握。
2.使用该无氟复合化渣剂时,转炉终点渣样(MnO)和(CaF2)含量变化不显著。
3.本次试验数据少,使用该无氟复合化渣剂对转炉炉衬、吹炼终点钢水残锰和成本的影响有待进一步试验确定。
宝钢集团八钢公司第二炼钢厂
2012年5月17日
编制 郑有恩 审核 批准
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