094516_精益生产总结.pptVIP

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  • 2016-06-03 发布于贵州
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在今年的改善中,我们的现场员工有这不少优秀的改善案,下面我给大家列举出几个优秀的。冲铁皮站柱的时候,由于原材料一次能冲10个,相对比较长,在冲后部的时候,前部由于重力弯曲,造成回拉的时候,原材料铁皮会被模具挡住,要上下调整才能出来,现在在其后部加上一块向上的铁皮,就能很好的解决问题。 * 在利用车底下脚料剪出包边时,车底包边与废料在剪完后要分别挑选分离,相当麻烦,现场员工巧妙的发挥了自己的智慧,制作出了自动分离废料容器。 * * 在冲大吊耳时,原来是要冲一个,拿出来一个,效率低下,这时工人自行设计了一个滑道,放在冲床后部,冲好的吊耳就能顺利的从滑道落到后面的容器,大大的提高了工作效率。 * * * * 这是我们的5S评分汇总。 * 这是我们改善案五个月的汇总,从图表可看出,我们做的并不好,只有7月份超额完成公司指标,其余的几个月都没完成。 * * * * * 1,取消货店,将暂存品放到各工位上,让员工全面管理自己的工作,达到除了提升自身的技能外,还能自身的提高自我的综合管理能力,为下一步的精益生产线做好铺垫。减少了中间的二次搬运,节省了时间,提高了工作效率。 2,工位立体货架的导入,有效的提高空间利用率。充分的利用好空间,同时制作新的焊接工装容器,以及能够定容,定量的小容器。使各个线的在制品一目了然。 3,作业指导书的编写,以及线体工位标示的制作。 4,焊接线上焊接放到辅货架顶

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