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660MW机组汽轮机低压缸隔板焊缝裂纹原因分析及处理措施
660MW汽轮机隔板静叶焊缝裂纹原因分析及处理
赵纪峰1 李中伟1 张东文1 张广兴1
(1河北省电力研究院,河北 石家庄 050021)
摘要:对660MW汽轮机低压缸末级、次末级焊接隔板静叶角焊缝裂纹的产生原因进行了分析,并确定了合理的补焊方案。
关键词:隔板 裂纹 原因 处理
Causes and Disposal of Cracks in the Clapboard Fillet Weld of 660 MW Steam Turbine LP Cylinder
Abstract:The paper analyzed the causes of cracks in the clapboard fillet weld of 660 MW Steam Turbine low pressure Cylinder,and introduced the way to settle it.
Key words: clapboard crack cause disposal
前言
隔板是汽轮机最重要部件之一,近年来国内外汽轮机隔板均采用焊接隔板,而焊接隔板的焊接质量直接影响隔板强度和刚度,即直接影响汽轮机运行的安全性。某电厂Ⅱ期2×660MW汽轮机低压缸末级、次末级隔板均为焊接隔板,在发电机组安装前安全性能检验中,发现该隔板静叶角焊缝上存在多处裂纹,此缺陷已威胁机组的安全运行,必须进行处理,经分析决定对裂纹进行现场挖除、补焊修复。在机组运行1年后的检修中,对原补焊处进行复检,未发现补焊区域表面产生新的裂纹,补焊工作取得了成功,下面对产生裂纹的原因及处理方案做详细介绍,以供同类部件补焊修复缺陷时参考。
缺陷情况
对2 × 660 MW 汽轮机I号、II号低压缸进行渗透检验发现大量裂纹裂纹焊缝中部,长度介于5~50mm之间
图1
图2
图3
鉴于隔板尚未投入使用,从未发现裂纹的次末级隔板静叶焊缝中随机抽处焊缝进行打磨,打磨去除3mm后,再次进行渗透检验,对隔板静叶焊缝上存在的多处裂纹缺陷的形态、打磨抽检情况以及资料分析,裂纹产生的原因大概可以归纳为以下几点:
()焊缝内存有原始缺陷
该隔板静叶焊缝为未焊透结构,极易在焊缝内部产生原始,打磨发现,裂纹扩展方向为由内而外,并且在部分焊缝中发现了黑色夹渣。
()焊接残余应力
(3)铸件时效应力
厂家提供资料表明,隔板为铸造加工而成,在后应进行的时效处理,但由于工期紧张等原因,隔板未进行足够的时效处理,这必然导致静叶焊缝内部存在较大的内应力,随着应力的不断释放,展,直至焊缝表面。(4)结构因素
由于汽轮机隔板结构复杂,在静叶片加工及静叶与隔板套进行组焊时,由于静叶片加工精度及工艺装配精度的原因,很容易造成局部刚性结构的刚性不均匀,出现应力分布不均匀,形成严重的应力集中现象。
3. 1 裂纹挖除
利用金属内磨机将对裂纹进行打磨,打磨过程中随时进行渗透检验,直至检验结果不能发现任何相关迹痕显示,以确保裂纹彻底磨掉。
3.2 补焊
a. 对打磨的区域进行修整,以形成便于补焊的坡口。将加工好的坡口填焊满,焊接时要注意仔细清理焊渣,使之保证焊接质量。
b. 使用Ф mm、ER316L焊条,TIG 焊接。
c. 焊条按说明书进行烘干,最高温度200~300℃。
d. 焊接电流70A~80A 为宜。
e. 采用直流电源,接直流反接极。
f. 堆焊后,再根据静叶叶型弧线进行打磨,保持在静叶进汽处及出汽处的叶型弧线。
3. 3 消除应力
补焊完成后,当焊道尚在红热状态,立即用尖手锤快速锤击焊道,用外力助其塑性延伸而降低热应力,这可消除应力和使焊缝组织细化,提高焊缝致密性,以防止产生裂纹。
3. 4 隔板焊后检查
a. 补焊完成24小时后,采用着色探伤的方法按照JB/T4730.4-2005对补焊区域进行检查,焊缝无裂纹。
b. 机组运行1年之后的检修中,再次对补焊区域进行渗透检验,未发现补焊区域表面产生新的裂纹,汽轮机焊接隔板焊接质量问题得到了根本解决。
结束语
隔板是汽轮机最重要部件之一,一旦发生事故将会给电厂造成重大经济损失。实践证明对于铸件隔板静叶焊缝的裂纹采用挖除、补焊的方式进行处理是完全能够满足生产需要的,只要在具体操作过程中严格执行相应的检修工艺,对焊缝做行之有效的处理,是解决此类裂纹问题的有效途径。但是仍然建议在焊接隔板的制造过程中,严格执行工艺标准,严格控制原始缺陷的产生,焊接后及时进行时效处理
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