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- 2016-06-15 发布于安徽
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20140922高盐废水处理(最终版).doc
环氧氯丙烷皂化废水处理
系统技改方案
1、实施必要性和目的:
环化塔反应后排出来的钙液废水浓度在11-12%左右,该浓度的钙液废水经压滤后,接入无水氯化钙系统蒸发提浓造粒,制取粒状无水氯化钙。经过近一年的调试开车,该系统目前存在以下问题:
1、沸腾炉燃煤量不足、易结焦,
2、无水氯化钙系统的蒸发处理量过小,
3、流化床极易死床、结块,
4、返料系统容易卡堵,
5、烟气排放及喷淋除尘系统不太合理、对周边环境污染较大,
6、系统风机因气相杂质较多、经常因摩损破坏动平衡,
7、钙液泡沫多、杂质较多易堵管,
8、设备选型及材料较差、造成机械故障较频繁,
以上问题导致该系统无法连续平稳运行,且正常运行时最高只能处理8m3/h的钙液,无法满足环氧项目设计产能产生的28m3/h的钙液的处理量,造成目前钙液废水积压,环氧前半部无法开车生产。长期处于半停产状态。
2、存在问题分析:
1)原液钙液浓度低,且蒸发器蒸发效率差,致使钙液在无水氯化钙系统第一阶段的浓缩时,钙液量跟不上。
2)钙液中有机杂质多、COD较高(降低皂化废水COD指标的技术改造已经实施,闪蒸罐已就位,蒸汽管改造尚未完成),致使其在高温蒸发时产生大量的泡沫,容易堵塞系统,且造成产品溶水后含泡沫多、影响客户使用。
3)流化床容易死床,当流化床的热风温度高于300度时,流化床内床料容易结焦、碳化;当流化床排风温度低于180度时,床料又不干
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