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5593改善表
质量改进通知单
接收方 开拓隆海制冷配件有限公司 时间 2013-9-24 接收部门 品质部 发出部门 品保部 电话电话 0532 传真 0532传真 接收人 曹砚银 发出人 李凌飞 发出方填写 事由 H7D05593A固定板焊接焊穿,导致泄漏 要求 工艺改良,防止再发生 填写人签字 曹砚银 负责人签字 接收方填写 原因分析 原固定板焊接采用200A电流焊接,筒体厚度2.5mm,相对来说电流值选择偏大,致焊接过烧,板材击穿;
焊接时间停留过长也是造成焊接烧穿的重要原因 再发生防止 调试焊接电流,在不影响焊接的情况下,尽可能降低焊接电流,确认最佳焊接电流值;
观察并分析焊接时间对熔深的影响,选定合理的焊接时间,确保不烧穿;
指定专人、专机,确保焊接的一致性 要求进度 焊接实验电流200A,电压24v实验5pcs,有2pc存在过烧(反面有稍许焊瘤);
焊接实验电流150A,电压22v实验5pcs,有1PC存在过烧(反面有焊瘤)
焊接实验电流140A,电压21v实验8pcs,有1pc存在过烧(反面有很小焊瘤)
调整焊丝直径,由1.2变为1.0,降低焊接电流为120-130A,电压20v,实验12pcs,未发现反面过烧(焊瘤无),焊接时间基本小于3s 填写人签字 梁协峰 负责人签字 高俊武 附图 项目 改善前 改善后(未发现反面有焊瘤) 选用1.0焊丝,选定焊接电流125±5A,电压20±1.5v,焊接时间3s以内,焊接 改善前个别反面有焊瘤
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