HXD3型制动机试验2007-2.4.doc

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HXD3型制动机试验2007-2.4

CCBⅡ型电空制动机试验 顺 序 自 阀 单 阀 检查方法及内容 运转位 初制位 制动区 全制位 抑制位 重联位 紧急位 侧压位 运转位 制动区 全制位 第 一 步 阶 段 常 用 制 动 准备工作 1、制动显示屏初始化正常,模式设置为本机、货车、不补风、管压500kPa(客车600 kPa)。 2、确认总风缸压力825~900kPa,均衡风缸、制动管压力500kPa,制动缸压力为0。 3、缓解弹停装置,确认弹停指示灯熄灭,弹停指示器绿色。 自阀手把移至初制位 均衡风缸、制动管减压40~60kPa; 制动缸压力上升至70~110kPa; 下车检查:闸瓦应压紧制动盘,空气制动指示器应呈红色,踏面清扫闸瓦在制动缸压力100kPa左右投入。 自阀手把阶段移至全制位 均衡风缸、制动管压力阶段下降,并能阶段保压; 制动缸压力阶段上升,并能阶段保压。全制位时,均衡风缸、制动管减压140~170kPa(货~客),制动缸压力应升至360~420kPa(客~货) 自阀手把移至抑制位 均衡风缸、制动管、制动缸压力保持不变。 侧压单阀手把 制动缸压力降至0; 松开手把制动缸压力应不回升。 自阀手把移至重联位 均衡风缸压力缓慢降至0; 制动管减压至70kPa左右; 制动缸压力上升至450kPa左右。 自阀手把移至运转位 均衡风缸、制动管恢复定压; 制动缸压力下降至0; 下车检查闸瓦与制动盘应有缓解间隙,制动指示器应呈绿色,清扫闸瓦缓解。 第二步常用全制动 自阀手把直接移至全制位 均衡风缸、制动管5~7秒减压140kPa; 制动缸压力6~8秒上升至360kPa左右; 保压1分钟,均衡风缸、制动管泄漏不超过10kPa。 自阀手把移至运转位 均衡风缸、制动管恢复定压; 制动缸压力降至0。 顺 序 自 阀 单 阀 检查方法及内容 运转位 初制位 制动区 全制位 抑制位 重联位 紧急位 侧压位 运转位 制动区 全制位 第三步、单阀阶段制动 单阀手把阶段移至全制位 制动缸压力阶段上升并能保压; 全制位制动缸压力上升至300kPa左右; 下车检查:闸瓦应压紧制动盘,空气制动指示器应呈红色,踏面清扫闸瓦投入; 小开前后制动管折角塞门,检查贯通状态。 单阀手把阶段移至运转位 制动缸压力阶段下降并能保压; 运转位时制动缸压力应降至0。 第四步、单阀全制动 11、单阀手把直接移至全制位 制动缸压力2~3秒上升至300kPa左右。 12、单阀手把直接移至运转位 制动缸压力3~5秒下降至0。 第五步、自阀紧急制动 13、换向手柄置前进位,自阀手把置紧急位 制动管压力迅速降至0,制动显示屏显示“动力切断”; 均衡风缸压力缓慢降至0; 自动撒砂5秒; 制动缸压力3~5秒升至200kPa,并继续升至450kPa左右。 14、侧压单阀手把 闸缸压力降至0; 松开手把,闸缸压力应上升至450kPa左右。 15、1分钟后,确认制动显示屏提示缓解信息,将自阀手把移至运转位。 制动显示屏“动力切断”显示熄灭; 均衡风缸、制动管恢复定压; 制动缸压力降至0。 换向手柄置0位。 特别提示:我段担当的任何列车(不论客、货),均严禁将制动机控制模式设置为客车状态。 2 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 12

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