石灰在自来水厂中的应用状况分析.doc

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石灰在自来水厂中的应用状况分析

石灰在自来水厂中的应用状况分析 潘海祥 (宁波市自来水总公司 浙江宁波 315041) 摘要 本文对省内使用石灰的14家自来水公司进行了调研,主要对石灰的投加点、投加量、对矾耗的影响、投加方式及存在的问题进行了归纳和分析,最后对石灰在生产中的合理性应用提出了建议措施。 关键词 石灰 自来水厂 应用分析 近几年来,一些源水由于PH值较低,出厂水难以保证达到国家标准,或一些新建的水厂,为了使出厂水符合浙江省现代化水厂的标准(PH:7.0~8.5),我们省内相继有许多自来水公司都采用了石灰投加系统调节PH值。投加石灰后也能助凝,改善混凝沉淀效果、提高出厂水质的化学稳定性、减少管网黄水现象的发生[1-2]。但究竟效果如何,投加点如何选择、投加量多少合适、对水厂正常加矾量影响如何、投加方式又如何等一系列问题值得研究。本文针对浙江省内14家自来水公司的应用状况作了调研,以供同行探讨。 1投加点 由于石灰投加系统许多是在水厂建成投产后,在生产中遇到原水PH值偏低,为了防止出厂水PH值不达标,在后来的生产过程中改造追加上去的,因此投加点不能按需设计,只能按照各水厂现有的场地实际情况设置投加点,因此投加点在加矾点前几十厘米至几十米、几百米的水厂都有;而一些新建设的水厂,由于设计施工单位缺乏对石灰性能及对水质的认识,投加点的设置也不仅合理。有的水司为了避免多个水厂重复建设,在原水泵站直接投石灰,距离各水厂几十公里。投加点既有选择在管道上的,也有设置在配水井(槽)上的。从实际运行的效果来分析,石灰投加点与后面加矾点距离太小、太大或直接投加在配水井(槽)上,虽然也能明显提高PH,但都对混凝沉淀效果不太好。曾有一个水厂,石灰投加点1个在加矾点前50厘米左右处,另1个在加矾点前近20米,结果在其它条件一致的情况下,后者混凝沉淀效果较好;在原水泵站投加石灰后,经过10公里以上的引水进入厂区,虽然矾花结得比以前大了,但发现在沉淀池中难以下沉。因而本人认为石灰投加点与加矾点间应有合适的距离,因为投加的熟石灰Ca(OH)2属于微溶解物质, 20度水温溶解度仅为0.166%。距离太小,石灰乳浊液在水中还没有扩散开,水中碱度、PH值还没有明显提高,对净水剂发挥絮凝效果要降低,投加石灰助凝的目的主要是提高碱度,改善混凝条件。另外如用硫酸铝作混凝剂去除浊度时,合适的PH范围为6.5~7.5[3],一些原水PH值本身就低,加了硫酸铝以后PH值下降又比较多,这时很可能PH值就下降到6.5以下,很难充分发挥硫酸铝的作用,如果及早投加石灰,提高PH和碱度,就可避免这种现象。相反,如果投加距离太远,石灰基本上已经溶解(一般每千吨水投量为几公斤,远低于其溶解度0.166%左右),不溶解的杂质许多也已经发生沉淀,这时虽然PH、碱度都提高了,矾花也结得大了,但并不一定能很快沉淀。因此要有合适的投加间距,既能充分保证石灰在水中有足够的时间溶解,增加碱度,改善混凝反应条件,又不能使间距太长,使得粉末状的石灰彻底溶解了或不溶物发生沉淀了。这些粉末状的石灰,由于颗粒粒径大多在200目以上,因此在水中不会立即溶解,在水中随水流作紊动,这样也可增加颗粒间碰撞机率,容易形成矾花,一些不溶于水的石灰中的杂质被包裹在矾花中,加重了矾花,使得矾花容易沉降。 大多数水厂采用单点投加,也有少数水厂采用两点投加,第一点设置在加矾前的管道上, 控制沉淀池出水PH6.9~7.0,第二点在滤前投加,控制出厂水PH7.1~7.2,这样设置有两个好处,其一: 因为混凝反应有一个合适的PH值范围,PH值过高,会导致混凝效果不理想,如用聚氯化铝去除消毒副产物前驱物腐殖酸时,最佳PH为6.8左右,PH高了反而不利于腐殖酸的去除,而且有些水厂做过生产试验,发现沉淀池出水PH在7.3、7.4以上时,混凝沉淀效果不理想,有时矾花很细小,易穿透滤池,导致出厂水浊度上升;其二:比较经济,虽然采用两点投加了,但总的石灰投加量对控制浊度,适当提高出厂水PH来说,不会增加,反而会减少,有水厂做过这方面的对比试验研究。 2投加量 取决于原水PH值、采用的净水剂类型、投加点的远近及出厂水控制的PH值。一般原水PH6.0~7.0,PH值越高,投加的石灰量就越少;由于硫酸铝净水剂引起的PH下降较多,因此投加的石灰量也就比使用聚合氯化铝净水剂多;如果仅仅考虑提高PH,投加距离远的比近的相对石灰投量较少,因为距离远了,微溶的石灰有较长时间溶解来提高PH,距离近,则容易有部分石灰粉末来不及溶解就被矾花包裹、沉淀;一般水厂投加石灰后,出厂水PH控制在7.0~7.3,应该是比较经济合理的,另外据一些水厂的小试及生产试验表明,这个PH值范围的混凝沉淀效果也比较好。 3对加矾量的影响 石灰作为助凝剂,能改善混凝反应效果,降低沉淀后水的浊度,或

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