腐蚀与安全61201.ppt

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腐蚀与安全61201

石油化工的腐蚀与安全 热烈 欢迎 各位 安全 工程师 华东理工大学资源与环境工程学院 陈中兴 021 chenzhx@ecust.edu.cn 曾侯乙编钟(战国) 胜利油田的金属管道 ? 胜利油田集输管道总里程超过2×104km ,有70%以上的管道服役超过5年。 油区地处滩涂,沟渠河岔纵横,芦苇丛生,高盐碱化,采出水矿化度一般在5000-70O00mg/L,易产生水垢的离子多,含溶解氧、CO2、H2S等腐蚀性气体,大量的SRB、TGB以及泥砂,导致集输管道结垢、腐蚀、磨蚀严重。个别区块的平均腐蚀速率高达1.7mm/a。在综合含水上升的同时,集输管网的运行温度也在逐年上升,加剧了管道的腐蚀。如胜利采油厂坨六站六月份的采出液平均进站温度已经由上世纪70年代的36℃上升到现在的59℃左右。在东辛广利联合站测量的进站混输液温度更是高达62℃,井口温度就更高。正因如此,腐蚀穿孔时有发生,腐蚀已经成为制约油田降本增效和安全运行的重要因素。 炼油联合装置设备腐蚀调查 原油的基本性质 焦化原料及产品硫含量 焦炭塔的测量 焦炭塔是延迟焦化单元的心脏设备 塔顶425~45O℃汽油的挥发线多处三通进行逐个超声测厚;其中规格为φ530mm×18mm,材质为2O号碳钢,测厚结果为5.5~12.3mm范围内,多数在5.5~7.1mm之间,运行时间4年,经计算最大腐蚀率为3.05mm/a,最小腐蚀率为1.67mm/a; 对规格为φ426mm×12mm 的二段分支管道拆下后进行检测,发现管壁已腐蚀成薄片,仅剩下不到lmm。计算腐蚀率高达3mm/a; 对加热炉渣油进出口的多处材质为Cr5Mo的弯管也进行了测厚,规格分别为φ273mm×18mm与φ273mm ×14mm,温度分别为330~400℃与500~510℃,经4年运行,壁厚分别已减薄到13.6~14.2mm与10.3~11.0mm,经计算,腐蚀率分别为1.0~1.1mm/a,与0.8O~O.82mm/a。 安全阀弹簧断裂 1 T401的材质为70Si3Mn,这种材料具有屈强比和疲强比高的特点,但在制造弹簧时,特别是在退火和回火热处理中,有时由于Si的存在而产生硅酸盐夹杂物和石墨化现象,造成内部缺陷。 T401和T404安全阀人口连接塔顶,其内部介质为瓦斯气和液化气,出口均连接低压瓦斯。因瓦斯和液化气中含有硫等,再伴有少量水蒸汽,易对安全阀弹簧产生腐蚀,腐蚀产物为硫化物。 使用过程中,由于材料本身有缺陷,加之硫化物腐蚀,致使出现应力集中现象。应力集中处即为点蚀坑。 安全阀弹簧失效 2 二催化装置T302解吸塔塔顶安全阀失效。T302安全阀有一处断裂,断面与横截面大约成45o夹角。弹簧断裂成两节,断裂部位在靠近端部的第二环上。弹簧断口处没有明显的塑性变形。弹簧表面有明显的腐蚀脱落,弹簧表面有明显的黄色和黑色粉末,而且有多处小坑,弹簧表面的残留物有臭味,可判定其中含有硫。断口上有明显的放射状条纹。 介质中含有硫和水蒸气,可以在弹簧表面形成酸性露珠。 从宏观断裂形貌上发现,断裂发生在靠近端部的第二环上,该部位上下弹簧丝间距比较小,使介质容易聚集而发生腐蚀。 材料被酸性露点腐蚀,出现点蚀坑,致使出现应力集中现象。 催化解吸塔顶安全泄放管路爆裂 某石化炼油厂的2号催化装置解吸塔顶部安全泄放管道于l2月中旬发生了爆裂。解吸塔的塔顶部分是催化裂化产物经分馏后再脱吸的气相产物,其中主要含C1~C4等轻烃,同时也富含H2S和H2O,操作压力1.2~1.3MPa。 解吸塔塔顶的气相组成中含有硫化氢,据实际监测结果表明,年平均含量达5000μg/L。 随着管道十多年来壁厚的不断减薄和“骑马”焊处的高应力集中,使得裂纹逐渐扩展,剩余强度不断下降,因而最终导致爆裂事故。 煤气管道和城市安全1 沈阳市曾经在一年中就发生煤气泄漏事故200多起;济南市一街区煤气泄漏爆炸,使2千米长的路面受到不同程度的破坏,死伤60人;上海市一处闹市,因煤气泄漏发生爆炸,造成大面积停电,死伤4人;嘉峪关市一所居民楼发生煤气爆炸,殃及8户人家,10人受伤,调查后表明,爆炸原因是煤气管道年久被腐蚀破裂后煤气泄漏所致。 煤气管道和城市安全2 7月11日大连煤气新厂通向大连市内720毫米煤气主管多处腐蚀穿孔,60万煤气用户供气安全受到威胁。现场探查挖掘发现,后盐立交桥下铁路南侧,长达

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