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2机组首次启动汽轮振动及轴瓦损毁分析报告
#2机组首次启动汽轮机振动及#2轴瓦损毁情况报告
事故经过
2012.8.20日在做完DEH仿真试验后,按调试早例会安排进行锅炉点火,汽轮机冲转及空冷岛冷态冲洗的调试项目。先后启动凝结水泵、给水泵进行锅炉上水,启动燃油系统进行燃油油循环。20:30锅炉点火升温升压,2012.8.2凌晨3;30左右在汽机平台处能听到明显的管道水击响声,经询问被告知是低旁内的声音。 汽轮机挂闸。4:09'24"冲转,冲转参数为主汽温度313℃ 主汽压力2.96Mpa 再热汽温度324℃ 真空-58.9Kpa 4:14'31"至500r/min,暖机5分钟。 4:21'01"升速,4:33'21"至1100r/min,暖机30分钟。5:04'26"升速,在升速至1257r/min时#1、3振动急剧攀升, 5:06'时转速1477r/min(X1=186μm Y1=124μm X2=91μm X3= 124μm)。 5:07'41"升速至1539r/min时 X1振动大保护动作,ETS动作跳闸,汽阀全部关闭。跳闸时振动值(X1=254μm Y1=203μm X2=213μm )。5:08'17"汽机跳闸后转速惰走至1421r/min时#2轴瓦X2振动超过300μm上限量程。其余轴承振动情况为5:08'13"转速1326r/min X3= 201μm (峰值) 5:09'51"转速1148r/min Y1= 231μm (峰值) 5:13'53"转速642r/min Y2= 293μm (峰值) 5:19'51"转速205r/min X1= 288μm (峰值)。如图所示。5:25'18" 转速到零,立即就地投入盘车,投盘车后电流24A,转子偏心达 82μm。经连续盘车5:46'18"偏心恢复到29μm。在冲转期间水击响声一直未断,汽机跳闸后检查发现轴封带水严重,低压汽封洼窝处积满水,检查轴封供汽母管摆动较厉害。随即通知在巡检的运行人员,检查轴封供汽至汽机轴封管道疏水阀门,运行人员检查后发现轴封供汽至汽机轴封管道疏水旁路阀门未开,打开所有轴封疏水阀后,水击声逐步减小直至消失。第一次启动后,锅炉继续燃烧进行汽机空冷岛热态冲洗。
13:27'进行第二次冲转,在冲转前汽机平台又出现强烈的水击声,会同运行人员再次检查轴封疏水,又发现轴封供汽至各轴封的管道上滤网疏水旁路阀关闭状态,开启后水击声消失。冲转参数为主汽温度307℃ 主汽压力1.175Mpa 再热汽温度309℃ 真空-69.8Kpa 。 13:33'16"至500r/min,暖机13分钟。 13:46'06"升速, 13:52'56"至1100r/min,暖机56分钟。14:46'46"升速,14:56'30"至2500r/min,暖机12分钟。15:08'56"升速,15:14'26"至3000r/min,15:21'06"#2瓦温达128℃,打闸停机。
鉴于#2轴瓦温度在115℃以上长达4分半钟,最高温度超过180℃,初步判断#2轴瓦烧瓦。在转速到零前,为避免投不上盘车,组织大量人员在汽机平台待命,一旦盘车投不上立即安排手动盘车。在转速到零后手动挂上盘车,启动盘车电机,盘车正常投入,电流为24A,此时大轴偏心无显示。
通过对#2机组两次冲转的数据曲线,并结合冲转现场实际情况及停机翻瓦检查情况,对本次事故现象全面描述,并对原因进行理论分析,结果如下:
二、现象:
查阅汽轮机厂说明书(D150H-000106ASM),
2-1冷态滑参数启动
1.6 各管道和本体各疏水门全开
1.7 投入预暖系统对高压缸、高压主汽管中压主汽管进行预暖,确认预暖结束。(实际未投)
2.1冲转蒸汽参数为:
主汽温度280℃±10℃(50℃过热度)
主汽压力1.00Mpa
再热汽温度220℃
而实际冲转参数为主汽温度313℃ 主汽压力2.96Mpa 再热汽温度324℃ 真空-58.9Kpa
2.3冲转的同时投入夹层加热(实际未投)
2.14 在升速或加负荷过程中,如出现异常振动应立即打闸停机,或者稍降转速,或稍减负荷,直至振动正常为止。
2-4 高中压转子一阶临界转速 1635r/min
5-3 紧急停机
2 在下列情况下,机组应破坏真空紧急停机
机组发生强烈振动,振幅大0.10mm以上;
e)任一支持轴承钨金温度急剧上升至115℃或推力轴承钨金温度上升至110℃或任一轴承回油温度升至75℃
第一次冲转前及冲转过程中的水击声一直未能消失,后来发现低压轴封洼窝处积水严重,通知运行人员检查轴封疏水,发现轴封供汽至各轴封的管道上滤网疏水旁路阀未开,跳闸后运行人员打开旁路疏水后现场水击声逐步减小直至消失。由此判断轴封供汽至各
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