《动作与VANVA》案例精编.pptVIP

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  • 2016-07-21 发布于湖北
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xxxx 基板点胶 作业方法(现状);(1)产线作业人员作业内容不固定,人员需流动作业,造成人员移动浪费; (2)人员移动,造成WIP增加,治工具的需求数量增加; (3)人员移动作业,导致治工具堆积,整理等无效动作增加,产线效率降低; (4)限位治具数量比较多,造成取放浪费;;现有流程;xxxx 半田作业方法(现状);(1)NVA作业多 在整个作业流程中(9个作业块),只有两个作业是半田作业,属于有价值增值的作业,另外的6个作业都是半田作业的辅助作业,没有任何价值增值的意义; (2)针对作业“折断线材” 半田作业属于技术型作业,而“折断线材”的作业属于普通作业,由半田人员完成此作业,造成半田人员的技能浪费; 改善点: (1)改善作业,删减NVA作业,减少动作浪费; (2)分离“折断线材”作业,减少半田人员技能浪费;;xxxx 本接着2 作业方法(Present);NVA作业多 在整个作业流程中(4个作业块),只有一个作业是点胶作业,属于有价值增值的作业,另外的3个作业都是本接着作业的辅助作业,没有任何价值增值的意义; 建议: 改善作业,删减NVA作业,减少动作浪费;;改善后的ST和产能(1);改善后的ST和产能(2);建议流程;重排后的产线的C/T变更为7S左右; 产线的产能为: 10.5*3600/7=5400 Pcs 产能提升: (5400-4000)/4000=35%;

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