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采油厂检泵分析;汇 报 提 纲;一、检泵原因分析;(一)二个时间段的油井检泵分析对比简述 ;汇 报 提 纲;(二)2009.5.26-2010.2.25日油井检泵原因分析;;(二)2009.5.26-2010.2.25日油井检泵原因分析;泵问题——按失效部位(起出原井的结果)分析:; 282口,占泵原因的55.7%。胜岛产的管式泵,其固定凡尔材质为不锈钢,具体阀球材料为9Cr18Mo,硬度58HRC~65HRC,阀座材料为6cr18Mo,硬度 52HRC~56HRC,阀球的硬度要大于阀座,性能上具有较强的抗腐蚀、抗磨损性,在材质上,该材料目前国内广泛应用于抽油泵阀球及阀座;在有效使用时间方面,平均在一年左右。2010年1-2月份躺井统计中,固定凡尔最短失效井为KXK71-123井,仅生产16天后泵漏,起出发现固定凡尔阀球上出现许多麻点;从现场看,由于受产出液流体性质及恶劣的井下工作环境影响,在液气流(含砂)的交变压力及腐蚀造成的,特别是高含水、含聚合物、高矿化度的情况下,损坏加剧。 ; 160口,占泵原因的31.6%。胜岛产的管式泵,其柱塞表面采用Ni60A合金粉末喷焊处理。喷焊层厚度要求单边在0.21mm以上,表面硬度在53HRC以上,心部硬度在185HBW~240HBW,在结构上外壁带防砂槽,其基材是45号碳素钢,综合性能好,但硬度不高,抗腐蚀性差,柱塞阀球及阀座使用材质为不锈钢,具体材质与固定凡尔的阀球及阀座相同。柱塞上下阀座压帽、及上凡尔罩基材为45号碳素钢。 ;⑵ 柱塞下游动凡尓坏:
45口,占泵原因的8.8%。主要表现在柱塞下压帽脱(23口),占泵原因的4.5%,柱塞下凡尓刺漏(22口),占4.3%。
从现场看,柱塞下压帽脱主要集中在原泵改期间应用的双凡尓泵,由于该泵的柱塞无上游动凡尓(将上凡尓移至活塞下部,形成下部双游动凡尓),因此造成柱塞下压帽脱的现象非常严重;同时由于柱塞下压帽采用45号碳素钢,并直接裸漏,导致柱塞下凡尔因腐蚀及磨损发生刺漏现象比较严重(22口)。目前活柱塞改为上下游动凡尓后,下凡尓损坏情况有所减少,但是柱塞损坏的问题又集中到活塞上凡尓上。;⑶ 柱塞上凡尓坏:
62口,占泵问题的10.2%。主要表现在柱塞上凡尓罩断(33口),占泵问题的6.2%,以及上压帽脱(29口 ),占4.0%。柱塞上凡尓罩断几乎都是发生在凡尓罩顶部,由于柱塞受交变负荷的影响,以及液流直接刺向凡尓罩顶部造成该部位腐蚀、磨损。上压帽脱,主要是由于柱塞受横向及纵向力的作用,销钉受力被剪断,并出现倒扣现象,造成柱塞上压帽脱开。;柱塞改进建议:首先要在结构及材质上进行改进。
⑴ 在材质上,务必对柱塞内壁进行喷焊或电镀涂层,增强防腐性;对柱塞上下阀座压帽、及上凡尔罩所用材质,由45号碳素钢提升至不锈钢材质,增强抗腐蚀、抗磨损性。;(二)2009.5.26-2010.2.25日油井检泵原因分析;汇 报 提 纲;(三)2009.12.26-2010.2.25日油井修前生产周期分析;1、油井修前生产周期分析;⑴ 抽油泵失效出现的最大峰值在180≤生产天数<365天之间,占泵问题的38.3%,90天内出现泵问题的仅8口,占泵问题总量的6.7%,可以说抽油泵在90天内失效的概率很小,但90≤生产天数<180天之间失效达31口,失效数量明显增加,占泵问题总量的25.8%。 ;2、2010年1-2月份30天内躺井检泵分析 ;2、2010年1-2月份30天内躺井检泵分析 ;汇 报 提 纲;二、下步建议 ;(一)加大泵、管杆的改进 ;(一)加大泵、管杆的改进 ;(一)加大泵、管杆的改进 ;(二)建立躺井原因分析及对策常态机制 ;(三)建立多轮次作业及低效井专项管理机制 ;(四)其它建议;谢 谢!;(二)作业工作量;(二)2009.5.26-2010.2.25日油井检泵原因分析;(二)2009.5.26-2010.2.25日油井检泵原因分析;(二)2009.5.26-2010.2.25日油井检泵原因分析;(二)2009.5.26-2010.2.25日油井检泵原因分析
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