废旧物资再利用浅析.ppt

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提高混匀料日产量;小组名称;序号;≤700t/h;发现问题;针对HY2入仓量少于出仓量,我们只能想办法加大入仓量;当料流大于每小时800吨时,卸料小车经常出现故障停机。; 项目 月份; 项目 序号;根据调查表,我们对故障原因进行了分等,绘制饼分图如下:;接着我们小组对62次卸料小车能力不高原因进行调查分析:;;≤700 t/h;卸料小车漏斗堵塞原因分析;序号;序 号;;根据卸料小车的设计图纸,分析了卸料小车的承载能力,并且对主要支撑钢结构进行换型。;斗体钢结构制作过程中,严格按照尺寸下料,下料尺寸不得超过±2mm,采用B4300焊条手工焊接。;新斗体由于体积较大,不能整体安装,我们将其分成三部分吊装安装,并指定了专门指吊人员。;料流 t/h;斗体安装完毕后,我们对卸料小车的卸料能力进行了检测,刚开始每小时通过料流量最高可达1150t/h,但随后我们发现,由于漏斗内壁高分子衬板粘料依然严重,随着漏斗内壁粘料越来越厚,小车漏斗每小时可通过料流越来越小,测量结果显示,当粘料厚度为400mm时通过料流最大值为850t/h,未能达到≥1000t/h的预期目标,我们决定通过更换漏斗衬板来解决问题。;我们选用了400mm×400mm×18mm,耐磨、光滑度高的陶瓷衬板铺装斗体内壁。;针对现场陶瓷衬板的铺装,制定详细的安全措施,对铺装全过程监控,严格落实停送电制,现场动火制度。;斗体陶瓷衬板铺装完毕后,我们选择七月份斗体内壁粘料情况进行跟踪调查,结果显示达到目标值。;卸料小车漏斗改造完后,我们对卸料小车卸料能力进行了检测,给定料流达到1000t/h,漏斗畅通,噪音大幅降低,整改效果良好。;活动前生产情况;改造前建堆100万吨需:1000000t÷700t/h= 1428h 改造后建堆100万吨需:1000000t÷1000t/h= 1000h 可节省建堆时间为:1428h-1000h = 428h 建堆涉及5条皮带机 总功率为:200kw+264kw+(110kw×3)= 794kw 可节省电耗:428h×794kw×0.8元/kwh= 271865元 材料费用: 改造过程用去8mm平板1.2t,按3800元/t计算: 3800×1.2=4560元 可创造效益:271865元-4560元=267305元 ;间;; 通过本次QC活动,小组成员更加熟悉自主管理活动程序,能够多角度分析问题,发掘自己的工作潜能,增加了自信心,同时增强了集体的凝聚力,有利于今后工作的进一步开展。;本次活动我们完成了所制定的目标,取得了良好效果,但在满足了供料的连续性后,仍不能提高混匀矿质量,“提高混匀矿质量”将是我们小组的下一课题。

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