QC小组课件分析.ppt

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序  讨论备选课题 上级要求 重要性 难易度 紧急性 综合评价 决定名次 1 解决弧形板弯形质量问题 B C A B BCAB 5 2 解决板簧支座焊接变形问题 B A B A BABA 2 3 液压油箱支架组对效率提升 A A A A AAAA 1 4 20T下护栏焊接折弯变形处理 A C B B ACBB 4 5 燃油箱支架焊接变形问题 B A A B BAAB 3 备考 上级要求:在公司、部门、中心里明示的活动方针范围内选定课题. A;一位     职场重要问题:众多的作业员都意见一致都认为是重要的地方. B;二位 在活动期间,以综合评价为基准 难易度:依靠自己的力量进行十分困难,需要其他部门的帮助 C;三位 来决定排位,,由全员参与决定 紧急性:从品质以及成本的角度出发有早点解决的必要       课题选定 选题及现状 根据集团精益制造变革要求,要通过焊接组对工装化来保证焊接质量要求和效率提升目标。 起重机公司针对各大件均已配备了专业工装,但焊接小件组对绝大部分还没有组对工装,效率低、影响产品质量及外观特性。小件班200余种物料组对基本没有专用工装,现场生产效率低。 小件生产力水平不高,现场混乱 选题及现状 09年12月,我们通过小件流水化改造,实施最小批量优化,使小件组对实现流动生产,取消了焊接平台作业,使生产效率及现场管理水平得到大幅度提高。 获得集团6S管理特别贡献奖 5月份,我们对小件班大件——液压油箱支架组对进行工装化改造,将组对时间由原来的两小时缩短至15分钟以内,并使其不合格率由原来的52%降低至5%以内,取得了显著的成效。 选题及现状 根据改善经验及现场实际需求,小组选定了第二项急需改善的课题,即板簧支座的组对效率提升问题。 板簧支座是小件班典型的物料之一,前后悬架、50、75车型各不相同,目前主要靠量尺、划线及手工定位组对完成,效率不高且经常产生尺寸误差及垂直度问题,影响产品质量。 5月前两周我们跟踪50C、75T支座20套,平均每台车须用时45分钟(7.5min×6件),因垂直度和尺寸不合格造成返工8件,一次不合格率高达40%,不合格品需火焰校正,非常麻烦。 板 簧 支 座 组 对 工 艺 1. 针对返工率40%的现状,小组设定至少将不合格率降低至10%。 2. 目前单台车组对用时45min,效率太低,无法满足产能提升要求,我们将目标设定为15分钟/台。 3.完成时间:2010年5月22日至5月28日 改善目标设定 45 现状 作业完成时间 目标 15 提高组对效率 min 降低不合格率 法 料 人 机 作业不细心 质量意识不高 坡口质 量不好 钢板校平质量差 焊接顺序影响 平台作业,定位效果差 工装化水平低 作业任务要求高 环 板簧支座 组 对 效 率 低 责任心不强 原因分析 组对方法落后 种类多, 规格不一 下料尺寸问题 日期 对策 实施 效果及结论 5.23-5.24 优化焊接顺序 采用交错对称焊接方法 能有效控制焊接变形,但效率提升不大,焊接顺序可用 5.14-5.15 采用试加刚性 固定支撑 变形及尺寸得到较好控制,但增加了工艺复杂程度,效率略有降低,需打磨焊点,不实用 5.15-5.19 设计制作组对专用工装 原计划针对50C、75T前后悬架板簧支座单独制作专用工装3套,通过实践和技术创新,结合板簧支座尺寸特点,在试制工装上进行改制,达到了通用的要求,提高了工装的利用率 对策研究与实施 改善实施及主要亮点 设计画图 下料 完成制作及油漆 工装使用及 效果验证 宋金泉 江建芝 王政伟、徐浩 贾建启、彭清华 油箱支架组对工装 亮点一:改善周期短(仅用4天就实现了组对效率提升及标准化)。 亮点二:工装设计巧妙,可适用3种不同类型支座组对,工装使用率高。 亮点三:工装使用简单,组对效率高、质量好,垂直度及尺寸误差问题都得以成功控制。 改善实施及主要亮点 改善前:工艺落后,单台车耗时45min,不良率达40%。 改善后:快速装夹,组对单件用时0.5min,记录10台车未出现质量不合格。 效果确认 不良率降低至5%以内 1. 工装制作后,组对时间由原来的45min/台车降低至3min/台车,效率提升明显。 2. 因尺寸误差、垂直度问题导致的质量问题得以解决,不合格率降低至5%。 3.按期完成了改善计划。 效率提升 45 现状 作业完成时间 目标 3 min 效率提高了15倍! 标准化及管理的落实 改善前: 按照10台/天任务计算,原有加工方法年工时成本: 0.75小时/台*11元/小时*10台/天*12月*30天=29700元; 改善后:

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