改进测试系统,提高电泵试验指标准确性(投稿件).docVIP

改进测试系统,提高电泵试验指标准确性(投稿件).doc

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改进测试系统,提高电泵试验指标准确性(投稿件)

改进测试系统,提高电泵试验指标准确性 作 者:程 涛 单 位:胜利泵业有限责任公司质量监测站(山东东营) 邮 编:257000 质量监测站成品试验班B、C级测试台和导叶轮试验台在电泵试验数据上始终存在差异,特别是在泵效、扬程方面,在这两方面的数据精确度上存在一定的差异性,当出现不合格机组时,不能确保出厂的机组试验准确性。为解决这一问题,我们针对三个试验台测试系统的试验数据进行统计、分析、找出差异,进行完善,确保三个试验台的数据符合,提高电泵机组试验准确性。    我们对 2012年26 套电泵机组(在三个试验台)试验数据不符合情况进行了统计和分析,作出了不合格调查表: 序号 不合格现象 不合格频数 不合格百分率 1 泵效、扬程差异 22 84.6% 2 电压、电流差异 2 7.6% 3 职工责任心 1 3.9% 4 其他 1 3.9% 我们对影响泵效扬程准确性进行了分析、对比、验证,确定了5项为重要因素,详见要因验证表: 序号 原因 现状 验证结果 结论 1 流量计采集模式不符 流量计显示不符 数值偏差大 要因 2 采集系统落后 程序死机 数据易丢失 要因 3 带泵电机损耗大 空载损耗大 根据计算可知 要因 4 责任心不强 流程有泄露 目测 要因 5 传动轴多 损耗大 影响功率 要因 根据对要因的分析确认,我们采取了如下的实施措施: 实施一、流量计的采集模式改变 C级试验台的流量计其采集流量的模式为模拟信号,在信号传输、采集过程中,受其信号本身的特点,容易造成一定的数据误差,影响了采集精度;在出现问题的泵中发现开口流量要比相应的B、导叶轮试验台的泵的开口流量偏低20-30方左右,这样以来,容易造成采集额定点的时候出现偏移现象;我们及时联系上海生产商,多方证实后,我们改变了流量计的原来接线方式,用BT200调整了流量计的内部输出信号;将原来的模拟信号改为数字脉冲信号,这样以来,解决了流量漂移的问题。 实施二、采集系统升级改造 C级试验台(电泵、电机)的计算机采集系统在试验机组过程中频频出现死机现象,不能正常对机组进行正常的采集工作,严重影响了生产进度。其主机为20G的硬盘、64M的内存,操作系统为WINDOWS98,应用软件和采集卡都不能正常使用。 我们及时进行了软硬件改造,微机为研华工控机,160G的硬盘、512M的内存,操作系统为WINDOWSXP,应用软件升级为B级台软件和采集卡更换成采集模块,经过调试,整个采集系统已经正常投入使用。 实施三、带泵电机损耗 在泵效不合格的电泵参数中,带泵电机的损耗起着很重要的位置,损耗小,泵效低,损耗大,泵效高,原来我们是半年对带泵电机的损耗进行测取,现在,改变为三个月/次,然后,在每月的数据统计,分析中,查出有泵效异常的情况,就和B级台做对比,排除流量原因后,就重新进行损耗测取;并及时更正。 实施四、责任心不足 当流程中出现井液渗漏、两阀门同时打开或有另外一阀门未关闭现象,在现场地势低不易观察情况下,操作者一般很难去发现,特别是在流量计的法兰处,在某种程度上影响了测试的精度;所以,我们要求,在测试过程中,先对信号测试进行检查,如果无异常,即可进行数据采集;信号测试是对流量计信号的采集过程,如果出现渗漏现象,从此处可以显示出来; 实施五、传动轴多 导叶轮级试验台的测量机械传动装置中,从电机到导叶轮,中间起用了四根轴(电机轴、传感器轴、传动轴、泵轴),在一定程度上,加大了电机的损耗,影响了数据测取,在经过和配件厂、研发中心的技术人员进行讨论后,我们减少了其中的传感器轴,降低了空载损耗方面的影响。 经过调试,机械传动装置已经正常投入使用。 改进后,我们对三个测试系统实验后的数据做了分析,效果对比如下: B、C、D级试验台的机组试验数据的符合性保持一致,泵效偏差保证在2% 内,扬程偏差保证在1.5% ,确保出厂的机组的准确性在100%,达到了目标的要求。 我们继续对三个试验台的数据进行统计分析,同时将已经形成的规定纳入到正常的管理中。并对系统的仪表定期进行检验,保证试验准确性。

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