TDR-80A单晶炉技术改进成功案例报告.docVIP

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  • 2017-06-07 发布于重庆
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TDR-80A单晶炉技术改进成功案例报告

TDR-80A单晶炉工艺数据管理技改成功方案介绍 本方案试验是在西安理工生产的TDR-80A单晶炉(同样适应其他单晶炉)上进行。原TDR-80A单晶炉所配套的拉晶工艺流程线条较粗,操作员操作稍不细心会引起合格率下降,耗电增加。本次技改针对这一情况将原来拉晶工艺人工操作部分进一步细化,结合单晶炉内部的控制数据,加入新的管理软件,形成新的数据化拉晶工艺流程:(数据化工艺操作管理流程)。准确找到进入单晶炉自动控制数据的最佳引入接点,与单晶炉的半自动控制数据紧密吻合,达到一次引晶成功。缩短了拉晶时间,减少耗电,使合格率提高一个台阶。 本次技术改造引入了一个新的概念【热能量】,其关键部位是操作员对【热能量】掌握不正确导致合格率降低。技改前大部分【热能量】曲线如下: 较差的【热能量】曲线如下: 实施新的工艺管理后的【热能量】曲线如下: 我们对新旧拉晶工艺的效率和时间进行了统计,以单晶炉内部记录数据为准。原拉晶炉拉一炉的平均实际工作时间是45.1小时,总耗电为:2778.4KW,平均合格率为:72.3%。 改进后的新拉晶工艺拉一炉的实际工作时间为:34.7小时,总耗电为:2302KW,平均合格率为:80%,最高可以达到85%。新工艺使单晶炉耗电降低,产值增加,合格率提高。 前后工艺对比:每炉时间节省了10.4小时,耗电节省了476.2KW,合格率提高了7.3%。 本工艺的改进给厂方带来的效益: 原工艺每炉一年耗电458436KW,新工艺每炉一年耗电379863KW,每炉一年可节省耗电78573KW,以每度壹元计算是¥78573元。 新工艺时间缩短后一年每个炉子可以增加产值40炉,接近25%,这个效益相当可观。 试验厂共有炉子38个,一年总节省耗电为:78573元×38 座机电话号码元。 再加上产值的增加:40*38 1520炉。 一个38个炉子的生产厂,预计每年可以节省电费近300万,增加产值1520炉,同时合格率提高了7%,总效益相当好。 本人联系电话:1座机电话号码98 座机电话号码 联系人:孙先生 E-Mail:zydn@ 2012年11月18日 下图是文章中提到的1号炉成功产品

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