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  • 2016-08-14 发布于北京
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(word)三车间上半年工作总结

三车间上半年工作总结 2012年上半年的工作已经结束,下面结合车间实际,把车间半年来的工作和生产情况向公司汇报如下: 一、车间生产情况: 1:截止2012年6月27日,三车间投料4064釜,产出成品2194239kg,平均单釜产量539.9kg,完成年计划产量39.2%(1月份春节放假,2月份上半月处理前期产品,实际生产4个半月). 2:主要原材料消耗都在公司内控范围,具体情况列表如下: (kg) 原料 内容 三聚氰胺 37%甲醛 溶液 甲醇 盐酸 液碱 完成产量 实物 812900 3521163 1453455 152150 220859 2194239 单耗 370.5 1605 662 69.3 100.6 公司指标 380 1680 700 70 100 3.产品质量总体稳定,中间虽出现小的波动,但都得到了及时控制。车间上半年无质量事故,无报废产品。所有批次产品的质量指标都在内控范围。 二.车间基本工作 1.截止2012年6月30日,车间共有员工36名,其中反应岗位26名,蒸馏岗位4名,成品包装6人达到满员满额。 2.车间始终把安全工作摆在首位,利用班前班后以及交接班时间共进行安全教育及培训18次,提高了员工的安全意识和安全防范能力。定时或不定时地组织安全隐患排查,发现隐患及时整改,杜绝了一切事故的发生。上半年车间无安全事故,无工伤事故。 3.对车间全面推行绩效考评,鞭策后进,奖励先进。半年共扣罚违规违章现象17人次,奖励先进9人次,评出生产能手2人。通过考评激发了员工的工作热情,达到了提高生产效益的目的。 4.从基础开始,狠抓现场管理。车间新员工较多又多来自农村,起初对公司管理不大适应,东西摆放凌乱,环境卫生较差,设备油污积尘严重,针对这些现象,车间从基础着手,把卫生区及设备卫生责任到人,班前班后检查;东西摆放划线定位。培养了员工良好的职业习惯,营造了舒适的工作环境。 5.市场竞争异常激烈,成本决定胜负。提高员工成本意识也是车间教育的重点,从一度电一滴水,一支笔一张纸开始,不断挖掘潜力,把节能降耗工作落到实处。 三.存在问题和不足 1.部分员工对岗位操作技能不够熟练,把握不牢。2月份受原材料等方面的影响,产品曾出现一度波动。 2.成本意识较差,脱醇水混合物时还存在不关直排,浪费水,汽等现象。 3.对员工教育不到位,制度执行不严。车间还存在打架,睡脱岗现象。 4.工作不细致,监管不严。4月份曾出现一批没打清产品。 5.机器故障频发,设备利用率低。特别是台州产的一批真空机组,几乎是天天需检修,严重影响了产品的质数量。 四.下半年的工作重点及努力方向 1.进一步加强安全教育和安全检查,坚持每周一次的安全列会,不断提高员工的安全意识和安全防范能力,杜绝一切事故发生。 2.加强对设备的维护和保养,提高设备利用率。开足马力,力争完成年计划任务。 3.密切配合质监部门把好质量关,对产品从投料到发货的每一道程序都要进行跟踪检查,防止不合格产品流出。保证车间全年无质量事故,无报废产品。 4.进一步细化和规范现场管理。保持车间内物料摆放有序,设备清洁,环境卫生干净明朗。 5.加强对员工的技能培训,不断提高操作技术和协同能力,打造更多的生产能手。 三车间 2012年7月2日

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