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MW机组低负荷三台磨运行技术措施探讨

300MW机组关于三台磨运行可行性及需要完善的技术措施 几年前,有一段时间个别值班员曾尝试运行三组制粉系统不投油的运行方式,后来因领导担心这种运行方式下的安全可靠性没有保障而搁浅。目前,厂里准备实施这种运行方式,我想就此方面谈下个人的体会、看法。 一. 三台磨运行的经济性可观 在今年的7月20日,当班时间,#2机组负荷180MW,我把原运行的B .C. D. E磨方式,改成C.D.E磨运行,B磨停下。两种方式均稳定运行3小时后,统计各主要数据、参数对比如下: B、C、D、E运行方式 C、D、E运行方式 机组负荷(MW) 181-183 181-183 燃用煤量 (t/h) 73.88 71.27 B磨电流(A) 25 0 C磨电流(A) 26 28 D磨电流(A) 25 27 E磨电流(A) 26 28 A送风机电流(A) 35.08 35.18 B送风机电流(A) 34.23 34.18 A引风机电流(A) 83.92 81.2 B引风机电流(A) 82.88 80.01 A一次风机电流(A) 56.05 51.5 B一次风机电流(A) 53.8 50.5 排烟温度A侧 (℃) 133.6 129.0 排烟温度B侧 (℃) 123.3 118.3 炉膛出口烟温(℃) 975 960 主/再热汽温 (℃) 541/541 541/541 燃烧器摆角(%) 70 50 其它参数 前后变化不大 从以上参数对比,不难看出,在相同负荷下,三台制粉系统的运行方式下辅机电流、排烟温度下降非常明显,而且幅度很大,其经济性不言而喻。在几年前的运行中曾对比过,负荷越低(140MW-170MW)改成三台磨运行后,辅机电流、排烟温度下降幅度越大,其主要因素就是进入炉膛的冷一次风减少所致。 另外,从两种运行方式的对比可以看出,同负荷下三台磨煤机运行方式,燃用煤量减少2t/h。这是一个需要关注的问题,我多次试运行后发现三台磨同比四台磨煤量都会减少1-3 t/h。这说明在三台磨运行方式下,其燃烧效率是增加的。 二、三台磨运行燃烧工况是稳定的 应该说,连续三层磨煤机投运方式相比四层磨运行方式,其燃烧稳定性和燃烧效率均有优越性(在一定的负荷范围内),且负荷越低越明显;主要因素有: 1、连续三台磨煤机火焰更加集中,对于切圆方式燃烧的锅炉,火焰越集中,其中心温度就越高,煤粉的燃烧效率也就越好。 2、煤粉浓度得到了明显提高,一次风速有所下降,更利于煤粉的稳定、充分燃烧。低负荷下(一期180MW以下、二、三期220MW以下)。四台磨运行方式,每台磨的出力都在50%-70%。此时,为保障磨煤机的通风出力,以利于煤粉有效携带,值班员都注意开大磨煤机的冷一次风量,而冷一次风压往往高于热一次风压1000-2000pa(各台炉不同),这实际上是提高了一次风速。在磨煤机低出力的情况下,提高一次风速,对煤粉着火是很不利的。三台制粉系统运行的方式下,各磨煤机的出力提高,磨的冷一次风门开度可以关小,减少了冷一次风,一次风速有所下降,对着火有利。另外,从煤粉浓度的合理性看,三台制粉系统运行更有优越性,在停运了一台磨后,另三台磨的出力增加,使得煤粉浓度提高,也提高了燃烧的稳定性。(四台磨低负荷下,由于磨的出力低,风煤比偏大且远远高于2:1) 三、三台磨运行需完善的技术措施 虽然说3台磨运行方式具有可观的经济性和燃烧工况的稳定性,但是在此种方式下,出现设备故障和异常工况,能否保证机组的稳定、正常运行,能否不跳机,则是需要我们认真思考和努力完善的。 A、磨煤机、给煤机故障下的处理 三台磨(不隔层)运行方式下,如果出现其中一台磨煤机或给煤机跳闸、堵煤、断煤、能否处理得好,保障机组不跳机,应该是大家最关心的问题,谈一下个人的体会、看法。 首先要说明的是,在煤质较好的前提下,三台磨(不隔层)运行,如果一台磨煤机或给煤机发生跳闸、堵煤、断煤,汽压会迅速下降,负荷也会下降30-70 MW(故障磨的出力大小不同),相关的炉膛负压变大,水位(虚假水位)也会暂时下降至零水位下-100~-200mm左右,等等。从炉膛燃烧的角度看,锅炉在短时间内应该没有灭火的可能,而锅炉灭火保护中火检信号的要求:只要一台磨的四个火检有2个(四取二)正常,灭火保护就不会动作。这种故障情况下,短时间内值班员不要担心燃烧的稳定性,正常投入一层三支油枪运行,再启动一套制粉系统运行;我个人认为在上述的故障出现后,锅炉汽包水位才是我们要监视的重点,如负荷下降至100 MW以下,两台汽泵因抽汽压力低可能出现出力不正常或不出力,此时应迅速启动电动给水泵,必要时暂时退出汽泵运行。故障出现后汽包水位(虚假水位)瞬时下降幅度大,而后又是快速上升的过程,如再投油枪、启动制粉系统、给水位调整带来一定的难度,因此

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