滤液罐取消方案.docVIP

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滤液罐取消方案

陶瓷过滤机滤液罐改造方案 说明 磨矿车间过滤机故障主要为滤液排放问题,由于工况较为恶劣,滤液内存在铁粉、酸导致滤液罐内电极针及其线路、滤液排放阀、滤液泵易发生故障,且排查时间较长,问题不能彻底解决。现拟将滤液罐进行改造。 二、改造说明 该装置是根据真空泵抽吸空气产生的负压将物料、水抽吸所需工位的一套系统。整个自动排液装置均采用不锈钢制造 本分离器采用二级分隔空间结构,最大限度阻止物料或水进入真空泵,并设有电磁阀门,自动落料阀门,当物料进入第一级空间罐腔后,气体上升进入真空泵,物料及水因重力作用下沉,并通过自动落料阀门进入二级罐腔,从而实现了气液分离作用。它通过电控柜时间继电器控制,在尽量不破坏真空环境的条件下,排水排渣。 它具有防腐、密封、自动化程度高,环境好,生产效率高等优点,相比较原先用克服泵排水系统,本产品只用两件电磁阀控制,节电效果十分明显,是理想的气水分离设备。 三、原理及其操作 启动真空泵及系统后,水气通过真空泵的作用同时被吸入上层罐体,通过电器控制箱使电磁阀DF1导通,DF2关闭(在电控箱内设定时间继电器,根据工况调整电磁继电器控制的时间,达到规定时间,电控箱开启、关闭电磁阀);通过连接管路及DF1使下层罐体与上层罐体连通使压力相等(处于同一个负压状态),阀板阀F2处于关闭状态 被吸紧 ,阀板阀F1内外受到同等负压的作用,因此处于自由状态下,被吸入上层罐体的液体(含粉尘及少量纤维杂物或水)通过阀板阀F1流入下层罐体,当下层罐体储水量达到一定高度时(通过时间继电器控制)使电磁阀DF1处于关闭状态,电磁阀DF2处于导通状态。 空气通过电磁阀DF2进入下层罐体内,罐内压力发生变化,从而使阀板阀F1内外受到不同的压力,处于关闭状态(被吸紧);阀板阀F2内外压力相等,处于自用状态,下层罐体中的液体(含粉尘及少量纤维杂物或水)由于重力的作用,通过阀板阀F2排出罐外,同时被吸入上层罐体内的液体,由于阀板阀F1关闭,暂时储存在上层罐体内(排液时间通过继电器控制)。当排液完成,时间继电器控制电磁阀DF1、DF2状态发生改变,又重复前面的过程,周而复始,使上层罐体始终保持负压状态,从而气液间歇性排除罐外。 四、改造成本及效益 ㈠改造所需材料及费用 备件名称 规格型号 单位 数量 单价 合计 备注 PVC管 内径Φ64,外径Φ76 米 5 171 855 分配头与真空泵连接 PVC管  内径Φ89,外径Φ103 米 8 249 1992 分配头与滤液泵连接 PVC管 内径Φ64,外径Φ76 米 2.8 171 479 分配头与滤液罐连接 PVC管 内径Φ64,外径Φ76 米 2.2 171 376 分配头与滤液罐连接 自动排液灌 0.8立 个 2 51000 102000 总计 105702元/台 ㈡改造后效益(按正常生产测算): 1、改造后取消电极针装置,消除了高地位故障报警现象,降低故障率80%左右,确保生产的稳定。 2、改造方案为取消滤液泵,滤液泵每台11000元,5台过滤机年消耗滤液泵约为8台,预计节约泵备件费用约为88000元/年。 3、滤液泵取消后,每台滤液泵每天节约电量264度,相比正常生气启动3台过滤机节约电量792度,约433元/每天,合计155837元/年。 4、取消滤液排放阀,预计年节约阀门10个,节约费用30000元。 5、综上此改造需投入528510元,改造后降低过滤机故障率约80%,年节约材料、备件费用为243837元,2-3年可收回投入成本。 杨龙 2013.4.12

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