精轧机LCI装置自动化系统升级改造.docVIP

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精轧机LCI装置自动化系统升级改造.doc

精轧机LCI装置自动化系统升级改造   引言   宣钢三高线精轧机主电机作为高线生产线的绝对核心设备,由于原设计中上位机可记录的数据不够完善,所以不利于及时发现和解决故障问题,鉴于此原因对精轧机的自动控制系统进行了数据完善和升级改造。   一、精轧机的工艺设备及技术参数   1、工艺设备   宣钢高强度棒线材生产线(三高线)精轧机组布置于3号飞剪之后,水冷装置之前,为轧制生产工艺的第19#~28#机架,采用国产顶交45°轧机,该轧机借鉴了摩根五代轧机的先进技术,最高设计速度为115m/s,保证速度90m/s。其作用是通过机组10机架连续微张力轧制,将上游轧机输送的φ17~22mm的轧件,轧制成φ5.5~16mm的成品线材。   2、技术参数   精轧机组采用同步电动机驱动,为上海电机厂生产出品,型号为TDZGS5500-4,功率5500KW,额定转速1500φr/min。电气传动部分采用西门子公司Load-commutated Inverter逆变器装置进行控制,具体名称为负载换流逆变器,简称LCI。对于经常在高速运行的精轧机组机械设备,在LCI装置驱动同步电机的控制中,该装置提供逆变器晶闸管关断的超前电流,在起动和低速时,一般采取断续换流的办法,换相方式采用负载反电动势换相,具备适用于高转速的调速系统和10:1无级调速范围的优点,是高线生产线常用的电气控制装置。   3、自动控制系统   精轧机传动柜通过DP网与PLC实现通讯,上位机与PLC通过工业以太网(Erhernet)进行通讯,以太网是总线型局域网,传输介质为同轴电缆,速率为10mbps。S7-400主站通过CP443-1模板与上位机CP1413通讯板构成的Erhernet网络。CP443-1有自己的微处理器,能独立处理经过以太网的数据业务,模板自身的处理器层1到层4符合国际标准,可进TCP/IP等多重传输协议的操作。PLC上的Erhernet网络属性通过STEP7软件配置。CP1413是一种ISA卡件,多协议结构,能同时运行两个协议,并直接在CP上处理协议,因此能实现稳定的数据吞吐量。上位机上的CP1413网络配置能过SIMATIC NET软件配置。   可编程序控制器SIMATIC S7 400采用标准的模块式结构,电源、CPU、各种I/O模板都插在一块中央基板上,并可以根据不同的I/O点数增加扩展模板,输入、输出模板和存储器的精细分级,使得这种装置具有较强的配置适应能力;通过通讯处理器和以太网,可以方便地实现PLC之间及与计算机的通讯。   二、自动化系统的升级改造   精轧机在运行过程中多次出现故障,由于技术数据和自动控制系统的不完善,很多重要的参数都没有引入到系统中,导致故障无法分析判断,成为该系统的需要完善和修改的地方。   针对LCI运行故障的分析进程,如能实现对两系统工作电流的实时监控和趋势记录,真正捕捉到在故障发生的时间点上两系统的工作状态,对后续确定故障点和排除问题至关重要。故而必须读取到两系统的电流值,并将电流模拟量数据引入轧线自动化PLC系统,通过进一步编程运算,实现在主轧线自动化WINCC监控画面上显示实时数据,并通过WINCC软件的趋势归档功能,对数据进行全程的趋势记录,确保为后续故障排除提供可靠的电流数据依据。   通过对三高线自动化系统的调研和可行性分析,确定利用与LCI装置同样位于三号电气室内的PLC3系统实现此项改造。   具体的工作为:将PLC3系统中第七插槽的AI模板进行重新配置,模板型号为6ES7 431-1KF10-0AB0,可以配置八通道模拟量,原设计中,第六和第七通道为备用通道,配置模拟量采集信号为4―20MA电流信号。由于需要采集的精轧机两系统电流信号为电压型,所以对两个通道进行重新配置和软件更新,修改为+-10V测量方式。配置完成后,将电流从LCI系统中引出,合理走线路由,将电流信号成功引入PLC3。在PLC3项目中编程运算,实现了两系统电流值的读取。为了便于事故分析,进行了WINCC软件趋势归档记录,并将其同精轧机速度给定、实际运行速度、电机电流等参数放置于WINCC同一趋势记录画面中。此项改造完成之后,可以监控到精轧机在启车后运行轧制中,两系统的电流基本相等。精轧机再次出现了同样的非正常速降事故,通过查看曲线记录,清晰完整的确定了事故故障点,精轧机在正常轧钢抛钢时,系统2电流几乎为零,系统1正常,所以当下根钢咬钢时,只剩下系统1正常工作(系统1电流等于总电流,为752A),无法承担轧制负荷,造成降速堆钢。   此项改造的实施完成,实现了既定的改造目的,达到了预期的良好效果,确定了故障点,为后续故障的全面排除提供了重要的数据依据,为后续处理的方向打下了基础。   该项技术改

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