秦山二核MSR二级再热器人孔泄漏原因分析及处理.docVIP

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秦山二核MSR二级再热器人孔泄漏原因分析及处理.doc

秦山二核MSR二级再热器人孔泄漏原因分析及处理   摘要:汽水分离再热器(MSR)是核电站常规岛中的重要设备,主要用于对高压缸排出的循环蒸汽进行分离去湿和再热。文章结合秦山第二核电厂的现场情况,论述了汽水分离再热器二级人孔泄漏的原因分析及处理方案。   关键词:MSR;汽水分离再热器;二级再热器;人孔泄漏;核电站常规岛;高压缸 文献标识码:A   中图分类号:TK223 文章编号:1009-2374(2015)22-0075-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.22.037   1 汽水分离再热器(MSR)介绍   汽水分离再热器是压水堆核电厂的重要设备,每台汽轮机设有两台,它们被水平放置于汽机房运转层上。主要用于把汽轮机高压缸排出的循环蒸汽进行分离去湿和再热。   2 设备缺陷   2013年9月9日,秦山二核1号机组汽水分离再热器1GSS210ZZ出现二级再热器人孔蒸汽泄漏缺陷。工作人员对人孔螺栓进行紧固后漏汽量减小,但仍有飘汽现象无法完全消除,最终实施带压堵漏才彻底消除了漏汽   缺陷。   3 缺陷原因分析及验证   3.1 设备工况及历史缺陷情况   汽水分离再热器二级再热器法兰形式为凹凸面法兰(MF型),同时设计压力P=8.273MPa,设计温度t=316℃,运行压力P=6.004MPa,运行温度t=275.6℃。   旧型号密封垫为MPR包覆垫,结构采用内金属薄板包裹填充膨胀石墨,上下粘贴膨胀石墨的复合形式,垫片内圈焊接金属定位环。   对1/2号机组4台汽水分离再热器人孔泄漏的历史情况进行统计发现,运行期间泄漏缺陷有4次,由于运行期间汽水分离再热器难以隔离,并且高温高压蒸汽泄漏处理属于高风险作业,故需要找出泄漏的根本原因并彻底消除安全隐患。   3.2 原因分析   汽水分离再热器缺陷人孔蒸汽泄漏量呈喷射状,均匀紧固螺栓后泄漏蒸汽由喷射状减小为轻微飘汽,最后实施带压堵漏彻底消除缺陷。针对此种情况,有以下三个方面的原因:   3.2.1 安装问题。现场实际安装时,有多方面因素可能导致垫片密封失效:安装时垫片与法兰中心偏离过大,压缩不均匀;安装期间垫片或法兰的密封面上有异物,造成压缩过程中有漏道产生。   3.2.2 设备问题。汽水分离再热器二级人孔法兰密封面为凹凸面,怀疑凹面或凸面深度偏差大,在密封垫厚度均匀的情况下,对密封垫的压缩不均匀,从而造成泄漏,或者密封面有贯穿性损伤,也同样会出现   泄漏。   3.2.3 备件问题。垫片制造质量不过关或者技术性能不达标,设备在高温高压工况下长期运行,膨胀石墨应力松懈,压力、温度有轻微波动时,垫片的回弹量不足以补偿由于波动导致的密封面间隙增大,从而出现泄漏。   3.3 原因分析验证   根据三个方面的原因分析,进一步进行了讨论排查及验证。   3.3.1 如果安装出现问题,在设备刚投入运行,压力、温度达到运行工况后就会出现泄漏,不会运行数月后才出现缺陷,故排除此原因。   3.3.2 针对设备法兰密封面可能出现的问题,大修设备停运期间,工作人员对人孔法兰密封面进行了测量和验证,未发现有凹凸面深度偏差大的情况,同时也未发现密封面有贯穿性损伤,故也可排除此原因。   3.3.3 根据对安装问题和设备问题的核实确认,备件问题应是造成汽水分离再热器二级再热器人孔泄漏的主要原因。   根据分析结果,对旧型号MPR垫片进行了压缩回弹性能试验及泄漏率检测。验证结果显示,旧型号垫片压缩率为50.378%,回弹率为5.448%,泄漏率为3.50E-05,而旧型号MPR垫片生产厂家给出的产品说明中,压缩率为22%~40%,回弹率为17%,对比可见,旧型号垫片压缩率偏高,而回弹率则偏小,由此确认备件原因是造成人孔泄漏的根本原因。   4 垫片换型设计   4.1 换型垫片的选用   根据设备运行的温度、压力以及类似设备的密封垫片选型和运行情况,考虑更换为回弹性能更好的金属石墨缠绕垫,同时对换型垫片进行重新设计和试验验证。   金属石墨缠绕垫是半金属密封垫中回弹性能最佳的垫片,由V形薄钢带与填充料(石墨)交替缠绕而成,垫片接触的法兰密封面表面精度要求不高,特别适用于负荷不均匀,易出现应力松弛,温度与压力周期性变化和有冲击力或震动的工况。金属石墨缠绕垫性能指标中最大泄漏率≤1.0×10-5Pa?m3/s,压缩率18%~30%,回弹率≥15%。   二级再热器人孔密封面为凹凸面,故换型垫片采用内环形式,以避免垫片被压溃散落至容器内部成为   异物。   根据国家标准GB/T 4622规定,对汽水分离再热器二级再热器人孔密封垫片进行了重新设计和试验,换型后垫片技术参数为:材质316L+石

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