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芦溪南方2500熟料烧成系统节能优化改造
2500t/d熟料生产线烧成系统节能降耗优化改造
江西芦溪南方水泥有限公司主要实施人:胡国林、李选明
问题描述
芦溪南方2500t/d生产线,是由北京凯盛建研建材工程设计有限责任公司设计,单系列五级旋风预热器带X-RSP分解炉;2006年投产以来,生产操作不稳定,温度高,C1出口温度达370℃以上,C5温度在860-1100℃之间波动,难以控制,产量在2700t左右,标煤耗高达116.50kg/t;发电量低,最好水平约30.43度。
二、解决方案 1.将预热器生料入窑下料管、C1(两个)、C3下料管下移1米-1.5米,延长物料停留时间。扬料板倾角由35度改为18度,长度由300mm改为500mm。
2.将预热器C1、C3级下料管撒料箱进行改造。将原撒料箱改为扩散式撒料箱并改变现有撒料箱的位置,这样会使物料的分散效果更均匀,提高换热效率和分解率。
3.更换预热器C5筒下料管,改前有三个110度弯头,改后只有两个135度弯头,翻板阀离C5锥部由不足1米改为2.5米,增加负压和温度测点。并修正入窑的角度。
4.改变窑尾缩口尺寸,原1.70米现为1.75米。
技改时间:2013年3月份
四、技改实施单位 由芦溪南方主管生产的总经理助理胡国林技术总负责,武汉中材设备安装有限公司负责制作安装。
五、技改后实际运行状况
1.预热器技改后在保持产量不变或小幅度增加的情况下:C1筒出口温度降低20℃以上;C2筒出口温度降低30℃;C3筒出口温度降低40℃;分解炉出口温度降低30℃;C5筒出口温度降低20℃;C5下料温度降低很多,稳定在860-880℃之间,产量稳定在2800t以上。
指标 改造前 改造后 无烟煤煤热值(Kacl/kg) 5106 5178 实物煤耗(kg/t) 165.0 159.28 标准煤耗(kg/t 116.50 112.81 吨熟料发电量 kWh/t 30.43 33.34 吨熟料综合电耗 kWh/t 68.57 64.44 熟料28天抗压强度 MPa 59.7 60.2 六、进一步优化方案
配套五通道新型喷煤管和提高篦冷机冷却效果,提高热交换效率和二次风温,从而降低热耗,达到最佳节能目的。
七、效益分析 1.项目实施竣工后,根据财务统计数据,项目投资额包括委外费用、钢材、浇注料、脚手架等,累计约15万元。 2.改造后熟料综合电耗降低 68.57-64.44 4.13 KWh/t.c;则吨熟料电耗成本降低生产的效益为(68.57-64.44)*0.64 2.6432元/t.c;年产量熟料以78万吨计,则年节约电费 2.6432×78 206.17万元。
3.改造后熟料的实物煤耗下降了165-159.28 5.72 kg/t.c;按年产78
万吨熟料和煤炭不变价格计算:550×5.72/1000×78 245.39万元 4.改造后吨熟料发电量上升了 33.34-30.43 2.91 KWh/t.c
按年产78万吨熟料计算:2.91×78×0.64 145.26万元(因考虑到还有别的技改因素作用影响,保守毛利计算,故不计入此技改项目毛利)
5.改造后熟料28天抗压强度提高了 60.2-59.7 0.5MPa。
6.毛利 206.17+245.39 451.56万元。
7.折旧费 15÷3 5万元/年 考虑到浇注料的使用周期)。
8.财务费用 15×7% 1.05万元。
9.年净利润 (451.56-1.05-5)×75% 334.13万元。
10.投资回收期 15÷334.13 0.05年
八、总结 1.改造以后,全无烟煤燃烧,分解炉温度较容易控制,预热器C5筒下料管温度波动较小,C5筒锥体、下料管和窑尾烟室结皮特别少,窑系统运行技改后稳定性大幅提高。 2.此技改项目结构简单、投资少、见效快,提产稳产,高效节能,值得推广。 南方水泥最佳实践经验共享
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