高炉炉身喷涂后炉况恢复实践.docVIP

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高炉炉身喷涂后炉况恢复实践.doc

高炉炉身喷涂后炉况恢复实践   摘 要:针对高炉炉身喷涂后,炉况恢复进程缓慢,烧损风口大套11个,分析其中原因,并提出避免的措施。   关键词:高炉 喷涂 烧大套 炉况恢复   中图分类号:TF544 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)07(a)-0089-02   不锈钢3#高炉为550 m3级高炉,14个风口,一个出铁口,于2005年8月25日开炉投产,进入2010年,高炉炉役进入中后期,炉身区域侵蚀严重,冷却设备烧损频繁,给高炉炉况稳定及安全生产都带来了不利影响。在此情况下,采用喷涂技术对炉身进行喷涂造衬,既能很好的解决上述问题,又能缩短休风时间,尽快恢复生产。   1 降料面休风喷涂   高炉于2010年12月25日6:56降料面后休风,实测料面16.6 m,料面降至炉腹2.3 m处(大约风口上沿1 m)(表1)。   料线满足对高炉炉腰以上进行喷涂的需要,开始喷涂,喷涂前,对炉墙进行了清洗,喷涂结束后,因时间较紧,对料面反弹料进行了部分清理。   2 炉况恢复过程   2010年12月29日12:40开1#,2#,13#,14#风口送风,18:50引煤气,20:43发现1#风口中套漏水,于铁后21:45休风更换。30日0:52开4个风口送风,于5:10,7:00分别捅开12#,3#风口,11:40发现12#风口大套断水,于14:47休风更换。于31日7:22送风,开1,14# 2个风口,10:45分1#风口大套烧穿紧急休风更换,休风历时26小时33分钟。   因这两次休风时间长,使本已脆弱的炉缸状态进一步恶化,决定按炉缸冻结处理,送风前烧通1,14#风口与铁口的通道。2011年1月1日,1#风口大套更换完毕于13:18送风,开1,14#风口,20:18捅开13#风口,出一次铁后,21:39分13#风口烧穿紧急休风,休风后发现13#风口大套,中套漏。2日,13#风口大套更换完毕于21:01送风,开1,14#风口。4日1:40捅开2#风口,出一次铁后,3:45发现2#风口大套漏,减水继续生产,14:28休风更换2#风口大套。6日2:33开1,14#风口送风,16:18~16:27休风捅开2#风口。7日18:42捅开13#风口,20:50开3#风口。8日9:40开12#风口,11:01开4#风口,现开1,2,3,4,12,13,14#风口,因渣铁流动性差,第25583次铁改走干渣,22:30,11#风口吹开一半,23:23分11#风口烧穿休风,经确认,11#大中小套均已烧坏。9日全天休风更换11#风口大套。10日8:40送风,开1,14#风口。12日0:26~1:25休风捅烧13#风口,8:16发现13#小套漏水,9:35~10:42休风更换13#小套,18:07,13#风口大套烧穿紧急休风。13日13#大套处理好于10:45送风,开1,14#风口,16:11~18:44休风捅烧2#风口。14日0:24~4:12休风捅烧13#风口,现开1,2,13,14#风口,16日11:51捅开12#风口,12:55捅开3#风口,20:30发现3#小套漏,20:54休风。17日0:20开1,2,3,12,13,14#风口送风,2:25捅开4#风口,2:57发现4#小套,3#大套漏水,3:46休风更换。18日20:20捅开12#风口,23:02分12#风口大套烧穿,23:59休风处理。19日13:48开1,2,3,12,13,14#风口送风,出两次铁,堵口后25分钟,16:09 12#风口大套烧穿,16:30休风处理。   1月20日6:36送风,开1,2,13,14#风口。22日18:55捅开3#风口,20:19 3#风口大套烧出,21:17休风处理。3日12:00 3#大套装好,大套下部与前沿垫沟料,于14:32开1,2,3,13,14#风口送风,18:36发现3#风口冒火,19:39休风,风口拉下发现3#大套下沿烧坏,21:42送风,开1#,2#,13#,14#风口,23:42捅开3#风口。24日,风压不大于150 kPa控制,风量600 m3/min左右,出铁物理热逐步充足,流动性较好,炉温7.0%以上,碱度1.25左右,焦比由820降至800 kg/TFe,风温按950 ℃控制,出铁间隔按50分钟组织,铁量15~20t左右。25日风压不大于155 kPa控制,风量630 m3/min左右,风温1000 ℃~1050 ℃,实际焦比791 kg/tFe,全天炉温5.5%~6.5%左右,锰0.8%以上。渣铁物理热充沛,说明炉缸有了一定的蓄热能力,炉缸的工作状态明显改善。   1月26日,实际焦比840 kg/tFe,12:58~18:03休风烧4#,12#风口,12#风口基本由焦炭

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