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火力发电厂机炉外管泄漏的预防.doc
火力发电厂机炉外管泄漏的预防
【摘 要】火力发电机组除了机组内部承压管道泄漏外,还有大量机炉外管,一旦发生泄漏,很容易造成人身伤害,某火力发电公司的机炉外管泄漏较多,增加了安全运行隐患。在深入分析了泄漏的主要原因后,泄漏部位和原因进行统计分类。利用停运机会,采取了积极的检查措施,有效避免了机组运行中机炉外管泄漏现象,确保了人身安全和机组安全经济运行。
【关键词】机炉外管 泄漏 原因 预防
1 概况
某发电公司2×210MW火力发电机组,配两台超高压、自然循环、单炉膛四角切圆燃烧一次中间在热、平衡通风、固态排渣、半露天布置、全钢构架、全悬吊结构、“Π”型布置汽包炉。该机组系三大动力之一的哈尔滨制造,采用美国CE燃烧公司的引进技术,燃用烟煤,两台机组分别于2006年8月和10月投运。
2 机炉外管泄漏情况
2.1 将机炉外管泄漏进行统计
如下表1-表2。
表1汽轮机系统泄漏统计表
机组
系统
泄漏系统
部位
弯头
管段
焊口
汽
轮
机
系
统
再热疏水系统
1
1
3
过热疏水系统
2
油系统
2
2
高低加疏水系统
8
2
6
表2 锅炉及公用系统泄漏统计表
机组
系统
泄漏系统
部位
弯头
管段
焊口
锅
炉
及
公
用
系
统
主汽系统
1
排污系统
6
9
炉底加热系统
5
再热系统
4
疏水系统
2
水冷壁管
1
3
排空气系统
3
给水系统
1
3
取样表管
5
减温水系统
2
省煤器(阀门)
1
供热管道
2
4
2.2 泄漏危害
(1)经查以上系统机炉外管泄漏共计造成机组紧急停运3次。直接经济损失两百万元,间接经济损失五百万元。(2)其中一次突发泄漏,还造成运行人员轻度烫伤。(3)每次泄漏除工质泄漏损失,还要造成机组降出力和申请停运处理,进一步降低机组等效可用小时数,发电机组的安全经济指标受到了严重影响。
3 泄漏原因分析
(1)管道磨损。管道在安装后,没有防护措施,高温高压的管道在膨胀(机组启动后)和收缩(机组停运或变负荷)时,造成管道外表面磨损,导致泄漏。(2)焊接质量。是焊口泄漏的主要原因,主再蒸汽管道上温度、压力插座焊口泄漏,水压闸阀焊口因热处理不当造成泄漏,锅炉炉顶穿墙管密封盒焊缝泄漏,经分析均为安装原始焊缝缺陷引起。(3)膨胀受阻。两台机组中一台的单侧定排引出管运行中发生突然爆破,造成机组紧急停运,停运后对相同部位检查也发现管材裂纹,经现场观察系定排引出管跟随水冷壁下联箱膨胀后,遇冷灰斗水封槽的供水母管限制,不能自由膨胀,随着机组启停,引出管反复受到供水母管剪切应力,引起管道疲劳损坏。(4)工质冲刷。汽机侧高低加疏水弯头泄漏和锅炉侧定排管段、弯头均是由汽水冲刷造成管壁磨损减薄,引起泄漏。当定排系统阀门存在内漏,会加剧锅炉定排管段和弯头汽水冲刷磨损,造成泄漏频繁。(6)管材质量。由于机组安装时进用钢材批次量大,加上生产厂家质量控制不到位,使用单位和第三方监控缺失,造成残次管材被使用,锅炉的定排系统引出管段泄漏,经材质分析,系管道钢材夹杂物超标引起。
4 采取的措施及成效
(1)根据DL/T438规程10.2.2项和DL647检验规程6.29项要求,利用机组停运检修时机,分区域安排管道焊缝抽查。(2)清查与存在材质缺陷同批次钢管的使用位置,根据全面清查情况,进行更换。(3)编制机炉外管检查方案,对热力系统管道和弯头进行测厚,及时更换壁厚减薄超标管段和弯头。(4)严把进厂钢材质量,对现存和新购买的钢管进行全部涡流检查和合金分析,进行管材和焊缝硬度抽查,确保使用质量合格管材。(5)定期进行排污和疏水系统阀门内漏检查,及时更换或处理内漏阀门。(6)根据DL/T869规定检查现场原始焊缝和检修产生焊缝,根据DL/T819规定监督现场热处理工作,同时进行100%无损探伤,确保检修工作产生的焊缝质量合格。(7)经过以上工作的开展,共更换不合格的弯头30个,更换材质不合格的管段12吨。更换内漏阀门22个,对硬度不合格的焊口重新进行热处理10处。(8)经两年期限的观察期,两台机组均未发生因机炉外管泄漏的停运现象。机组等效可用时数相比往年提高300多小时。
5 结语
(1)造成火力发电机组机炉外管泄漏的主要原因是焊接质量
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