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矿井岩巷爆破设计方案优化探讨.doc
矿井岩巷爆破设计方案优化探讨 【摘 要】岩巷快速掘进被公认是目前煤矿技术较难攻克的难题之一。爆破是岩巷掘进中至关重要的环节。绿水洞煤矿325 运输大巷原来的爆破设计方案及施工存在着许多问题,经过多次试验对比,对原方案及参数进行优化设计,取得了良好的效果。 【关键词】矿井;岩巷;爆破;设计 1 概况 绿水洞煤矿是西南片区煤炭生产矿井机械化装备率较高、较先进的企业,是四川华蓥山广能(集团)有限责任公司(原华蓥山矿务局)的主产矿井,坐落在华蓥市天池镇境内。325运输大巷位于绿水洞井田打锣湾背斜东翼,设计长度为1135m,其掘进断面积为17.2m。岩层走向45o或225o,倾向315o,倾角34o~48o,根据绿水洞煤矿地质测量科提供的资料,该工作面地质构造简单,无大的断层存在。该巷道在煤层底板的茅口灰岩中掘进,不受冲击地压的影响,茅口灰岩在一般情况下无涌水,但是在遇到灰岩裂隙、溶洞时,将有一定的涌水,涌水量为10~25m3/h,在煤层顶底为隔水层,无水。该巷道在掘进过程中不受相邻老巷、采空积水、钻孔终孔位置、封孔质量、构造导水等情况的影响。 2 原 325 运输大巷爆破设计方案 2.1 方案设计 原方案采用楔形掏槽,掏槽眼共布置 4 对 8 个,双排槽眼对称布置在巷道中下部。槽眼间距 0.6m,深 2.4m,与工作面夹角 72°,成对炮眼眼口间距为 1.75m。周边眼和辅助眼深 2.2m,周边眼底眼和帮眼间距为 0.5m,顶眼间距为 0.45m。采用正向装药结构,KFC 智能放炮器全断面一次起爆,联线方式为串联。 2.2 原爆破方案实施情况 通过现场跟班量测,发现 325 运输大巷在早班单循环施工时,工人真正实施的方案是周边眼和辅助眼深 1.3m,爆破掏槽角度为 60°,孔深 1.6m,掏槽深度为 1.38m,没有采用中深孔爆破进行施工,而是采用浅眼爆破,工人施工时按经验打眼,作业随意性很大。 现场采用该套爆破施工时,循环进尺为0.8~1.2m,每天可进行 4~5个循环,除去每4天需一个班钉道,及其它水、电机影响等,正常情况下的平均日进尺3~5m,月进尺为 100~120m,无法满足快速掘进的要求。 2.3 实施效果分析 从现场爆破施工情况看设计与施工脱节,而在井下工人实际施工中, 尽管存在很多问题,在不用液压台车的情况下爆破方式是相对合理的,各方面调度得当,月进尺应能提高20m~30m,达到150m左右,但再提高潜力就很小了。这是因为: (1)原设计方案存在一定问题 设计中炮眼深度均在2.2m以上,由于325运输大巷岩石异常坚硬,采用气腿式凿岩机钻眼,钻眼将耗去大量的时间,且钻眼速度随钻眼深度的加深而显著降低。 (2)井下实际使用的掏槽方式同样效率较低。掏槽角度为60o,实际垂深只有1.3m,且周边眼还低于1.3m,单班爆破进尺也只有1.6~1.8m。 (3)炸药威力低。325运输大巷采用三级煤矿许用乳化炸药,药卷 直径32mm,长度230mm,重量200g。当在较硬的岩巷掘进工作面采用较大的循环进尺时,如此装药很难达到较好的掏槽效果。 3 爆破方案优化设计 经过理论与多次井下、地面试验研究,最终形成绿水洞煤矿325运输大巷爆破布孔设计方案,并确定了爆破参数。 3.1 设计方案选择 经过方案比选,工作面采用CMJ-17型液压台车打眼, 替代传统的7655式气腿凿岩机,楔形掏槽,眼孔深度2.0m;用侧卸式装岩机转矸,耙斗装岩机出矸,3T底卸式矿车装运矸。此种方案取替了人工打眼环节,降低了工人的劳动强度,使工作面作业环境和作业条件得到极大改善,大大缩短循环时间,增加了循环次数,月单进水平明显提高。 3.2 爆破布孔设计 根据对比,采用中深孔爆破方式,三对主掏槽(3#~8#)眼深2.13m,眼距400mm,水平角度70°,每对槽孔口距1660mm;两对辅助掏槽眼(9#~10#、12#~13#)2.03m,眼孔孔口距 2260mm,眼距 400mm,水平角度83°;中心眼眼深2.1m,眼距400mm。 3.3 爆破参数 (1)炮眼深度 设计主掏槽眼长度2.13m、辅助掏槽眼长度2.03m,中心眼深 2.1m,周边眼、二圈眼和崩落眼深度均为1.9m(夜班各孔再加10cm)。掏槽眼眼距400mm,周边眼眼距400mm,二圈眼眼距600mm,底眼眼距550mm。 (2)装药结构和起爆顺序 采用全断面一次装药,一次起爆。三对掏槽眼分用两个一段雷管起爆(防止间隙效应),二对辅助掏槽眼、中心眼用二段雷管起爆。压眼、 崩落眼三段起爆,二圈眼四段起爆,周边眼、底眼五段起爆。掏槽眼采用反向起爆,其余孔均为正向起爆。 3.4 优化药卷直径 为了提高爆破威力,经过对比试验,将炸药药卷直径由32mm改为40mm,配以最优化的掏槽深度及角度。相比起来,采用大药卷爆
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