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60吨转炉烟气一次除尘系统升级改造.docVIP

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60吨转炉烟气一次除尘系统升级改造.doc

60吨转炉烟气一次除尘系统升级改造   摘要:介绍了塔文湿法除尘的工艺流程、主要设备工作原理,系统的应用发展优势及升级改造后参数对比。   关键词:除尘 改造 风机 阻损   中图分类号:TU834文献标识码: A   Abstract This paper introduces the process flow, main equipment tavern wet dedusting principle, contrast application development advantages and upgrading of system parameters.   Keywords dust transformation fan resistanceloss   前言   随着循环经济的深入人心,国内各企业的节能环保意识也在逐步加强,节能环保工作越来越引起人们的重视。   目前除尘系统工艺主要包括干法除尘和湿法除尘,干法除尘节水节电,但是干法除尘投资大,并且在中小型烟气净化系统应用运行不稳定,易发生爆炸;传统的两文三脱湿法除尘工艺投资相对较小,但是该工艺的除尘效果差、设备故障率高、风机全压高、并且需要消耗大量的水资源和电,同时也不利于煤气回收。所以采用塔文湿法除尘工艺的厂家越来越多。   塔文湿法除尘系统相对于0G湿法除尘系统具有节水(循环水量可减少1/3)、节电(吨钢可节电2度)、运行成本低;维护方便,劳动强度小;系统阻力小(可减少2.5-3KPa),抽风量大;净化效果好(净化后的粉尘含量可达到50mg/m3以下)等优点。   1、转炉烟气一次除尘系统分析   1.1 OG系统工艺流程   转炉吹炼时产生的1400~1600℃的转炉烟气(含粉尘、CO、N2、CO2等),在风机的抽引下,经活动罩裙和汽化冷却烟道降温至900℃以下,然后进入一级文氏管,进行粗除尘和进一步冷却并兼灭火。随后烟气进入重力脱水器,将气体中部分水滴脱去。 转炉烟气接着进入二级文氏管,二级文氏管的R/D喉口依靠炉口微差压自动调节,转炉烟气经此进行精除尘,然后再经弯头脱水器、水雾分离器脱去水滴,进入风机。借风机机后的正压,根据煤气质量和其它条件,转炉煤气通过三通切换阀的不断切换,或者由放散烟囱向大气排放,或者经过水封逆止阀和U型水封通过管道送入煤气柜。一次除尘系统的冷却水为浊循环形式,由水处理泵房水泵将冷却水分别送至除尘系统的一、二文喷淋装置,一文出水经重力脱水器下部的负压水封流入高架水槽,二文出水经弯头脱水器、水雾分离器下部的负压水封流入高架水槽,高架水槽汇集的除尘热水流入水处理沉淀池,经沉淀、冷却、化学处理后循环使用。系统工艺流程示意图见图1。            图1:转炉烟气净化OG系统流程图   1.2 转炉烟气数据            1.3 系统现状分析   (1)管道压力损失增加,降低了系统烟气流量能力,一次除尘系统管道压力损失过大,风机机头能力不能满足要求。分析如下:   理论计算公式:   L为管道长度,λ为摩擦压损系数,d为管道直径,ρ为介质密度,v为流速。   ρ为介质密度增加:今年的污泥产量比去年平均增加,烟气介质密度与含尘量成正比,污泥量与含尘量相同,今年烟气介质密度ρ比去年增大,根据压力损失计算公式可得,从炉口至二文喉口处的管道压力损失增大。压力损失增加,风机的最大的能力(最大的负压)是固定的,冶炼时效果差。   (2)系统烟气水雾含量增加影响烟气流量能力。   系统供水量较大,总水量达到450 m3/h左右。弯头脱水器与水雾脱水器的脱水效果较差,由于以炉口吸入的粉尘量加大,部分水雾与微尘结合随烟气前进。   2、升级改造方案   由现状分析可知,由于生产工艺优化,系统设备已不能适应安全环保和高效生产的要求,必须进行适应性改造。可以从以下2个升级改造方案对转炉一次除尘进行系统升级改造,对转炉冶炼烟尘进行有效的治理,从而达到目前国家排放标准要求。   2.1 加大一次除尘风机的能力 可以将风机叶轮改为三元流叶轮。   2.2 更换一次除尘系统主要设备   由原来的传统OG湿法除尘改为新型塔文湿法除尘,新型塔文湿法除尘工艺流程为转炉烟气经汽化冷却烟道降温冷却后,温度由1450~1600℃降到900℃左右,通过非金属高温补偿器进入高效喷雾洗涤塔,经洗涤降温后,烟气变为饱和烟气,温度降至75℃左右,并得到粗除尘。降温后的饱和一次烟气(转炉煤气)进入环缝文氏管(重砣型),控制烟气流速,使高速气流通过喉口进行精除尘。通过除尘文氏管精除尘后的烟气温度降至65℃左右,净化后的饱和烟气通过联络管进入旋流脱水器精脱水,经管道进入风机。转炉一次烟气除尘系统改造如图2

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