一台吸风机轴承故障分析诊断与处理.docVIP

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一台吸风机轴承故障分析诊断与处理.doc

一台吸风机轴承故障分析诊断与处理 摘要:本文通过介绍应用峰值(Peakvue)测量分析方法,诊断滚动轴承内环故障,使得我们能够准确地确定其故障部位与严重程度,并可及时有效地把握滚动轴承故障势态的发展。 关键词:峰值(Peakvue);轴承;振动; 中图分类号:U262 文献标识码: A 一、设备简介 引风机电机型号为:F5KE-GW;功率为:1420/710(KW);电压为6000V;电流为:136/86A;转速为:735/590 RPM。前轴承号: SKF 6238CM;后轴承型号:SKF NU228CM。稀油润滑。 吸风机型号:AFW-R280-DWDI;型式:翼形双吸双速离心式;轴承型号:22236CAME4S11(推力侧);22236CAME4C3S11(承力侧);联接方式: 挠性联轴节; 风量: 16300/13000 m3/min。 二、振动监测及分析方法介绍 1.峰值(Peakvue)测量分析方法简介 传统的包括频谱分析在内的振动分析方法是基于0~2kHz的较低频率范围,这类分析方法通常用来监测如下的机械问题:不平衡、不对中、松动或共振等问题,另外轴承严重损坏时也能检测到。Peakvue技术可以检测由轴承或齿轮故障产生的应力波,Peakvue技术不但可以判断故障的类型,并且对故障的严重程度可以有非常准确的判断。跟踪Peakvue趋势就可以准确把所握轴承或齿轮的运行状况。 PeakVue 都用于发现早期轴承问题,PeakVue可以做到: 实际的冲击幅值 更早期预警 建立趋势 判明故障程度 2.设备振动测点分布及振动值 三、故障现象及分析 从此风机轴承振动监测数据看到,所有风机测点的振动值都不是很大,按ISO2372振动标准可判定此风机处于良好的运行状态中,但我们在上述各测点振动趋势分析中可发现,唯一增长幅度较大的为F2P-风机内轴承水平PEAKVUE值,2007年4月28日以前均为正常,从2007年5月21日开始便有日益增长趋势,出现了轴承内环的故障频率,振动分析软件频谱图中的G线已显示出现了风机外侧轴承NSK 22236的故障频率成份,并出现了转速的边带成份。特别是频谱图下方的加速度时域图中出现了明显冲击现象,在进入6月26日时,此轴承故障已进入中后期,故障频率成份有所削弱,但加速度频率图中冲击值明显加强了。因此时我厂正处在设备长周期运行之际,离机组大修时间也越来越近,考虑到整个风机振动速度发展变化不大,且无增大趋势,便决定于机组大修时解体更换轴承,由于此机组的大修时间一再延期,最终于07年9月18日才停机检修,此风机轴承才得以的解体处理。 修前情况:此吸风机承力轴承2004年5月更换新轴承,至2007年9月检修,运行3年多,从2006年8月开始,润滑油开始渐渐发黑,但运行中轴承振动及温度均正常,至更换前在运行中曾更换过2次润滑油,可是润滑油发黑的问题始终存在。 四、现场解体检验 检修解体情况:2007年9月18日至10月22日,机组扩大性小修中处理此吸风机内端承力轴承。风机轴承解体检查发现,轴承内环纵向直线断裂,滚动体有一定程度的轻微磨损,轴承内环与轴颈相对转动,轴承内环上磨痕显著,轴颈磨损,其直径变小0.05―0.07PP,表面有环状条纹。在轴颈磨损部位进行激光冷焊,加粗轴径,后经机械加工至PP(标准为PP),达到设计要求,安装新轴承,调整各部间隙在标准范围内,运行至今正常。 五、轴承及轴颈损坏原因分析 轴承内环断裂原因分析:轴承内环断裂一般较为少见,断口如刀切一般,产生原因较为复杂,如轴承的生产缺陷(原材料缺陷、锻造缺陷、热处理缺陷、机加工缺陷等)、安装缺陷以及运行中的过载冲击等,吸风机轴承在变工况运行中会有一定程度的冲击,但不会有过载冲击;轴承安装时严格按规定程序安装轴承,安装过盈量严格控制在标准范围内,因此可以排除安装缺陷和过载冲击,轴承内环断裂应是生产缺陷,在轴承的生产过程中可能存在微裂纹、缩孔、气泡、过热组织、局部烧伤等微观缺陷,经过一段时间运行后,缺陷不断扩大,达到一定程度时轴承风环断裂。 轴颈磨损原因:轴承内环断裂后,内环内径变大,轴承与轴颈过盈配合量消失,在运行载荷作用下,轴承内环与轴颈相对运动,形成轴承内环内表面与轴颈表面的滑动磨擦,因为轴承硬度远远高于轴颈硬度,因此轴颈被渐渐磨损。润滑油发黑是由于轴颈被磨损的金属微粒造成的。 从以上两方面的分析看,轴承内环断裂在先,轴颈磨损在后,轴颈磨损是因为轴承内环断裂引起的。 六、结束语 峰值(Peakvue)测量分析方法,对滚动轴承的故障诊断具有良好的灵敏性和独特的表现特征,能特别灵敏地表现滚动轴承的早期局部的故障,即使你的轴承振动与温度都在非常正常的范围内,但任何早期的局部的轴承故障都逃不过峰值(Peakvue)测量分析方法的法眼。此次设备轴承故障

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