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蒸汽冷凝回水中除铁实验与应用
蒸汽冷凝结回水中除铁的实验与应用
摘要 蒸汽冷凝结回水因铁含量偏高而不能直接应用,本文通过使用过滤器,对多种过滤填料进行实验,取得成功,指标满足《工业锅炉水质标准》中的使用要求。
关键词 蒸汽冷凝水 过滤 铁离子
中石化润滑油北京分公司,2台20t/h的蒸汽锅炉,生产0.5- CO2 溶于冷凝水中形成H2CO3, ,对金属材料腐蚀,腐蚀层剥落造成的,水样分析见表2:
表2 蒸汽冷凝水化学分析表
项目 PH值 铁离子浓度(mg/L) 硬度(mmol/L) 浊度(度) 色度(度) 杂质颗粒度 分析值 5.4~6.0 0.76~3.175 0.0~0.04 0.3 0.01~0.0 ≤10 ≤25 无可视颗粒
1.3 初步处理
采用传统的化学药剂法提高蒸汽管网中的冷凝水PH值,通过在蒸汽出口投加皮膜胺和挥发性氨的方式,在回水管线内成膜或提高回水的PH值,来阻断腐蚀的发生,提高回水品质和达到回用标准。在采用化学处理法后, 水的品质有较大改善,显著降低了蒸汽管网的腐蚀。
1.4 存在问题
由于生产现场加热油罐多达110余个,分为几个区域,工艺管路高低错落,操作工况复杂,且工艺要求一些罐的蒸汽供应时用时停,停用的加热盘管及附属管线水放空,与渗入的空气接触再次腐蚀,使得化学处理在该段停止。再次起用该段系统时,腐蚀的锈渣进入总回水箱,导致系统水的铁离子经常在0.1~3.0 mg/L之间波动,达不到预想的处理效果。
2.处理技术选用
2.1 冷凝水的特点
因润滑油生产的工艺条件决定,回收冷凝水呈以下特点:
1)冷凝水温度比较高,80~100℃;
3)压力不稳定,在0~0.05Mpa左右波动;
4)水夹杂着蒸汽,多数时间冷凝水呈汽水两相混合态;
5)铁离子浓度随着工艺变化、用汽负荷波动而波动。
2.2 过滤设备技术要求
1)对冷凝水的铁离子有较高的脱出率,应能适应较宽的铁含量的动态变化;
2)过滤器应能在流量和压力波动的状态下正常运行,效果稳定;
3)过滤后,冷凝水品质应符合锅炉补水要求;
4)过滤装置的投资和运行成本低;
5)占地面积要小,操作、维护应方便。
2.3 市场调研情况
通过对除铁过滤器生产厂家和用户的考察,目前大多数除铁过滤器采用锰砂或石英砂等作为滤料,适合于处理地下水,难以找到符合我们要求的处理设备,且现市场上的设备存在以下几个问题:
1) 反洗用水量大。由于过滤过程中,容易发生板结,使过滤效果下降,为此,为加强反洗效果,在现场往往配置一个大容积水箱和一台压力较高的水泵,反洗用水量占过滤水量的5-10%,不仅使处理水的效率下降而且使耗电量增加。
2)过滤水硬度回升。含铁的冷凝水经过锰砂或石英砂滤料的过滤器,符合除铁要求,但是滤料中含的其他矿物质(钙、镁、硅等)在温度高的状况会渗入冷凝水,导致冷凝水二次污染,使回水硬度回升。
3)温度问题。由于冷凝水的温度高,导致工况特性比较复杂,因此,到目前还没有成熟的专门用于高温蒸汽冷凝水的除铁过滤器。有些用户采用“除铁过滤器+钠型树脂处理设备”的处理方式,这种组合方式只是将过滤器渗入的硬度去除,并没有解决反洗水量大,水资源浪费问题。由于需要配置专用水箱和水泵, 使得设备费和运行费用都较高,没有解决好过滤装置运行和节能之间的矛盾。
2.4 新型节能除铁过滤器的选用
根据我生产装置的特性,选用耗水量小、耗电量小、设备体积小、反冲洗时间少且运行周期长的脉冲式气水复合反冲洗系统,处理量为型号为3m3/h,但所用填料有待进一步实验选型。
2.5 工艺流程(见图1)
图1 工艺流程图
3 过滤填料选用实验
3.1 锰砂填料
按设计方案,一次除锈过滤采用锰砂。使用过程中发现除铁效果极佳,但因锰砂中含有部分硅酸盐,在冷凝水中析出钙、镁离子,导致处理后的冷凝水硬度超标,无法直接使用。实验数据见表3:
表3 蒸汽冷凝水化学分析表
项目 PH值 铁离子浓度(mg/L) 硬度(mmol/L) 浊度(度) 色度(度) 杂质颗粒度 分析值
3.2 高温烧结陶瓷颗粒填料
采用高温烧结陶瓷颗粒作为一次除锈过滤填料。更换填料后,冷凝水硬度稳定,但除铁效果不好。待陶瓷颗粒一段时间形成完整水膜后,进行了水质化验,发现除铁效果仍无法满足标准。实验数据见表4:
表4 蒸汽冷凝水化学分析表
项目 PH值 铁离子浓度(mg/L) 硬度(mmol/L) 浊度(度) 色度(度) 杂质颗粒度 分析值
3.3 高温烧结陶瓷小颗粒填料
经分析除铁效果不好是由于陶瓷颗粒较大,尽管形成了水膜,但铁锈仍能通过,再次使用重新制作的小颗粒填料实验,试验运行两个月,回收高温冷凝水4000余吨,在3000吨时反冲洗一次消
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