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1机检修总结201006
检 修 总 结 ——(动力站1#汽轮机)
一、简介
2010年05月31日1#汽轮机停机大修。计划检修项目全部完成。机组于2010年07月02日18:00并网发电。
二、检修主要目的:
2.1 常规检查机组的推力瓦、1#~4#瓦及其油档有无磨损,钨金有无脱落、裂纹的缺陷,轴瓦球面、垫铁接触情况,测量轴承及油档间隙、紧力。
清理检查机组调速系统。
清理检查保安系统。
解体检查错油门、油动机。
更换齿式联轴器。
2.6 清理检修电液调速系统,更换滤网,更换垫圈。
2.7 清扫发电机线圈,发电机转子做高速动平衡。
2.8 清洗空冷器。
2.9 清洗冷油器。
2.10清理滤水器。
2.11 清洗汽封加热器。
2.12 清理油箱,解体注油器检查间隙。
三、停工——检修——开工结点:
3.1 5月31日11点1#汽轮机打闸停机。
3.2 6月3日拆机组本体保温。 3.3 6月3日机组拆轴承箱,汽缸松螺栓。检修为期30天。
3.5 7月2日点机组冲转,18点并网发电。
四、检修(技改)工程量盘点:
4.1 检修部分
4.1.1 测量1#、2#、3#、4#瓦顶隙、侧隙、瓦枕紧力、瓦盖紧力。
4.1.2 检查1#、2#、3#、4#瓦下瓦钨金磨损情况。
4.1.3 1、2#瓦上瓦瓦口小,侧隙偏小。
4.1.4 高压水清洗汽轮机转子(稍加金刚砂)。
4.1.5 打磨隔板及汽封片。
4.1.6 更换3、4#瓦油档。
4.1.7 处理前轴承箱接管法兰漏油。
4.1.8 解体主油泵检查。
4.1.9 清理检查调速系统。
4.1.10清理检查保安系统。
4.1.11清理润滑油系统滤油器两台。
4.1.12更换电液调速系统滤网4个。更换O型圈。
4.1.13清理油箱,检查两台注油器,测量喷嘴间隙。
4.1.14用高压水清洗北侧冷油器,南侧冷油器更换芯子。
4.1.15用高压水清洗汽封加热器,灌水查漏并用铜塞堵漏。制作更换石棉垫片四个。
4.1.16用高压水清洗空冷器。
4.2 技改部分 更换1#机转子联轴器为齿式联轴器。
五、检修技改技术总结
5.1检修部分
5.1.1 6月3日掀前轴承箱,拆卸1、2#瓦上瓦时,发现瓦口偏小,侧部均有不同程度的碾痕,测量间隙发现瓦侧隙偏小。
5.1.2 1#机汽轮机停机前存在调门密封不严的问题,空负荷无法保持3000rpm。本次检修因喷嘴室上端盖螺栓锈蚀无法拆卸,未对调门阀蝶进行研磨。只对油动机连杆长度做了调整,伸长3mm。
5.1.3 对1#机3、4#瓦油档进行了更换,彻底消除了油档漏油的缺陷。
5.2 技改部分
本次检修将1#机转子更换为齿式联轴器,目的减小机组振动。
1#机转子联轴器原为柱销连接刚性联轴器,在2009年更换转子的检修中,由于汽轮机侧与发电机侧联轴器螺栓孔分布不均,造成机组振动。此次检修首要解决此问题。但考虑到齿式联轴器在装置机组中应用较广泛,且其内外齿存在相对滑动,可有效吸收振动能量,通过与机动处及厂家讨论,最终决定采用外齿为鼓形齿的齿式联轴器。下图为联轴器图片:
汽轮机侧联轴器
发电机侧联轴器
考虑到发电机侧的轴向定位问题,在发电机侧联轴器外加弹簧圈及挡圈各一个,防止发电机转子轴向窜动。
外挡圈
六、设备台帐调整
只记录与1#机组检修相关的设备台帐,如下:
序号 设备分类 目前台数 新增台数 检修台数 取消台数 备注
(含辅助设备) 1 炉类 0 0 0 0 2 塔类 0 0 0 0 3 反应设备 0 0 0 0 4 储罐设备 0 0 0 0 5 换热设备 3 0 3 0 6 大机组 1 0 1 0 7 泵类设备 2 0 0 0 8 空冷、风机 1 0 1 0 11 动力设备 0 0 0 0 12 仪器仪表 0 0 0 0 13 起重设备 0 0 0 0 14 其它 七、安全问题
1、 在检修结束机组带负荷运行后,1#瓦振动值升至120μm,4#瓦180μm,振动偏大。从图谱观看,一倍频偏大,接近通频值,分析应是不平衡问题,7月7日做现场动平衡,消除不平衡量。
2、冲转期间出现调门不稳且反馈与给定值偏差过大的问题。改变设定比例与输出偏置值,将调门反馈与给定值调整合适,7月7日再次开机后调门较稳定,负荷平稳。
动力站汽机 2010.7.19.
弹簧圈
喷油孔
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