303浅槽综合项目改造.docVIP

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303浅槽综合项目改造

件1 科技成果验收申请表 成果名称 同忻选煤厂重介浅槽分选机综合项目改造 研究起始时间 2011年1月~2011年7月 完成单位 大地选煤公司同忻选煤厂 申请验收单位 大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司 联系人 李哲 联系电话 7052530 申请时间 2011.8.31 任务来源 内容简介(要求填写:立项原因、成果内容、创新点、效益等可另加页) 立项原因 同忻选煤厂设计年生产能力为10.0mt/a,属于大型矿井型选煤厂。选煤工艺为:250~50mm重介浅槽分选;50~1.5mm三产品重介旋流器分选;1.5~0.15mm螺旋分选机分选;0.15~0mm加压过滤机回收。由于设计时,块煤浅槽为单系统工艺,其他分选为三系统工艺,因此,在整个生产中块煤系统尤为重要,随着2010年2月以来,产量逐渐提升,同时还有一定的超过250mm设计能力的原煤,造成浅槽分选机经常出现跳链、刮板弯曲等停车事故,影响正常生产。因此,同忻选煤厂决定对重介浅槽分选机实施综合技术改造。 2、成果内容 a、浅槽分选机从刮板的连接耳子入手,对刮板耳子加工处理,如图1-1所示: 图1-1 左侧为加工后耳子,右侧为原耳子 将刮板的左耳子割掉扇面的100*50mm的一个直角三角形,使其成为梯形扇面,这样便使得右耳与链子滑道有足够间隙,使刮上来的矸石不会卡在其中,阻止了“跳链”的发生同时也避免了因矸石的堵塞而造成刮板的受力变形,减少了刮板的更换数量,降低了事故率,保证设备开机效率。 b、将浅槽槽体内部的纵向挡煤铁板更换为挡煤橡胶板: 挡煤橡胶板使物料更加均匀的给入槽体内部,大块矸石能够均匀的落入槽体底部,这样重介浅槽分选机左右侧刮板及其链条才能受力平衡,避免了以往只是入料一侧聚积大量矸石,左右刮板、链条承受不等的力度,杜绝了刮板的弯曲和“跳链”事故;同时,挡煤橡胶板还可以用来防止水、介的喷溅,稳定槽体内悬浮液的流态,减小波动,增强原煤分选效果。 3、创新点 刮板耳子改造: (1)彻底杜绝了重介浅槽分选机跳链事故 (2)增强了刮板的使用寿命,提高设备开机效率 挡煤板更换为挡煤皮子: 挡煤板更换为挡煤皮子: 防止浅槽内精煤淤积,影响分选效果; 使沉物矸石均布在槽体中,刮板受力均匀,刮板耳子防止卡堵; (3)检修更换方便; (4)废旧皮带回收利用,节约成本。 4、效益 303浅槽链条在改造前,2011年2月份跳链13次,3月份跳链15次,每跳一次链都要停车处理将近8分钟。这样每月累计停车120多分钟,同忻选煤厂每小时1894t的原煤入洗量,每月损失原煤入洗量为Q=120/60*1894t=3788t,并且每次跳链,303浅槽,302原煤分级筛,301、151、153、皮带,给煤机等都要经过一次系统起、停车。这样严重的影响了煤炭的入洗量和入选后商品煤的煤质问题。 5、推广应用前景 通过对浅槽分选机的综合技术改造,积累了对在设备生产运行中的事故处理经验,极大地缩短了生产中的事故停车时间,因此,对于其他故障设备的技术改造也有很好的借鉴。 申 请 验 收 单 位 意 见 领导签字 盖章盖章 科技成果研究报告 浅槽综合项目改造 提高设备开机效率 一、背景情况及立项原因 同忻选煤厂设计年生产能力为10.0mt/a,属于大型矿井型选煤厂。选煤工艺为:250~50mm重介浅槽分选;50~1.5mm三产品重介旋流器分选;1.5~0.15mm螺旋分选机分选;0.15~0mm加压过滤机回收。由于设计时,块煤浅槽为单系统工艺,其他分选为三系统工艺,因此,在整个生产中块煤系统尤为重要,随着2010年2月以来,产量逐渐提升,同时还有一定的超过250mm设计能力的原煤,造成浅槽分选机经常出现跳链、刮板变形等停车事故,影响正常生产。因此,同忻选煤厂决定对重介浅槽分选机实施综合技术改造。 二、研究内容 (1)现状分析 由于矿井下煤质的变化,放顶岩的增多,造成大块矸石量增加,同时原煤产量也有增加,使得303浅槽的生产压力增大,“跳链”事故,“换刮板”事故频率增多;同时原303槽体内部缓冲铁板受到大块矸石的冲击,磨损严重,并且更换频繁,造成一定的经济浪费,并且铁板在防止水、介喷溅的同时容易在槽体内部积聚精煤,使原煤的洗选效果下降。在2010年2月,对303浅槽的事故情况进行统计,如下表2-1所示: 表2-1 303浅槽事故统计表 月份 类别 2 3 4 5 平均 跳链 (次) 13 15 14 14 14 换刮板(块) 103 111 106 99 104 上图显示,303浅槽分选机在生产运行中的“跳链”事故

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