5减温减压器故障经过.docVIP

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  • 2017-06-07 发布于重庆
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5减温减压器故障经过

动力5#减温减压器故障过程分析 一、故障过程 11月10日下午17时15分,5#减温减压器运行负荷87吨/小时骤然停止运行,现场突然一片寂静,现场施工人员紧急疏散。车间管理和技术人员紧急将一动力2#减温减压器由25吨/小时,调整到约60吨/小时,并通知调度,协调一催化3#减温减压器增加负荷,由10吨/小时提高到14吨/小时。同时紧急投用4#减温减压器,由于4#处于冷备用,车间采用打开所有疏水,中压和低压同时暖管方式,在设备许可的最短时间内,车间紧急打开入口电动阀,17时15分4#减温减压器开始过量,此时中压蒸汽管网压力最高升至3.86MPa,低压蒸气压力最低下降至0.57 MPa。在中压蒸汽管网压力开始缓慢下降的前提下,为确保4#减温减压器安全热膨胀,在27吨/小时运行3分钟,然后提升至运行流量,管网压力恢复正常。在判断事故原因时,动力车间和仪表车间意见比较一致,焦点集中到美国进口的菲舍尔减温减压阀,首先试验仪表信号和调节,一切正常,决定阀门解体检查,减温减压器开始降温降压,20时降至173度,压力为零,仪表车间架设临时管架和手拉葫芦,解体阀门,21时30分,阀门全部解体,阀杆是断开的。委托联友连夜加工阀杆,11日7时加工完毕,经过探伤合格,11时仪表车间开始组装,并加工定位销,18时安装完毕,20时,5#减温减压器投用正常。在用减温减压器主要参数如下: 2号减温减压器 动力 40吨/小时 3.9/1.0兆帕(最大60吨/小时) 3号减温减压器 一催化 50吨/小时 3.9/1.0兆帕 4号减温减压器 动力 120吨/小时 3.9/1.0兆帕 5号减温减压器 动力 120吨/小时 3.9/1.0兆帕 二、故障原因分析: 1、原因为菲舍尔减温减压阀阀杆疲劳断裂,菲舍尔减温减压阀为技术含量较高的集减温减压为一体的阀门,国内无法生产。运行工况恶劣,水和中压蒸汽在阀体内混合,对材质要求较高,该阀杆在05年断裂一次,外商要价高达20万元。当时没有购买原装进口阀杆,而是委托联友加工阀杆,安装后一直运行至今。安装位置所限,阀门水平安装,也增大了阀杆的径向受力。 图一 断裂的连杆(外) 图二 断裂的连杆(内) 2、运行方式值得商榷,当时蒸汽总流量130吨/小时,运行的3台减温减压器总能力最大230吨/小时,备用能力77%。4#减温减压器由于泄露严重多次包盒子,存在较多安全隐患,因此, 4#减温减压器冷备用。若热备用,投用时间可缩短为5分钟。一催化3#减温减压器由于担心影响四机组,运行负荷增加较少。 3、动力车间在运行方式上,对困难估计不足,9日开始气温下降较大,5#减温减压器负荷由60吨/小时,上升到87吨/小时,若不考虑3#减温减压器,应及时投用4#减温减压器。2#机正常后,及时停用4#减温减压器。 三、建议: 1、4#减温减压器更新,提高备用设备水平。 2、菲舍尔减温减压阀阀杆建议每两年更换一次。 3、车间提高管理水平,避免类似事故发生,降低事故影响面。

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