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《改革门机主电缆驳接技术》1
一、改革门机主电缆的驳接技术
1、新港码头生产十分繁忙,门机主电缆时有被压伤压断现象,中心集电环和电缆鼓等关键部位亦时有烧断电缆现象。门机电缆烧断令门机即时不能动作,拖车,装卸工,货运等“一条龙”流水作业线亦即时停顿,严重影响生产。传统的电缆驳接技术效率低,质量差,难以适应码头生产需要。
2、电缆驳接繁复,耗时长,一条电缆的驳接(三相一零)通常需要4个多小时,很不适应码头生产需要。 3、传统的电缆驳接技术,令维修工疲累,驳接的电缆机械强度和过电流量都不理想,外观臃肿,容易造成卡导轮。
4、电缆鼓驳接牢靠度不够,较快松散,造成雨天会有漏电现象。
5、改变思维模式,放弃手捆扎的驳接方法。利用现有工具,压线钳想办法试验。开始,用内截面120mm2X8mm紫铜管作驳接体,液体压线钳的压力达10吨/ cm2,
6、经过多次试验,将铜管改为铜箍,每相电缆驳接三个铜箍最理想;铜箍制成U形,以60mmX10mmX1mm弯制,可提高操作效率,得到较为理想工艺效果. 7、为得到最理想的机械强度和过电流量,必须有足够的驳接导线截面,但又不能太粗大,否则难以通过电缆导轮.
8、至此,单相电缆驳接技术问题解决。最后要解决整条电缆三相一零的驳接工艺。我们采取先驳一相,错开驳口位置,拉直,再逐相驳接。只要工艺熟练,细心,电缆驳接效果会令人满意。
驳接后的效果:
1、中心集电环内线路短路,将主电源电缆烧断,其它一些小电缆也被烧断,情况比较严重。,断电缆处负荷量大,机械强度大。但我们驳接新方法较为成熟可靠,可以胜任。结果新方法驳接完全成功,不用更换电缆,令工程提前两天完成,节约电缆开支4000多元。为码头生产赢得了宝贵时间。至今无任何不良情况。 2、电缆鼓烧断电缆。在新技术以前只能将整个电缆鼓拆下,重新布设,工程约需三个小时,还需截去一段电缆。用新的驳接方法,只需30分钟,质量技术跟踪至今,无出任何问题。
3、电缆被压断,应用新技术驳接,只需2.2小时,比旧方法节省2.3小时,效率提高48% 、采用新的电缆驳接技术,驳接后的电缆外形美观,适应门机卷绕使用,不但提高工作效率,机械强度和过电流量都很理想,达到可靠耐用,减少返修率的目的。
4、新技术日后仍将会发挥高效率,高质量作用,为码头生产带来深远,长久利益。
此项改造获得省优秀成果奖。
二、改革M10-30型门机电缆鼓,减少故障率
门机电缆鼓的常见故障分析:
门机在码头作业中,由于使用时间连续性长,造成门机的用电电器件出现发热现象。而门机电缆鼓的故障多发生于潮湿天气,下雨季节,也常发生于门机连续多天连续运作的时候。 原装设计的电缆鼓集电环筒箱多次被击穿,甚至引起整个电缆鼓集电环电器件烧坏。
门机电缆鼓发生最多的故障是筒箱撞电短路,达到14次之多。而因为电器件发热烧坏而引起的故障也有8次。还有因为粉尘潮湿引起电器故障的有8次,其它的为电器件本身原因引起的故障有5次,如因集电环电刷架松动,电刷弹簧跳出等。
经过在维修工作中的发现,并经过集体的分析后,原装设计的电缆鼓,碳刷螺丝与箱体距离太小(只有0.8cm),容易出现短路现象,从而烧坏箱体,烧坏电器,尤其是雨季,潮湿天气,箱体积聚水珠,形成滴露与箱筒短路成为击穿箱体,烧坏电器的最主要原因。 而电器件发热这个次因也与筒箱空间狭小散热不良这个设计有关。
还有一个不可避免的原因就是码头作业环境恶劣,门机作业时的振动大,各种粉尘大,门机受日晒雨淋,严重影响电缆鼓使用寿命。电缆鼓电器件布设过于紧密,三相间绝缘爬坡距离较短,一旦积聚粉尘多,水气多时,容易造成短路。电器件出现松动等异常时,也容易发生短路。
改革电缆鼓的对策与实施:
根据电缆鼓的电气技术特性,改革电缆鼓设计箱体合理的体积,必须以不妨碍火车通行为主要限度;要能加大电器与箱筒距离;能加大电器间绝缘距离;同时要方便日后的维修与检查。
(1)、措施:
1、先测量原设计箱体的数据,发觉箱体离炭刷架的最近距离只有0.8cm,当潮湿空气附着于箱体顶部时,会凝聚成滴露,一旦滴露下坠,极易造成短路撞电,所以我们首先要是将电缆鼓箱体加高,加宽,经研究,认为箱体由圆筒形改为方形,规格为长55×宽70×高65(cm)是可行的,这个尺寸使炭刷架与箱体最近距离有5cm,不怕滴露造成短路。
2、将箱体顶部造成盖式,方便日常检查。同时,我们注意保持电缆卷筒受电器的内外清洁,做到无油污;并用汽车内胎做为密封垫圈,将电缆卷筒的四边连接密封完整,做到防雨防尘效果好;并在工艺上保证电缆卷筒在安装时无卡住现象,旋转正常。
3、开始设计时,我们将箱体造成固定式,发现对检修不方便。再进行箱体改造成后边和两侧都能活动的,经过改进后对维修工作方便了很多,收到良好效果。
4、箱体体积扩大了,有了舒展电器件的空间余地。可以改善原电缆鼓的散热不良的缺点。同时也可改
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