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关于增压机开机过程报告
关于28号、29号A、B增压机开机过程报告
根据装置运行需要,安照开工进度,决定在5月28号下午左右开A增压机,于是我们进行各项准备。
首先我们对油样进行采样化验,化验分析合格。由于油温低,投用电加热器进行加温。加温30分钟后,盘车起动辅助油泵,进行跑油,油温31℃,油压0.12Mpa,再是,对A增压机现场工艺和SIS界面检查。在开A增压机前,进行了增压机机组逻辑自保试验,(油压低辅助油泵自起、入口流量低低机组自保、油压低低机组自保、中控窒紧急停机。),各项试验合格。
5月28号,12点开始对A增压机进行机体预热升温,随机体温度上升,每隔10分钟盘车一次。在准备开机前,联系相关部门人员到现场,进行检查确认。
再次对工艺管道进行检查,确定出口放空手阀全开,出口放空控制阀全开,到反应手阀全关,切换手阀全关,出口单向阻尼阀全关,入口开度8度。
14点确认电机送电,确认完毕后,联系主操检查A增压机联锁条件是否满足,确认后,进行“联锁复位”、“具备条件确认”。现场起动A增压机,主油泵起动后,进行辅助油泵切换,投自动。A增压机起动后,逐渐开大入口阀,越过飞动区,入口蝶阀开度到22度,进行机组检查,在运行6分钟左右时,发现齿轮箱高速端TI-834A处冒烟,现场紧急停机,中控室主操汇报,TI-834A温度骤升到103℃。机组停转后,进行盘车。领导联系机组保运队拆盖检查。
由于装置运行的需要,而A增压机出现故障,领导决定起动B增压机。
由于B增压机的电机绝缘效果不理想,需要对电机烘热,时间周期较长,推迟到29号开B增压机。29号在各项检查、条件满足后,8点进行B增压机开机,在启动B增压机时,发生电机短路,引起装置自保,开机停止。
待装置恢复后,领导要求电气、机修、仪表进行配合,将A增压机的电机拆装到B增压机上,在下午13点电气、机修、仪表完成电机与B增压机的校正安装。
校正安装完毕,我们进行各项开机准备工作,现场进行工艺检查,主操对SIS界面和逻辑检查,投用油箱加热器,盘车起动辅助油泵进行跑油,油温35.4℃,油压0.136Mpa。机体进行预热升温。
在开B增压机前,进行B增压机逻辑自保试验,(油压低辅助油泵自起、入口流量低低机组自保、油压低低机组自保、中控窒紧急停机。),各项试验合格。联系相关部门人员到现场检查确认,在开机前,再次对工艺管道进行检查,确定出口放空手阀全开,出口放空控制阀全开,到反应手阀全关,切换手阀全关,出口单向阻尼阀全关,入口开度8度。14点15分联系电气送电,联系主操检查B增压机联锁条件是否满足,确认后,进行“联锁复位”、“具备条件确认”。
14点35分左右,现场起动B增压机,主油泵起动后,进行辅助油泵切换,并投自动。逐渐开大入口阀,越过飞动区,入口开度到22度。进行机组检查,现场机组振动、温度正常,主操监控齿轮箱瓦油温、电机定子温度正常,入口流量137~139 m3n/min,油温35℃,油压0.121Mpa,瓦温TI-831B58.4℃、TI-832B53.3℃、TI-833B48.7℃、TI-834B59.2℃。在确定正常后,逐渐开大入阀26度,对机组进行检查,入口流量154~158m3n/min,油温油压正常,瓦温正常。15点20分缓慢将入口角度开到了32度,检查机组运行状况,入口流量173~180 m3n/min,油温36.5℃,油压0.114Mpa,瓦温TI-831B49.6℃、TI-832B55.3℃、TI-833B52.4℃、TI-834B61.9℃。在确认机组运行平稳后,缓慢将入口开到38度,检查发现主油泵入口有点渗油,冷却器充油管接口渗油,电机电流在7-8A,入口流量193~195 m3n/min,油温36.7℃,油压0.114Mpa,瓦温TI-831B49.8℃、TI-832B55.18℃、TI-833B52.73℃、TI-834B63.24℃, 在此停留运行20分钟检查观察。在15点47分缓慢将入口阀开至45度,对机组进行观察,电机电流9A,入口流量220~221 m3n/min,油温37.2℃,油压0.112Mpa,瓦温TI-831B50.35℃、TI-832B55.51℃、TI-833B53.24℃、TI-834B64.4℃。
15点58分时,在现场检查机组运行状况时,发现TI-834B处冒烟,现场紧急停机,紧急通知中控室,手动起动辅助油泵。
综上所述,就是28号、29号开增压机的过程。
2012年5月30日
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